简介:马钢自1998年以来先后建成了5座8m^2竖炉,目前年产量可达230万t。自球团投产以后,高炉炉料结构得到明显改善,高炉利用系数提高明显,2500m^3高炉利用系数提高到2.2—2.4t/(m^3·d),300m^3级中型高炉利用系数已经超过3.10t/(m^3·d)。这其中同然
简介:铜阳极泥硫酸浸出过程中产出高碲铜渣副产品,具有其中铜含量高、杂质元素多的特点,针对酸浸工艺存在过程长、涉及辅助试剂多等问题,采用氧化碱浸进行可行性探索试验,得到了良好效果,碲直收率达83%以上,浸出渣循环利用后,综合回收率可达96.4%。
简介:膨润土作为球团粘结剂有许多理由,但缺点是十分明显的。SiO2和A12O3会使球团矿品位降低;由于SiO2高,降低了球团矿的还原性;由于各种原因,膨润土化学成分、物理性能不稳定,造成球团矿产质量波动。
简介:通过水质稳定试验,确定了阻垢分散剂的投加量及杀菌灭藻剂的使用浓度,循环系统稳定顺行。
简介:宣钢有2座8m^2竖炉和士竖炉生产球团矿,原料的质量良莠不齐,给球团生产带来了一定的困难,对球团矿的产量和质量都带来了不利的影响。为了提高宣钢球团生产的效益,需要对其生产用原料进行造球性能试验研究,以确定球团生产原料的优劣,为球团原料的采购和生产提供参考依据。
简介:20CrMnTi齿轮钢以良好的热加工性能、便宜的价格、稳定的工艺,具有较大的市场前景。冶炼操作中关键是Ti的合金化,同时要注意"回Si"现象。为了保证钢的综合机械性能,还要注意化学成份的搭配。
简介:介绍了冷铜锍底吹连续吹炼半工业试验的原理、方法、过程及试验结论。铜锍经过配料,采用底吹熔池熔炼工艺进行吹炼,产出达到预期要求的合格粗铜。为铜锍底吹连续吹炼产业化设计提供了工艺和工程上的必备参数。
简介:膨润土用作冶金球团矿生产的粘结剂,具有成球性能好、资源充足的优点,已为世界广泛采用。但膨润土SiO2、Al2O3含量高,增加膨润土的配比,会降低球团矿品位,增加高炉冶炼的渣量,高炉利用系数下降,焦比上升,且不利于高炉实现富氧喷煤低成本冶炼。所以降低膨润土的用量,经济效益非常显著。
简介:采用低碳(≤0.09%)成分设计和在线淬火工艺进行Q800CFE钢板的生产试验,并对钢的连续冷却相变规律和回火工艺、焊接工艺进行了研究分析。
简介:通过对氰化法浸取金、银过程中,氧化剂H2O3、CaO2、CaClO3、BaO2、KMnO4等对其影响的考察与对比,选择出一种分解放氧缓慢稳定,氰化物消耗较少,促进溶解效果最好的氧化剂BaO2,为难浸金矿石选择合适的氧化剂提供了参考.
简介:本文重点介绍了采用阳离子反浮选流程,对酒钢镜铁山复杂难选弱磁性铁矿石采用焙烧磁选工艺选别的精矿进一步实施精选降杂、提高铁品位的工业试验研究及取得的结果。通过实施浮选提质降杂,使洒钢焙烧磁选精矿品位大幅度提高,SiO2杂质含量大幅度降低,年产生综合经济效益5200万元,效益显著。该研究成果预计2006年底进行产业化。
简介:我厂锌精矿含铜0.35~0.50%,在锌冶炼过程中有22~23%的铜进入回收镉后的铜渣,含铜27~36%,含锌6~9%。此种含铜物料原采用与铅冰铜搭配进行鼓风炉熔炼,获得冰铜经转炉吹炼产出含铜93%的粗铜,再经火法精炼、电解精炼产出电铜。此生产工艺是成熟的,但存在流程长、能耗高、污染环境、劳动强度大等缺点,再加上近几年来精炼炉杂铜处理增加,精炼炉渣量增大,造成鼓风炉处理不完铜渣,从而使铜渣大量
简介:根据矿物性质的差异,对某选矿尾矿中的石榴子石进行了可选性试验研究。结果表明:采用重选、磁选、重选-磁选流程均能获得含量大于90%的石榴子石精矿。
简介:介绍了高频疲劳试验机的原理、特点和用途,以及疲劳性能基础数据中最重要的疲劳极限和S-N曲线的测定和数据处理方法;结合热轧钢板开发、混凝土用钢筋的认证试验,阐述采用高频疲劳试验机进行疲劳试验测定疲劳极限和S-N曲线的具体方法。
简介:涟钢技术人员利用40Kg小焦炉进行除尘焦粉回配炼焦试验,研究探索除尘焦粉回配对焦炭质量的影响,以及最佳回配比例控制,较好的解决除尘焦粉的去向,实现了环保与经济双重效益。
简介:文章对用物理选矿去除锆刚玉中玻璃的方法进行了试验研究。含Na2O2.75%的锆刚玉经重选法去除玻璃后,Na2O含量可降至1.34%,其质量达到SJ-36锆刚玉砖的原料要求。
简介:对某褐铁矿型红土镍矿进行了磁化焙烧-弱磁选预富集试验研究,重点考察了煤粉配比、焙烧时间、磨矿细度和弱磁选磁场强度等因素对分选指标的影响。在焙烧温度为750℃,焙烧时间为50min,配煤量为12%条件下进行磁化焙烧,焙烧产物在磨矿细度-0.038mm为34.29%,磁场强度为0.30T的条件下进行磁选分离,获得的铁精矿中铁和镍品位分别为60.71%和1.03%,铁和镍的回收率分别为91.13%和90.80%,表明磁化焙烧—磁选是预集回收褐铁矿型红土镍矿中铁和镍的有效技术途径。
简介:对难选镍钼多金属矿进行了加钙氧化焙烧工艺试验研究。对氧化钙用量、焙烧时间、液固比、浸出温度等条件进行了试验研究,确定了各个因素最佳条件:氧化钙为镍钼矿的35%,焙烧时间2h,液固比2:1,浸出温度95℃。钼、镍的浸出率分别高达97%、93%,固硫率65%。
简介:采用湿法浸出技术对废铅酸蓄电池膏泥和硫化铅精矿两种炼铅原料同时提取铅进行了试验研究,重点考察了两种物料在盐酸和氯化镁溶液中同时浸出的原理,以及相关因素对同时浸出过程的影响。试验结果表明,在废铅膏泥与硫化铅精矿质量比3.5∶1、液固比7∶1、转化过程pH为2.5、转化温度50℃、转化时间180min、氯化镁浓度5.5mol/L、浸出过程温度90℃、浸出反应时间120min的最佳工艺条件下,废铅膏泥与硫化铅精矿同时浸出过程铅的浸出率可达到98.77%。
简介:锡矿山闪星锑业有限公司南矿选厂为我国典型的硫化锑矿选厂,其浮选尾矿中含有锑品位为0.20%硫氧混合锑矿,经过试验研究,采用浮选一重选联合工艺能有效回收尾矿中的锑矿物,成本低,效益显著。
马钢竖炉石灰石球团试验研究
高铜碲渣氧化浸出提碲试验研究
ALCOTACFE系列球团粘结剂造球试验
净循环水系统水质稳定试验与分析
宣钢球团精矿粉造球试验研究
电炉冶炼齿轮钢20CrMnTi的试验研究
冷铜锍底吹连续吹炼半工业试验
涟钢用的几种膨润土工业试验总结
低碳高强板Q800CFE的试验研究
氧化剂在氰化浸金中的试验研究
酒钢弱磁精矿提质降杂工业分流试验
铜渣浸出生产硫酸铜工业试验研究
选矿尾矿中的石榴子石可选性试验研究
高频疲劳试验机在材料开发中的应用
干熄焦除尘焦粉回配炼焦试验研究
用重选法去除锆刚玉中玻璃的试验研究
某红土镍矿磁化焙烧-磁选预富集试验研究
低品位镍钼矿加钙氧化焙烧试验的研究
两种炼铅原料同时浸出技术试验研究
硫化锑矿浮选尾矿回收利用选矿试验与实践