简介:摘要随着水平井的开发与利用,进一步节约了油气井综合开采成本费用,大大提升了油气实际采收率,在油田的总体开发过程中获得了较为明显的经济与社会两种效益。但是,在水平井数量不断增加的同时,其中修井问题越发的显现,尤其是磨铣打捞问题更为严重,具体体现在首先,由于造斜段的作用,造成井口扭矩难以顺利的传递到井下水平段,直井中通常采用的道口、磨铣等诸多的技术手段在水平井中并未得到较好的应用;其次,水平井中存在着极为复杂的管柱受力,往往会在打捞时出现井下管柱断、脱的事故;另外,在水平井中磨铣,环空流体速度上下存在较大偏差,井底位置的流速较低,不具备强携带碎屑的能力,致使管柱被卡。
简介:摘要页岩气藏流动机理复杂,影响气井产能的因素较多,搞清影响页岩气井产能的主要因素,是科学高效开发这类气田的关键。本文针对涪陵海相龙马溪组页岩气藏的地质条件,采用气藏数值模拟方法,系统地研究了多段压裂水平井产能影响因素,明确了各因素对产能的影响规律,确定了页岩气有效开发的一些重要界限。采用多元回归的方法对各个影响因素进行了排序,明确了各个影响因素的主次关系。研究表明,页岩气井初始产量大小主要裂缝渗透率影响,其次为人工压裂裂缝条数和导流能力,参数越好,初始产量越大;页岩气井的递减和采出程度主要影响因素为储层含气量,其次为体积压裂改造裂缝间距、主裂缝条数和半长、基质渗透率,参数越好,递减越慢,采出程度越高;基质渗透率越低,体积压裂改造效果越明显;基质渗透率10-4md是开发布井的甜点,对体积压裂缝间距要求较低;当基质渗透率低于10-5md时,体积压裂缝间距需达到10m才能达到有效动用;当基质渗透率小于10-6mD时,基质渗透率是产能主控因素,当基质渗透率大于10-6mD时,裂缝渗透率是产能主控因素;对于涪陵龙马溪页岩气藏,1000m长水平井,主裂缝条数25~30条时相对较优,25mD.m左右为最佳导流能力;生产5年以上,吸附气的贡献才逐渐体现出来,30年末吸附气占总累产气的11%。