简介:摘 要:建立健全大监督体系,是企业健全和完善监督执纪,强化内部管理,防范和化解腐败风险,保持廉洁自律、实现自身顺畅运行的重要举措。鲁北公司积极探索“五位一体”的“1+N”大监督模式,以便更好地整合内部资源,增强监督合力,形成齐抓共管格局,真正构建发挥效力的“大监督”格局。
简介:摘要:本文主要对QB厂一期机组ZGM113N型磨煤机用液压系统原理进行论述,对磨煤机运行中液压系统常见故障原因进行分析,提出相应解决办法,为其他同类型设备提供借鉴。
简介:摘要大唐湘潭发电有限4号汽轮机为上海汽轮机厂N600-24.2超临界机组,4号机组于2013年5月至6月进行了大检修,修前及修后机组振动情况一直较为稳定。2017开始出现了发电机7、8号轴承振动异常增大的情况。运行中通过快速降低机组负荷、发电机氢压、机组真空、调整密封油温等方法,7、8号轴承振动值得到了暂时的控制。2017年机组小修中对#7瓦下瓦轴瓦底部因电腐蚀导致绝缘劣化和松动的垫铁及顶轴油管绝缘损坏进行了更换。更换绝缘垫研磨#7瓦底部垫铁接触合格后,调整低发对轮中心至合格值。更换了励端磨损的密封瓦。修后初期机组轴承振动良好,但运行2两个月后,发电机轴承振动又逐渐增大。2018年06月小修中再次对7、8号轴承进行了处理。缩小了7号瓦顶隙及顶块间隙,研磨7号轴承中分面及更换绝缘垫,调整顶块垫片。为避免安装刷涂绝缘漆不均匀,瓦枕垫块各点受力不均导致磨损,回装时未对绝缘垫块涂抹绝缘漆。2018年07月4号机并网后至今机组振动情况良好,彻底解决了4号机7、8号轴承振动大的源头。
简介:摘要大唐湘潭发电有限4号汽轮机为上海汽轮机厂N600-24.2超临界机组,4号机组于2013年5月至6月进行了大检修,修前及修后机组振动情况一直较为稳定。2017开始出现了发电机7、8号轴承振动异常增大的情况。运行中通过快速降低机组负荷、发电机氢压、机组真空、调整密封油温等方法,7、8号轴承振动值得到了暂时的控制。2017年机组小修中对#7瓦下瓦轴瓦底部因电腐蚀导致绝缘劣化和松动的垫铁及顶轴油管绝缘损坏进行了更换。更换绝缘垫研磨#7瓦底部垫铁接触合格后,调整低发对轮中心至合格值。更换了励端磨损的密封瓦。修后初期机组轴承振动良好,但运行2两个月后,发电机轴承振动又逐渐增大。2018年06月小修中再次对7、8号轴承进行了处理。缩小了7号瓦顶隙及顶块间隙,研磨7号轴承中分面及更换绝缘垫,调整顶块垫片。为避免安装刷涂绝缘漆不均匀,瓦枕垫块各点受力不均导致磨损,回装时未对绝缘垫块涂抹绝缘漆。2018年07月4号机并网后至今机组振动情况良好,彻底解决了4号机7、8号轴承振动大的源头。
简介:摘要:N60-/5.6/O.56/527/255型联合循环双压凝汽式汽轮机配备美国A-T生产全流量气动液压阀,型号为S22-AT1001,管径为DN300/800,材质为10CrMo910,体积流量为380m³/h,质量流量为187.5t/h,工作温度为529℃,压力为6.2MPa,阀腔内入口左右两侧各出现一道裂纹,延腔体圆弧面向内延伸,分别长度为150mm和200mm,现场探查得知,裂纹深度16.5mm,其它细小裂纹深度为5-6mm,出现在阀腔内入口左右两侧阀腔交接的相贯处并往阀腔内延伸约200mm长,结合阀体材质和裂纹情况分析采用焊材为ENiCrMo-3型镍基冷焊的方法进行修复,没发生再次裂纹,实践证明,该种修复方法是合理可行的。