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25 个结果
  • 简介:通过对硬线盘条进行成分及力学性能检测、非金属夹杂物评级、高倍图片电镜分析等,发现硬线钢拔丝断裂来源于钢材心部的孔洞,主要是由于铸坯中心部位存在严重的偏析及疏松现象。通过保证精炼软吹时间、降低中包过热度和控制轧制吐丝温度等措施的实施,拔丝断裂现象得到明显改善。

  • 标签: 硬线盘条 偏析 拔丝断裂
  • 简介:借助ANSYS软件建立含有裂纹钢管的有限元模型,分析裂纹附近应力场,对比维修前、后钢管应力分布情况,评估维修效果。分析表明:对于含不同类型的裂纹的构件,在受到载荷时裂纹尖端都是应力集中的地方,一般都是疲劳失效最先发生的地方;修补后裂纹附近应力集中明显减弱。

  • 标签: 裂纹 扩展模拟 维修 ANSYS 有限元分析
  • 简介:通过断口分析、化学成分分析、硬度检测、非金属夹杂物测定和显微组织分析对PC钢棒30MnSi断裂的原因进行了分析,结果表明:钢棒断裂的主要原因为:热处理工艺不当,导致PC钢棒硬度不均匀;30MnSi钢出钢后的精炼剂不当,导致钢棒中含有硅酸盐类夹杂物和球状氧化物夹杂,从而导致综合力学性能降低,最终在外力作用下发生断裂。建议:热处理过程中控制加热的速度和冷却的速度,避免出现钢棒硬度的不均匀;全程保护浇注,出钢后对钢水进行钙处理,使夹杂物变成容易从钢水中排出的钙铝酸盐,以减少30MnSi钢中夹杂物的含量。

  • 标签: PC钢棒 失效分析 断裂 30MnSi
  • 简介:经光学显微镜和扫描电子显微镜观察结果表明,干壁钉用ML15钢冷拔断裂主要因材料中氧化物夹杂的大量存在所致;搓丝尖裂除与材料中氧化物夹杂存在有关外,还与热处理不当,退火温度偏高,时间较长而形成游离渗碳体有关。

  • 标签: ML15钢 冷拔断裂 搓丝尖裂 氧化物夹杂 游离渗碳体
  • 简介:分别采用液-固和液-液掺杂方式向钼粉中引入氧化镧,用粉末冶金方法烧结出Mo合金。通过透射电镜和扫描电镜研究了不同掺杂方式制备的Mo—La2O3材料中第二相颗粒的粒度分布、形貌,以及钼合金的断口形貌。试验结果表明液-液掺杂方法有利于细化、分散La2O3;液-液掺杂试样的断裂韧性优于液-固掺杂试样。并通过位错塞积理论讨论了La2O3的粒度分布对钼合金性能的影响。

  • 标签: 掺杂 断裂韧性 显微结构 掺杂粒子 Mo—La合金
  • 简介:简单介绍了带钢热镀锌的发展历程及热镀锌薄板生产的难点,详细阐述了薄板生产线工艺布置及设备组成,对关键设备的设计参数和工艺要求进行描述,同时介绍了生产线应用技术。实际应用表明,以此工艺布置生产薄板可行。

  • 标签: 薄板带 卧式退火炉 张力控制技术 纠偏控制技术
  • 简介:高压电机绕组通过包裹云母对匝间绝缘进行补强,原有匝绝缘包机的效果不够理想,重叠率较高,不平整,而且控制装置不便于使用,通过对原有系统的改进,取得了比较满意的效果.

  • 标签: 匝间绝缘 补强 包带机 齿轮
  • 简介:我国铜板材生产企业众多,钟罩炉被广泛用于紫铜、青铜、黄铜和白铜带材退火。在用钟罩炉对铜板材退火后,经常出现铜板材粘结缺陷,尤其对厚度较薄铜板材退火时,粘结严重,成为影响企业产品质量和成材率的重要因素。因此,理清影响铜板材粘结缺陷因素,避免粘结产生,对提高企业经济效益显得十分必要。

  • 标签: 钟罩炉 铜板带 退火 粘结 控制
  • 简介:洛铜集团铜板三期技术改造项目属第7期国债贴息技术改造项目,是洛铜集团为进一步提升铜板老线带材质量和扩大规模而进行的填平补齐式改造项目,总投资1.9亿元。主要设备有初轧机、薄规模气垫炉连续退火酸洗机列、钟罩式退火炉、剪切机列、铣刀磨床及包装等14台套。据测算,改造完成后,将新增年生产能力约2万t,预计今年年底主体设备将投入运营。

  • 标签: 洛铜集团 铜板带 技术改造项目 罩式退火炉 年生产能力 主要设备
  • 简介:以某矿1300工作面为研究对象,分析了工作面回采过地质构造时断层、陷落柱等影响机制,并对回采工作面过地质构造技术研究,采用爆破破岩技术进行工作回采,并及时对工作面支护、卸压以及防突水,避免工作面过地质构造时出现安全事故,保障工作面安全回采。

  • 标签: 地质构造带 爆破 破岩支护 安全回采
  • 简介:概述了影响铝板冷轧板形的因素,并结合天津忠旺六辊CVC冷轧机组,详细介绍了CVC轧机中采用的板形控制新技术,及新技术在板形控制系统中的控制策略。

  • 标签: 冷轧板形控制 新技术
  • 简介:文章以连州市小铅锌矿提升系统为研究对象,对整个矿山提升系统的基本任务进行了剖析与分解,并在此基础上逐一详细计算选型,为企业的技术改造提供了依据,可作为同类型有色金属矿山技改时参考。

  • 标签: 小带铅锌矿 竖井 提升 选型
  • 简介:针对锥面阶梯轴零件的加工工艺分析,制订其加工工序,并以单步走刀的方式进行零件的加工。从毛坯到零件,每个工步都附加图示,能够提高初学者对数控加工的工艺、工步、工序等理论知识的理解。

  • 标签: 阶梯轴 锥面 成形面 工艺 图示
  • 简介:介绍了新型固定室水平式真空过滤机在氢氧化铝生产过程的应用,分析了新设备的工作特性,重点对新设备在节能降耗方面的效果进行探讨,并进行简要的经济技术分析.

  • 标签: 氧化铝 液固分离 带式过滤机 节能 降耗
  • 简介:为了确定适合的均匀化退火制度,进行了均匀化退火实验以及轧制实验,以确定适合的开轧条件。根据均匀化退火后的金相显微组织图,确定了可轧的退火工艺。并在此基础上进行轧制实验,验证退火制度的合理性。

  • 标签: 镁合金 铸轧 均匀化退火 显微组织
  • 简介:戴维国际公司成功地研制出世界首台四辊高速薄连续铸轧机,这台φ550/900×2400mm铸轧机安装在GrangesEurofoil的卢森堡工厂,于1995年9月份正式投入生产,它主要生产宽度为1800mm的铝箔卷坯。近年来,辊式连续铸轧技术得到很大发展,各国竞相研制高速铸轧机和高速薄铸轧机。由于高速铸轧需要大轧制力才能保证产品质量,而随着轧制力的增大,铸轧辊直径则要相应加大。戴维国际公司的工程技术人员从四辊轧机得到启发,对高速薄铸轧机结构进行重大改革,新结构铸轧机采用一对工作辊和一对支承辊,并且应用了轧机中采用的液压传动间隙控制,独立的加载测量装置,顶端定位装置,快速换辊机构和全机

  • 标签: 薄带铸轧 连续铸轧机 轧制力 铸轧辊 研制成功 高速铸轧机
  • 简介:设计了一种双辊铸轧法凝固速率快的异径双辊铸轧法,并将其冷却速率与快速凝固做了对比,结论表明,该工艺的冷却速率不及快速凝固。讨论了布流宽度,实验结果表明非完全布流有利于熔池稳定性。探讨了成形机理,将成形过程分为预冷区、过渡区、高黏区、微轧区及空冷区。

  • 标签: 凝固速率 布流宽度 成形机理
  • 简介:应用有限元ANSYS/LS-DYNA软件,建立了300mm可逆式冷轧机弯辊模型,模拟了在同一轧制条件下不同弯辊力对板形和工作辊弯曲变形的影响。通过对模拟结果的分析,给出了比较理想的弯辊力值,对以后的生产实践具有一定的指导意义。

  • 标签: 带材 板形 弯辊力 有限元
  • 简介:铀矿石(或沥青铀矿)及其地层围岩,相关岩体(脉岩)相对应的微量元素对比值的相关分析,可追踪研究铀元素的物质来源。湘南“南北”铀矿化规模与其矿化成因类型、成矿期次、物质来源之多少密切相关,成因类型、成矿阶段、物质来源越多,越有利于形成大型铀矿床。

  • 标签: 铀矿化规模 成因类型 成矿期次 物质来源 南北带 湘南