简介:研究了TiO2、MgO、Fe203等不同烧结助剂、烧结温度及保温时间对BeO陶瓷的密度和热导率的影响,结果表明:添加Fe203和MgO的试样具有最高的密度(2.799g,cm^-3)和最高的热导率(181.6W·m^-1.K^-1);同时在相同的保温时间下,其密度和热导率随烧结温度升高而增大;在相同的烧结温度下,其密度和热导率随保温时间延长而增大,但是增量比较小。运用黄培云的粉末烧结综合作用理论方程验证BeO烧结坯密度和烧结温度之间的对应关系,并从显微组织和理论上解释影响热导率的原因。
简介:叙述了Φ12mm螺纹钢三切分中线折叠现象产生的原因、改进方案及效果。
简介:涟钢一炼轧厂RH精炼炉投产以来,公司科技人员积极投入RH单联工艺的研究与开发,经过三年摸索与实践,形成了国内领先、性能稳定的工艺技术,为公司生产中、高端产品提供了技术支持。
简介:介绍了某企业处理1万t/a铜镉渣生产精镉的工艺设计,采用的工艺为"铜镉渣浸出分离铜-一次置换-造液-二次置换-海绵镉压团熔铸-蒸馏-产出镉锭"。该工艺镉回收效率高,安全环保,综合回收效果好,具有较好的经济效益。
简介:针对镁基脱硫剂铁水炉外的脱硫工艺进行研究,对工业生产的铁水预处理中使用Mg/CaO复合脱硫处理的脱硫数据进行分析。研究表明:脱硫效果取决于铁水初始硫含量、Mg占脱硫剂比率、粉剂喷吹速率等因素,而且与其呈成正比的关系。
简介:综述了等径角挤压制备超细晶材料领域的最新研究进展,包括等径角挤压的工艺原理、显微组织演化规律、等径角挤压材料微观组织特征和力学性能等.
简介:以V2O50.85%,发热值5000~6500kJ/kg的石煤钒矿为原料,采用循环化流化床发电-飞灰提钒-尾渣生产水泥工艺,钒浸出率可达82%~83%,从石煤到产品五氧化二钒全流程回收率达51.71%,生产1tV2O5可产出4~5t副产品白炭黑。工业试生产表明:该工艺提高了石煤资源综合利用率,有效地降低了产品生产成本,有较好的社会经济效益。
简介:针对带锥面阶梯轴零件的加工工艺分析,制订其加工工序,并以单步走刀的方式进行零件的加工。从毛坯到零件,每个工步都附加图示,能够提高初学者对数控加工的工艺、工步、工序等理论知识的理解。
简介:介绍了连铸中间包由硅质绝热板改为镁质喷涂料的工作衬的使用及对工艺的优化情况,并且由此确定了每个包的涂料用量.经我厂的实践证明,可以明显改善操作条件和施工过程的不稳定因素,延长中包的使用寿命,降低中包耐材消耗.
简介:介绍ER70S-6X焊丝钢的生产情况。通过化学成分及残余元素控制、精炼脱氧制度优化、连铸保护浇注和铸温铸速的稳定控制等工艺措施的实施,使EK70S-6X焊丝钢的产品质量和综合性能得到了稳定提升。
简介:新疆有色集团和鑫矿业为了落实科学发展观,不断提升科技运行含量,增强企业的竞争力,进一步提升企业的经济效益。5月21日正式开通了铜镍分离新工艺。开通以来,各项运行指标基本正常。
简介:应用国产混合三烷基叔胺从石油亚砜(PSO)萃钯余液中萃取分离铂,研究结果表明,铂的萃取率大于99.99%,反萃率大于99.99%,直收率82.14%,总收率~100%,产品纯度99.99%。
简介:硫在普通钢中(未经钙处理)主要以MnS的形式存在。MnS为塑性非金属夹杂物.在热轧过程沿轧制方向变形延伸.从而导致钢材的各向异性,即钢材在非轧制方向(宽度和厚度方向)的延性、韧性等性能低于轧制方向(长度方向)的性能。
简介:提高我国复杂矿产资源的利用效率,加强对氯化法冶金分离工艺的研究及应用必不可少。基于氯化法应用的核心机理问题,分析了氯气氯化法、氯化氢氯化法和固体氯化剂氯化法的过程机理,并讨论了各方法的处理效果,指出其应用于复杂矿处理的前景和关键技术问题。
简介:本文简要地介绍了漂塘钨矿为了提高钼铋的分选指标,适应市场的需要,坚持从黑钨重选尾矿和细泥中回收钼铋的试验,两次改进生产流程,获得了较好的技术经济指标。
简介:针对城门山低口位矿及难选矿,采用传统--冶炼工艺,投资大,回收率低、生产成本高,难以获得理想的指标。本文采用浸出--萃取--电积的湿法冶金工艺对城门山的矿石进行处理,方可经济有效的回收其中的铜资源。
简介:本文介绍了“优先-混合分步浮选,中矿可选择性再磨”新工艺,通过实施新工艺技术改造和工业调优试验,达到提高选矿指标的目的。
简介:以羰基镍粉为原料,采用粉末冶金法制备热管用Ni多孔毛细芯,研究装料密度、烧结温度、烧结时间等对毛细芯的孔隙率、平均孔径、微观形貌、渗透率及毛细压力的影响规律。结果表明:在烧结温度为750~800℃,烧结时间为30~45min,装料密度为0.9~1.0g/cm3条件下烧结,获得的毛细芯具有良好的综合性能,孔隙率为55%~64%,渗透率为1.2~1.7×10-13m2,毛细压力为200~240kPa,满足环路热管用毛细芯的性能要求。
简介:讨论了草酸氧化法生产工艺、对象特性及控制要求,以及采用分散型控制的系统组成,控制原理及软硬件要求,具有很高的实用价值.
简介:连铸1Cr18Ni9Ti由于TiN夹杂导致扒皮率高,工艺难以控制。通过几年的技术攻关,严格控制AOD精炼参数,采用吹氩喂丝新技术以及连铸无氧化保护浇注、加厚铸坯等措施,有效地解决了连铸坯表面质量问题,产品性能良好,为太钢连铸优势的发挥奠定了基础。
烧结助剂和工艺对BeO陶瓷密度和热导率的影响
Φ12mm螺纹钢三切分中线折叠工艺改进
涟钢RH单联工艺研发达国内领先水平
某厂利用铜镉渣提取精镉的工艺设计
镁基脱硫剂铁水炉外脱硫的工艺研究
超细晶材料制备新工艺--等径角挤压
石煤钒矿发电提钒工艺工业化试生产
带锥面阶梯轴零件加工工艺分析及图解
镁质喷涂中间包工作衬对连铸工艺的优化
ER70S-6X焊丝钢生产工艺实践
新疆有色和鑫矿业开通铜镍分离新工艺
三烷基叔胺萃取分离铂新工艺试验研究
硫含量的合理控制及相应的炼钢生产工艺
氯化法在冶金分离富集工艺中的应用进展及展望
从重选尾矿和细泥中回收钼铋工艺的改进
用湿法提取工艺处理城门山铜矿难选矿石的建议
城门山铜矿新工艺技术改造和生产评述
烧结工艺对环路热管用Ni多孔毛细芯性能的影响
分散型控制系统在草酸氧化工艺中的应用
连铸1Cr18Ni9Ti生产工艺实践