简介:轧件不转是四辊行星轧管机的重要工艺特征。通过矢量法推导出轧件不转的条件,并用转臂法进行验证,给出了四辊行星轧管机轧制时轧件直线前进、内部无扭曲、整体无旋转的条件。
简介:粗轧减速机高速轴齿轮在使用中断裂,通过对制作工艺、轧制能力、显微组织、化学成分、齿轮设计参数等方面的分析,结论是疲劳断裂,齿轮热处理质量差及设计参数不合理是产生疲劳断裂的原因.
简介:本文对H6000圆锥破碎机轧臼壁、破碎壁的结构和材料的分析和试验,分析了轧臼壁、破碎壁的性能对碎矿的影响,筛选、比较了几种耐磨材料,通过逆向工程,实现对其国产化。
简介:论证了在快冷水系统中应用透平机的可行性,应用后取得了较好的效果.
简介:分析了长钢二轧厂现有半连轧工艺存在问题,结合本厂实际,对二轧厂实现连轧工艺改造进行了探讨。
简介:为了确定适合的均匀化退火制度,进行了均匀化退火实验以及轧制实验,以确定适合的开轧条件。根据均匀化退火后的金相显微组织图,确定了可轧的退火工艺。并在此基础上进行轧制实验,验证退火制度的合理性。
简介:介绍了少机架限动芯棒孔型计算软件的设计方法及软件应用效果。实践表明:软件使用效果良好。
简介:本文对铜盘管的两种加工工艺--铸轧法和挤压法进行了比较,指出铸轧法的优越性及其应用前景.
简介:详细介绍Accu-Roll轧管机的设备组成及模拟轧制系统的建立方法,分析轧管机模拟轧制系统的应用前景。实践证明:将西门子STEP7V5.5与WinCCV6.2软件结合,可实现轧管机模拟轧制系统的应用。
简介:分析了宽厚板厂4300mm轧机轧制时出现钢板宽度轧窄的主要原因,即坯料尺寸、轧制策略的选择、轧机自动化程序。从保证坯料尺寸的精确性、优化坯料设计、修改轧制策略、优化轧机自动化程序等方面提出了解决措施。
简介:H13(美国钢号)是使用最广泛的热作模具钢之一。由于这种钢裂纹敏感性较强,所以在炼钢、热加工中如果控制不当,很易引起开裂,最常见钢坏角裂现象。结合生产实例试图从钢质及热加工制度两方面探讨开裂原因。
简介:介绍了长钢半连续棒材生产线以开发φ8mm新产品为目标实现150×150mm连铸坯—火成材的配套工艺改造,采用了国内外同类设备中关键的电控技术和先进的自动化水平,改造后效果明显。
简介:原测速装置设计不够合理,已成为全连续轧制整套设备正常运行的一大障碍;新型测速装置结构合理,紧凑,能较好地反映轧制电机的运动状态、反馈电流值稳定、准确。
简介:终轧温度对带状组织的影响是复杂的,因为终轧温度对组织的转变和晶粒度等都起着极其重要的作用。
简介:本文对连轧棒材厂导卫系统的改造、孔型系统的优化、150mm×150mm方坯替代130mm×130mm方坯改造进行了总结。
简介:简要阐述了高速线材厂原精轧油气润滑系统对精轧滚动导卫及传动箱轴颈润滑所产生的不利影响。介绍了AO1油气润滑系统的工作原理和构成,高速线材厂结合自身设备运行特点,成功地应用了这一新型油气润滑系统并取得了良好的效益。
简介:本文介绍了中板厂由单机架三辊轧机生产线改造为三、四辊轧机双机架生产线的实施过程。重点介绍了通过设计建造临时生产线,成功解决主轧线改造中长期停产问题的经验。
简介:本文介绍了对高线厂精轧机组进行的一些技术改进,简要说明了通过改进取得的效果和产生的效益。
简介:采用新技术产品弹性联轴器改造自动轧管机传动系统,使机组达产。
简介:集中阐述了鞍钢1780线粗轧机的主令系统控制部分。
四辊行星轧管机轧件不转条件
线材粗轧减速机齿轮轴断裂失效分析
圆锥破碎机轧臼壁 破碎壁的国产化研究
透平机在轧后控制冷却系统中的应用
长钢二轧厂连轧改造方案的研究
铸轧镁合金薄带可轧工艺特性的实验研究
基于VB和数据库的限动芯棒连轧管机孔型计算软件
铜盘管铸轧工艺论述
基于西门子STEP7与WinCC的Accu-Roll轧管机模拟轧制系统
宽厚板宽度轧窄原因分析
H13轧裂现象分析
再谈半连轧厂的改造
小型连轧电机测速装置的改进
终轧温度对带状组织的影响
连轧棒材厂工艺改造总结
高线精轧油气润滑系统改造
中板厂主轧线改造工程的实施
高线精轧设备的技术改进
重载弹性联轴器在轧管机上的应用
1780线粗轧主令系统控制