简介:酒钢黑沟露天矿随着开采进行,固定帮高度越来越高,其边坡的稳定性直接影响后续生产的安全和经济效益,而预裂爆破是改善边坡稳定性的有效措施之一。本文通过介绍黑沟露天矿进行的3910-3898m台阶北部固定帮250mm大孔径预裂爆破的试验与应用,说明了大孔径的预裂爆破是可行的,对其他露天矿山及类似工程的预裂爆破是有一定的参考价值。
简介:露天矿山多排孔微差爆破技术已经得到广泛应用,并且技术日趋成熟。随着对微差爆破技术研究的深入以及新型爆破器材的研发,“逐孔起爆微差爆破技术”被提出并得到广泛应用,极大地推动了露天矿爆破技术的发展。本文论述了“逐孔起爆微差爆破技术”的基本原理和特点,指出该技术符合最小抵抗线原理、空间补偿原理以及提高爆炸能量利用率的要求。并应用该技术来降低爆破地震效应对爆区周围环境中待保护构筑物的损伤程度,根据试验数据说明了该技术的优势,并在工程实践中得到了验证。
简介:本文分析了在复杂环境下对不同结构的物体如何进行控制爆破,叙述了进行控制爆破的方法和措施以及取得的效果,并介绍了根据不同的结构采用的药量计算方法。
简介:本文介绍了在复杂环境条件下,运用控制爆破技术,安全、快速地对火车站附近的混凝土基础进行爆破拆除的方法。
简介:针对16MnR冷弯裂断,指出轧制温度偏高,取样不规范是造成冷弯裂断的主要原因,提出整改措施。
简介:根底率是评价露天矿中深孔爆破效果的重要指标之一。西沟矿自从2005年起逐步采用牙轮钻穿垂直孔以来,穿孔效率虽然比穿750斜孔的潜孔钻大大提高,但垂直孔爆破根底产生率也随之大幅增加。虽然近几年爆破技术人员采取了一些克服根底的措施(包括采用逐孔起爆技术),但由于没有找到根底产生的根本原因及有效的解决途径。没有取得明显效果。本文通过总结作者多年的爆破实践经验及积累的爆破理论知识,分析了西沟露天矿中深孔爆破根底产生的原因,并提出了降低根底率的对策。
简介:针对涟钢DC01EK搪瓷用钢的角部横裂纹,从连铸工艺与设备精度的角度分析板坯角横裂形成原因,提出防止角部横裂纹的控制措施,通过生产实践,板坯角部横裂纹得到有效控制,从最初浇次平均发生率的20%降到目前浇次平均发生率的2%。
简介:采用退火工艺来消除钢锭内应力、减少化学成分偏析及显微组织的不均匀性,适当调整制造工艺,在不增加成本的前提下,锻造出合格的锻件,并最终加工成符合技术要求的产品。
简介:在实施低成本制造技术过程中,对Q235连铸板坯的生产工艺及钢种成分进行了优化。生产300mm×2000mm断面的板坯时,出现了较多的表面纵裂(达到30%以上)。通过采取控制钢水锰硫比、钢水氧含量,根据钢水质量调整保护渣性能等措施,在新工艺条件下,纵裂发生率有效控制在3.0%以下。
简介:液压系统是大型机械的重要组成部分。由于其结构紧凑、容量大、工作平稳、操作简便、易实观控制等特点,被广泛应用于冶金设备和工程机械中。作者所在单位原冶建安装公司和现汽车运输公司拥有推土机、装载机、挖掘机、压路机、铲运机、摊铺机、大型起重机等工程机械数百台,
简介:通过对中厚板边裂成因的研究,认为钢水精炼后N元素含量增加导致钢水浇铸过程氮化物沿晶界析出,导致700~900℃铸坯脆性增加是导致中厚板边部裂纹缺陷的主要因素,提出采用铸机边部遮蔽技术提高板坯角部在拉矫过程中的表面温度,从而解决中厚板边裂问题。
简介:在铸机内运行过程中,坯壳受到的应力作用是产生裂纹的外部因素。浇入结晶器的钢水因冷却而生成坯壳,铸坯逐渐收缩,其收缩过程分为过热度消失的液态收缩、凝固时的体积收缩和凝固后的线收缩及相变收缩等。结晶器凝固坯壳的收缩使坯壳与钢板形成较大的气隙,热阻相应也较大。由于传热不均匀,凝固速度不同,凝固坯壳厚度也不均匀。
简介:以某500kA铝电解系列使用的预焙阳极为研究对象,建立以阳极净耗、阳极掉渣量、阳极抗热震性、阳极电耗等为核心的预焙阳极使用性能评价体系,并在某500kA铝电解系列开展验证,进而有效提升预焙阳极质量,促进铝电解生产经济技术指标进步。
大孔径预裂爆破在酒钢黑沟矿的应用
露天矿山运用“逐孔起爆微差爆破技术”降低爆破地震效应的验算
中和料场整位系统爆破拆除
运用控制爆破技术快速拆除温凝土基础
浅析16MnR冷弯裂断原因及其对策
西沟矿中深孔爆破根底产生原因分析及对策
搪瓷钢板坯角裂形成的原因及控制措施
60Si2Mn锻裂原因及解决方案
Q235大断面板坯表面纵裂控制实践
液压系统故障的预控
应用板坯边部遮蔽技术解决中厚板边裂问题的研究
连铸过程中的应力对微合金钢连铸坯角横裂的影响
大型铝电解槽预焙阳极性能评价体系的建立