简介:摘要:除氧器水位是机组运行的一个重要控制参数,但由于除氧器水位具有延迟大特性,长期以来该自动的投入效果都不理想,表现在调节的准确性、快速性、稳定性较差,在负荷变动时更是如此。由于某厂机组负荷变动较为频繁、外扰因素较多使得除氧器水位自动控制效果不佳,运行中基本都是靠人为手动控制凝泵变频输出和除氧器水位。运行人员工作量较大,并且控制不好容易造成除氧效果差管道腐蚀,影响锅炉安全运行,严重情况下将导致机组解列。该厂通过查阅资料、设备系统分析、程序修改、反复试验及长周期观察,最终解决了自动跟踪慢的难题,实现了基于辅助PID调节器在除氧器水位自动控制上的应用。
简介:摘要:永磁同步电机(PMSM)有结构简单、运行稳定性好、功率密度大、损耗小等优点,被广泛应用于高性能的伺服和调速系统中,在海上生产平台具有很好的应用前景。以PMSM为控制对象,分别设计了速度环PI、IP、PDFF控制器。在MATLAB/Simulink中建立了包括矢量变换、空间矢量(SVPWM)生成和控制器等模块在内的PMSM矢量控制系统仿真模型,并对相关控制算法进行了仿真验证。同时,也提供了速度环、电流环和位置环控制器的参数整定方式,以满足伺服系统控制要求的控制器参数,最终满足海上生产平台的运行工况要求。
简介:摘要目的评估双垫矫治器与生物调节器治疗安氏Ⅱ1类错的临床疗效,从而进一步探讨功能矫治器治疗Ⅱ类错的作用机制,为临床应用提供一定理论依据。方法采用回顾性研究,选择处于生长发育高峰期的安氏Ⅱ1类错患者42例,其中双垫矫治器组22例(男10例,女12例),年龄(10.3±1.5)岁;生物调节器组20例(男10例,女10例),年龄(10.9±1.2)岁。采用头影测量软件对治疗前后的头颅侧位定位片进行骨性和牙性分析,分别采用配对样本t检验和独立样本t检验对治疗前后各测量项目的差异及组间差异进行比较。结果两组患者的覆盖及面型均得到明显改善。治疗后两组患者的SNA变化量差异有统计学意义,生物调节器组减小1.65°±1.76°,双垫矫治器组减小0.23°±1.16°(P=0.034);两组颌凸角变化量差异有统计学意义,生物调节器组减小2.21°±2.16°,双垫矫治器组减小4.26°±2.74°(P=0.027);两组上牙槽座点距过S点做SN平面垂线间的距离变化量差异有统计学意义,生物调节器组增大(0.17±1.24)mm,双垫矫治器组增大(0.72±1.05)mm(P=0.044);两组上颌第一磨牙近中切点距过S点做SN平面垂线间的距离变化量差异有统计学意义,双垫矫治器组增大(1.07±1.84)mm,生物调节器组减小(1.55±1.95) mm(P=0.024)。结论双垫矫治器和生物调节器对安氏Ⅱ1类错患者的矫治均有效,但生物调节器在矢状向上对上颌骨的抑制作用较双垫矫治器更明显,双垫矫治器更有利于二类关系的纠正以及患者侧貌的改善。
简介:摘要:发电机励磁系统调节器是维持发电机机端电压恒定、通过输入信号及给定的调节准则控制励磁功率单元的输出,从而进行快速响应,提高电力系统的暂态稳定和静态稳定。ABB Unitrol6000型励磁系统通过双通道对电压、电流和频率等信号进行测量和采集,其中一个通道故障时,能实现无扰切换至另一通道运行。本文主要针对励磁调节器采样异常引起的机组停运事件进行分析。
简介:摘要:电厂热工DCS系统是电厂自动控制体系的重要组成部分,其可实现对不同热工过程参数的控制。通过控制结果,为热工系统的控制提供依据,以此保证各个热工过程均为最佳状态,实现电厂安全、经济运行,并且最大限度保证节能减排效果。但是由于各个热工过程存在显著的非线性、时变性以及不确定性等特点,并且,电厂运行数据量极大的同时,还存在离群样本和维度较高的变量,变量之间的关联程度显著,当前控制过程人为因素较重,智能控制模型难以构建。本文充分利用电厂热工系统数据,构建系统驱动模型,使计算的复杂度最大限度降低,同时对影响输出的参数进行降维优化处理,提高驱动模型的控制效果。