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  • 简介:煤造气污水处理一般采用塔式生物滤池,但由于含灰量大,极易造成生物滤塔的堵塞,影响去除氰化物及降温的效果。本文从进塔污水SS含量及生物滤塔处理效果这两方面的影响因素进行原因分析,提出改进沉淀池结构、滤塔填料换型等对策措施。

  • 标签: 污水处理装置 煤造气 塔式生物滤池 生物滤塔 原因分析 含灰量
  • 简介:介绍了陕西渭河煤化工集团2期废水处理装置运行工艺及运行状况,针对SBR工艺在运行控制过程中产生的相关问题及异常情况做了简要分析,并提出了处理措施。

  • 标签: SBR 高氨氮废水 运行控制 异常处理
  • 简介:本文介绍了新型气化炉装置渣水处理系统的工艺流程及其优点,着重阐述了渣水处理系统运行以来出现的问题,对问题进行了分析,并从工艺优化及设备操作方面提出了一系列的改进措施。

  • 标签: 渣水处理 运行问题 措施
  • 简介:简要介绍了陕西渭河煤化工集团现有生产装置的废水排放情况,对主要的排放点进行分析,并针对目前的处理措施提出了具体改进意见。

  • 标签: 废水排放 原因分析 改进措施
  • 简介:简述了我国水处理行业现阶段使用的聚合物分散剂的发展现状和研究方向,并对此进行了讨论,就其发展方向提出了自己的观点。

  • 标签: 聚合物 分散剂 分子量分布
  • 简介:在煤化工等行业,大型交流同步电动机组作为磨煤机、大型压缩机等大功率、低转速的机械设备驱动的动力设备被广泛应用。对于连续性生产的化工企业,如何确保同步电动机组安全、长周期、稳定运行就显得尤为重要。从5个方面列举了大型交流同步电动机组各类跳车事例、跳车原因,并进行了分析,提出了处理对策。

  • 标签: 同步电动机 跳车原因 继电保护 分析处理
  • 简介:1煤气生产污染物的来源1.1废水(洗涤冷却水)混合发生炉煤气站废水主要来自煤气的洗涤、冷却及输送过程,其主要污染物的浓度随原料煤、操作条件和工艺系统的不同而变化。用烟煤或褐煤作气化原料时,洗涤冷却废水中含有大量的酚、焦油等,水质相当恶劣。煤气站洗涤冷却水中污染物浓度如表1。

  • 标签: 污染物来源 煤气生产 发生炉煤气站 污染物浓度 冷却水 输送过程
  • 简介:论述了NHD脱硫溶液的性质及其在生产过程中产生的问题,介绍了防止NHD溶液污染的措施,实践证明,只要加强生产管理,NHD溶液的污染问题是完全可以得到控制和解决的。

  • 标签: NHD性质 污染原因 防治措施
  • 简介:简要分析生产过程中由于公用工程部分故障可能引起低温甲醇洗工段发生的停车事故,提出可行的方法。旨在为突发事故提供应急措施。

  • 标签: 低温甲醇洗 停车事故 处理措施
  • 简介:详细介绍了ACES尿素装置最终分离器的异常表现,通过产品质量变化和最终分离器真空度的变化分析了原因,并通过设备打开后的实际情况进行了验证,最后经过设备改造和工艺控制,保障了蒸发系统的稳定运行和维持高的产品质量。

  • 标签: 蒸发分离器 缩二脲堵塞 真空分层 产品质量
  • 简介:往复压缩机由于压力范围广、效率高、适应性强,在石化及氮肥行业中应用广泛。我公司甲醇装置中K2601活塞式压缩机,在运行中出现了许多问题。因此对压缩机排气量不足、活塞杆温度高、缸体温度高等问题进行分析和排除,对提高压缩机的运行经济性是十分必要的。

  • 标签: 往复式压缩机 排气量 活塞杆温度 缸体温度
  • 简介:陕西渭化集团双甲装置,在火炬管线碳铵结晶堵塞后,首次实现了不排放安全停车。论述了实现装置不排放安全停车的预案,分析了火炬管线碳铵结晶堵塞原因,总结了火炬管线疏通处理办法,介绍了冬季运行中避免火炬管线碳铵结晶的措施,并提出解决此类问题的对策。

  • 标签: 火炬管线 碳铵结晶 安全停车 管线疏通
  • 简介:陕西渭河煤化工集团有限责任公司3期废水处理装置,采用混凝沉淀,序批式活性污泥法(SBR)处理高氨氮废水,处理出水达到DB61/224-2011《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》二级标准。该工程实践表明:该处理系统具有运行管理简单、操作灵活、抗负荷冲击能力较强、工程投资省、运行费用低等优点。

  • 标签: 高氨氮废水 混凝沉降 SBR工艺
  • 简介:1问题提出我公司拥有合成氨联产甲醇装置2套,其产能分别为2与4万t/a。在联醇生产中,由于粗醇中含有多种有机物,需在精馏中除去。我公司甲醇精馏采用双塔精馏流程,该过程会产生约5t/h的甲醇废水,其中含甲醇平均约0.17%。由于甲醇的毒性很强,含甲醇废水直接外排,会严重污染环境。为了有效治理甲醇废水,我公司参照兄弟厂化学氧化法的成功经验,决策利用煤气炉燃烧裂解来处理甲醇废水,具体方案是将甲醇废水送入1^#造气系统的7^#、8^#煤气炉夹套锅炉汽化后在煤气炉制气过程中燃烧裂解。

  • 标签: 甲醇废水 煤气炉 技改 精馏流程 化学氧化法 甲醇装置
  • 简介:由于氨气压缩机高压缸密封油高位槽的液位调节系统故障,不能正常调节油位致使高位槽液位上升,导致密封油沿着气相管线(即参考气管线)进入浮环油膜密封与轴端密封的前迷宫密封之间,密封油一部分去了污油捕集器,另一部分通过轴端前迷宫密封进入到了缸体内部。通过对氨气压缩机组的特定监护运行,调整优化工况,保证了生产装置的连续运行;借系统停车的机会,更换了高压缸密封油高位槽的液位变送器,机组开车后,运行正常。

  • 标签: 氨气压缩机 跑油原因 液位调节系统 污油捕集器 液位变送器 液位调节阀