简介:摘 要:对锅炉烟气污染物排放的要求越来越高,排放烟气中,二氧化硫、氮氧化物的排放量都需满足排放要求。为做到满足国家排放标准,就需要对原有锅炉和烟道进行改造,涉及到脱销技术的选取、平面布置、烟道的改造、膨胀节的设计。
简介:摘要: 通过对燃气-蒸汽联合循环余热锅炉尾部烟道非金属膨胀节处滴水现象的分析,说明了由于运行条件的变化,尾部给水加热器模块给水温度过低,导致烟气中的水蒸气在模块末级鳍片管上产生结露现象的可能性。
简介:摘要:烟道系统是火电厂的重要部件,是电厂重要的运行能耗之一。在前期电厂设计的过程中,由于未充分考虑尾部烟道系统阻力,尾部烟道布置一般采用横平竖直的矩形结构设计,因此,尾部烟道结构出现烟道急弯多,矩形烟道内部支撑多,烟道内烟气流动漩涡太多的情况,导致烟道系统阻力较大,使得生产能耗指标高。结合现场实际,以某发电公司 330MW机组锅炉和 600MW机组锅炉的尾部烟道为对象,提出了倾斜爬坡与圆形 2种不同的典型烟道优化设计,并用 CFD进行了数值模拟分析,实现了尾部烟道阻力的大幅度降低。关键词:尾部烟道;倾斜爬坡;圆形;数值模拟烟道系统是火电厂的重要部件,是电厂重要的运行能耗之一 [1]。统计发现,目前电厂运营机组中为克服烟气系统阻力而设置的风机设备约占厂用电率的 1%[2]。由此可知,结构设计合理的烟道能够给整个烟气运行系统带来有益的作用。锅炉尾部烟道是指设置在锅炉尾部用来排烟的烟道,一般为空预器出口到除尘器入口位置处。由于在前期电厂设计过程中未充分考虑尾部烟道系统阻力,导致烟道系统阻力较大,生产能耗指标高 [3]。随着市场竞争的加剧,目前电厂都进行精益化管理,从多方面提高经济效益。所以,尾部烟道的优化改造成为了电厂节能改造的重点内容之一 [4]。
简介:摘要:以某电厂2号600MW超临界机组锅炉引风机出口至脱硫余热低温二段换热器之间的烟道为研究对象,通过数值模拟研究不同烟道优化改造方案。优化改造方案主要采用圆烟道设计,a侧引风机出口方烟道经过风机侧柱间支撑连入一侧脱硫低温二段换热器进口水平段烟道,B侧引风机出口方烟道通过方圆节连入圆烟道,然后圆烟道在地面上经过2个45°弯头和方圆节连入另一侧脱硫低温二段换热器进口水平段方烟道。烟道优化改造后,满负荷阻力下降约448.5Pa,按机组年运行6000h,年均负荷400MW计算,烟道优化改造后年节电约184万kW·h,厂用电率约下降0.077%。上网电价按0.385元/(kW·h)计,每年可节省运行费用约71万元,工程投资315万元,投资回收年限为4.5a。锅炉经济性得到提高,为同类型机组改造提供参考依据。