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  • 简介:本文叙述了近几年来我国废钢铁消耗市场运行状况,对未来我国废钢铁的资源状况、回收利用相关的国家政策对钢铁行业的影响作了相应的分析和探讨。

  • 标签: 废钢铁 消耗 发展 探讨
  • 简介:通过常规工业分析和煤岩分析相结合的手段分析了炼铁新厂炼焦煤质量现状,提出后期炼焦煤使用和采购中应注意的几个问题。

  • 标签: 炼焦煤 煤岩分析 挥发份 焦炭质量
  • 简介:1.1钢铁企业在建规模过大,投资增幅过高。对钢铁企业投资的第一高峰期在1995年。共568亿;对钢铁企业投资的第二高峰期在2002年,共704亿;而2003年则高达1427亿。同比增长达96.6%。

  • 标签: 钢铁企业 投资 增幅 同比增长 国内 发展现状
  • 简介:通过对轴承套圈进行组织、夹杂物分析后发现,超精磨后套圈沟槽内的凹坑处碳化物颗粒较少造成局部的软点;凸起处碳化物颗粒较大且聚集产生局部的硬质点。金相分析表明,这种微观区域的硬度不均匀是造成超精磨工序中精度无法保证的原因

  • 标签: 碳化物 GB/T 18254-2002 非金属夹杂物
  • 简介:分析了连铸坯结晶组织与其缺陷的关系,并系统地介绍了连铸方坯试样酸蚀后低倍缺陷的宏观特征,提出了改善铸坯质量的控制措施。

  • 标签: 组织 夹杂 裂纹
  • 简介:从LF造渣的目的造渣的难点出发,以CSP区域2#、3#LF炉所生产Q235B钢种数据作为基础,通过数据分析计算,查阅相关资料,结合实际操作实际,分析了脱氧、渣碱度(R)、渣成分等对精炼效果的影响。实践证明,合理的碱度,渣量,钢渣氧化度是脱硫技术的关键所在。

  • 标签: 脱硫 LF
  • 简介:针对70mm厚规格建筑钢板在厚度方向拉伸出现严重脆断现象,通过低倍检验、硬度测定、金相和断口显微观察和能谱对其形成原因进行了分析。结果表明钢板中富含铌的夹杂、MnS、含Al、Si、Ca氧化物和硅酸盐等夹杂形成的中心偏析是厚度方向拉伸失效的主要原因

  • 标签: 厚钢板 厚度方向 失效 中心偏析 建筑用钢
  • 简介:以喘振产生的原理排查喘振发生的原因,阐述喘振的危害和判断方法,分析了喘振的主要因素,从空压站、压风用户的工艺、设备和技术要求入手,对生产现场的工艺改进与措施、生产用风规律和生产模式进行掌控,实现离心式空压机喘振的有效控制;取得了较好效果,为解决离心式空压机振动异常问题提供了实例参考。

  • 标签: 喘振分析 技术改进 离心空压机 离心式空压机 生产现场 生产模式
  • 简介:本文就连铸坯易出现的缺陷——形状缺陷、内部缺陷和表面缺陷,结合转炉炼钢厂实际情况进行了分析,在分析各种因素的基础上找到主要因素,并采取相应措施加以解决。

  • 标签: 连铸坯 形状缺陷 内部缺陷 表面缺陷
  • 简介:以2015年1月部分时段的铁路到达、排出时刻为例,分析南钢铁路物流目前存在的问题,从多个方面寻找铁路超停时费用发生的原因。提出几个管理创新的观点,以利于超停时费用的降低。

  • 标签: 铁路 物流 超停时费
  • 简介:采用金相显微镜和电子探针对Φ75mm45圆钢热顶锻开裂缺陷进行了检验分析。结果表明,铸坯中含有的气孔在轧制过程中形成显微裂纹并扩展,是导致顶锻开裂的主要原因

  • 标签: 热顶锻 裂纹 气孔
  • 简介:通过对烧结竖炉控制系统现状的介绍以及存在问题的分析,对频繁出现的通讯故障提出了具体的解决方案,现场实施后,取得了良好的应用效果,有一定的借鉴作用。

  • 标签: 工控系统故障 球团竖炉 STEP7 SIMATIC
  • 简介:对南钢转炉厂生产DF钢中的夹杂物进行了研究,结果表明现有工艺制度下吹氩精炼效果不明显,氩后钢中的夹杂物含量为865.78mg/kg;大于300μm的夹杂物,主要成分为Si—Al,或Si—Al—Mn;80~300μm夹杂物,主要成分为Si—Al-Mn,且Si较高,Mn较低;小于80μm的夹杂物,主要成分为Si—Al—Mn,并且含Mn较高:改变钢液脱氧制度控制吹氩搅拌,可使氩后钢中铸坯中的夹杂物含量分别降低到203.38mg/kg、59.8mg/kg。

  • 标签: 转炉 DF钢 吹氩 夹杂物
  • 简介:介绍了LOMAS烟气分析系统的组成和特点,分析仪的工作原理,指出了分析系统在工作中易出现的故障现象解决方法。

  • 标签: 分析系统 分析仪 原理 故障
  • 简介:应用金相显微镜对Q345q钢板的表面裂纹进行了检测分析。结果表明:表面裂纹有星状裂纹、微裂纹和发状裂纹3种;裂纹由板面向内延伸,内嵌有氧化亚铁,附近尾端存在明显的高温氧化特征;裂纹附近和远离裂纹区域组织均为铁素体+珠光体,且裂纹附近有明显的脱碳特征。

  • 标签: Q345q 钢板 裂纹
  • 简介:<正>液压油是液压机械的血液,具有传递动力、减少元件间的摩擦、隔离磨损表面、虚浮污染物、控制元件表面氧化、冷却液压元件表面等。因此液压油是否清洁,不仅影响液压系统的工作性能和液压元件的使用寿命,而且直接关系机械能否正常工作。液压机械的故障直接与液压的污染度有关,因此控制液压油污染是十分重要的。一、液压油污染物的来源1.固体污染物:来至液压系统的管道、液压元件,如液压缸、胶管、泵、马达、阀、液压油箱等,在系统使用前未冲洗干净,在液压系统工作时,污染物就进入到液压油中。2.外界入侵的污染物:外界的空气、水、灰尘、固体颗粒,在液压系统工作过程中,通过液压缸活

  • 标签: 液压系统 污染 危害 预防措施
  • 简介:为了适应目前高产的节奏,提高铸机作业率,有效控制方坯1号、2号、和3号机漏钢事故,尤其是有效控制粘结漏钢等恶性事故的发生对生产的平稳进行至关重要。分析了方坯目前存在的问题,并给出了解决方案,希望以此来改善生产条件。

  • 标签: 漏钢 粘结漏钢 方坯连铸机 铸坯