简介:以渭化集团三期400kt/a甲醇项目为例,重点分析了低温甲醇洗系统循环甲醇中硫化物的影响因素,并分别从甲醇再生塔的0.34MPa蒸汽用量、克劳斯气的H2S浓度、循环甲醇量、进H2S馏分冷交换器管程的克劳斯气温度、H2S浓缩塔的气提氮用量、变换气的NH3含量和循环甲醇的H2O含量等方面提出控制措施,最终可将循环甲醇中硫化物含量稳定在60mg/L以下,出甲醇洗涤塔塔顶净化气的总硫含量在0.05×10-6以下。
简介:针对陕西渭河煤化工集团地下水预脱盐系统地下原水长期受油微污染的实际状况,通过膜系统的日常运行和维护经验,全面分析了在现有运行条件下反渗透膜系统长期受油微污染的原因及所采取的预防处理措施,并对反渗透膜长期受油微污染如何预防和去除以及发展的新方向提出了展望。
简介:我公司制气厂现有3台Ф3.6m水煤气型两段气化炉,经过一年多运行后,炉底经常发生爆炸现象,尤其是在每次开炉初期,严重时曾将炉底除灰拉转方门炸掉,严重影响生产。为此,我们认真分析、查找原因,并根据原因分析采取了系列措施,取得了明显效果。
简介:介绍了提高Ф3.6,m水煤气型两段炉生产能力的工艺措施。
简介:压缩机作为化工生产的关键动设备,其稳定运行的可靠性直接决定着整个化工生产是否可以实现长周期的连续化。压缩机一旦出现不能正常运行或大幅波动,其后续系统则直接面临停车的危险,然而系统停车必然对化工企业的安全、环保及经济效益带来不良影响。本文主要通过对比以往二氧化碳压缩机硫化氢超标的处理实例与最近一次快速有效的处理实例的异同点,通过分析、总结,将本次快速有效的处理手段归纳成文,并进行理论补充,以供在以后发生类似状况时,可以进行可靠的、有效的、快速的处理。
低温甲醇洗系统循环甲醇中硫化物的影响及控制措施
长期受油微污染反渗透膜系统的运行和预防处理措施
水煤气型两段气化炉炉底爆炸原因分析及解决措施
提高Ф3.6m水煤气型两段炉生产能力的几点措施
二氧化碳压缩机硫化氢超标快速处理措施及原因分析