简介:1改造前活套存在的问题a.前、后压辊与活套架之间存在较大间隙,平时轧制较小规格品种时,高速红钢易卡人其中,引起废钢。
简介:酒钢公司为提高产品品质,强化产品市场竞争力,对炼钢工序原有直流LF炉进行改造,由原来的一台单工位LF炉增加到3台双工位LF炉,加强钢水精炼处理能力,使炼钢工序精炼炉年处理钢水能力达到200万吨。
简介:炼铁厂1#高炉炉顶为大小钟结构,与简易无料钟炉顶的2#高炉相比,技术经济指标显著落后。经改造成无料钟炉顶后,高炉运行稳定,休风率降低,主要技术经济指标明显改善。
简介:针对天车起重电磁吊吸吊轴承钢时时常发生的掉卷问题,从对电磁铁的外形、内部结构以及整流控制柜的控制方式改造入手,逐一解决了吸吊过程中出现的各种问题,取得了较好的效果。
简介:通过对炼铁煤场改造项目立项、论证、实施过程进行分析和评价,指出项目管理应突出经济性、实用性。
简介:冷床是热轧中板精整线上的主要设备,主要承担从热轧区域过来的红钢的自然冷却及改变辊道路线的任务,乃生产线的咽喉要道。我厂在线使用的1~#冷床原设计出自七十
简介:针对电炉厂原除尘系统存在的问题,新增1台变频调速增压风机提高一次烟气抽风量,采用密排水冷管和自然空气冷却器加强一次烟气的冷却效果,通过改造,提高了电炉除尘系统烟气的捕集效果,消除了电炉厂房内外冒黄烟的现象,改善了环境。
简介:我厂4#、1#高炉曾先后发生炉底烧穿事故,我们的修补方法是:将渣铁流经的甬道用耐火泥堵死封严,外面喷水冷却,重新安装好炉底热电偶;高炉复风后,通过控制冶炼强度和钒钛矿护炉,炉底温度很快由1000℃下降到500℃左右,高炉进入正常生产状态。
简介:本文讨论了烧结厂2003年对配料室113#、114#、115#、116#四个精矿配料圆盘仓体进行改造的方案,并对改造方案的可行性进行了论证和理论校核。
简介:热轧带钢厂现有加热炉不能满足优钢生产工艺要求,制约了带钢品种拓宽和质量提高。通过在加热炉上应用孔洞式全热滑轨技术,并采取相关的技术措施,钢坯加热质量有所提高。
简介:本文介绍了鄂钢500热带加热炉、电控系统、卷取系统的现状,并重点对这三大项目的技改方案以及方案实施后的效果进行了全面总结和分析。
简介:经过对升降台花辊使用状况和结构的分析,改变花辊焊接结构和支承升降台的弹簧,减少断花辊次数,创造了可观的经济效益。
简介:2010年4月至10月,焦化厂对粗苯系统实施了技术改造,采用了更加节能、环保、高效的专利技术负压蒸馏工艺。改造后工艺流程和工艺参数与老系统相比都发生了根本性的变化。新系统运行半年来,取得了良好的经济效益和环保效益。
简介:卷取机的卷取能力严重制约着热轧带钢线的生产,必须对其进行技术改造以扩大卷径,增大卷重,增大卷取机的卷取能力。通过技术改造,达到了增产、降本、增效的效果。
简介:平移式电动卧卷夹钳主要用于轧钢厂卧式放置钢卷的吊运,由于其本身设计缺陷及疲劳劣化会对钢卷端面产生不同程度的刮伤。本文通过对卧卷夹钳损伤钢卷原因的分析,通过软件模拟,重新设计改进钳腿护板保护系统,对减少夹钳对钢卷的损伤和卧卷吊具的改进有一定的借鉴作用。
简介:正负压单管风动送样系统是利用高压风机(旋涡泵)产生的风压作为动力,通过空气分配阀进行气流分配后,在管道中的样盒前后产生一定的或正或负压力压差,从而推动样盒沿着输送管线做高速双向运行,达到输送的目的。
简介:本文采用X射线荧光光谱仪熔融分析法,对高炉铁料中的K2O、Na2O、Pb、Zn、As等五个元素绘制了含量与X射线强度对应的工作曲线,并做了精密度与准确度试验,其方法与精度能够完全满足生产的要求。
简介:通过对转炉炼钢厂1#、2#、3#转炉耳轴轴承润滑方式的改造,使转炉的高效安全运行得到了保障,降低了生产成本,减小了工人的劳动强度,取得了一定的经济效益。
简介:为了加强对进出厂物资计量的管理,新建了鄂钢第一计量站,本文重点介绍了第一计量站的主要设备配置情况及所采取的管理措施。
简介:炼钢厂通过引进电炉顶吹氧枪技术,采用热装铁水冶炼工艺,提高了氧气利用率、改善了泡沫渣效果,从而缩短了供氧时间、降低了钢铁料消耗,取得了良好的效果。
活套的改造
炼钢LF炉改造
1~#高炉炉顶改造实践
线材成品电磁吊改造
炼铁煤场改造项目评述
中板厂1~#冷床改造
电炉除尘系统的改造
高炉炉底烧穿快速修补技术
烧结厂配料精矿仓改造
热带加热炉的改造
500热带的技术改造
升降台花辊改造
焦化粗苯工艺改造实践
热带立式卷取机的改造
电动卧卷夹钳的改造
正负压风动送样改造
高炉铁料有害元素的快速检测方法
转炉耳轴轴承润滑的改造
进出厂物资计量系统的改造
电炉顶吹氧枪系统改造