摘要
摘要:全国普速铁路桥梁长期运营,陆续出现钢支架锈蚀劣化、步行板风化露筋等病害,为了提高设备质量,确保铁路运输安全,连续几年安排桥梁钢支架及步行板更换大修项目。针对这项近几年出现的大修项目,本文结合实际经历,从人员组织、工艺流程、改进措施、取得效果等方面,介绍了快速、安全更换钢支架及步行板的新型工艺。 关键词:铁路桥梁 钢支架 步行板 更换 新工艺
全国普速铁路桥梁长期运营,陆续出现钢支架锈蚀劣化 [1]、步行板风化露筋等病害。近几年,新增了桥梁钢支架及步行板更换大修项目 [2],如何快速、安全更换,成为铁路工务部门关注焦点。经过几年的尝试探索,我们总结了桥梁钢支架及步行板快速更换的新工艺,取得了很好的效果。结合沪昆线 428号桥大修,将新工艺的人员组织、工艺流程、改进措施及效果等介绍如下: 1.人员组织 沪昆线 428桥钢支架及步行板更换大修共 33孔,每孔 32m,计划每天更换 1孔 24副钢支架及 1个避车台。根据这个进度,每天施工负责人 1人,防护人员 3人,作业人员为 12人,分 2组,每组 6人。每组安排桥下 2人,负责桥下材料二次搬运、吊装、氧气乙炔更换;桥面 4人, 1人吊篮内更换、 1人气割和拆除步行板、 2人吊装、铺设步行板及配合钢支架安装。其中 1组更换 15副钢支架、另 1组更换 9副钢支架及 1个避车台。 2.工艺流程 人行道钢支架及步行板更换工艺流程包括作业准备、设置防护设施和警示标志、气割、安设吊篮、更换钢支架、安装栏杆、整理等。 2.1作业准备 将新的钢支架及步行板运输到桥下,便于堆放和吊装的位置。 购买热浸锌螺丝螺帽等零配件。 准备吊机、电动扳手、氧气乙炔、防护用品等工机具及材料。 2.2设置防护设施 ( 1)桥下设置封道围护,禁止车辆、行人进入,道路两端设置禁行牌子,车辆行人绕道同行。 ( 2)设置防护人员,上桥确认后,作业人员有序上桥。 ( 3)桥面作业区段设置隔离标志,两端设置警示牌,作业人员不得超过隔离区域。 2.3气割 ( 1)使用氧气乙炔,先气割并拆除连续 3根栏杆立柱、圆杆、扶手,剩下 3个独自的钢支架。 ( 2)栏杆空缺部位用绳子进行前后连接,代替临时栏杆扶手。 2.4安设吊篮 ( 1)拆除钢支架两侧旧的步行板,露出整个钢支架。 ( 2)铺设长度 6m长的木条脚手板。 ( 3)放置两根长 6m、直径 60mm的镀锌钢管。 ( 4)将活动吊篮挂在钢管上,吊篮能够沿着钢管滑动,方便移动。经作业负责人检查确认后,更换钢支架的作业人员系好安全带,进入吊篮内,将随手使用的电动扳手、榔头、长效油脂、螺栓等放在吊篮里。 2.5更换钢支架 吊篮内作业人员,用电动扳手拆除一副旧支架的螺帽,用榔头敲击、松动旧支架,移除旧支架,吊装至桥下。 前移吊篮,转身后,用钢丝刷、毛刷将螺杆处理干净后,涂刷长效油脂防腐,再进行喷锌。 ( 3)将新的长支架先套入螺杆,旋入 4个螺帽,然后将一副钢支架配套的短支架,背靠背套入螺杆,旋入 4个螺帽。 ( 4)用 3套 16螺栓将一副钢支架之间进行连接后,用电动扳手拧紧一副钢支架的 8个螺帽。 2.6安装栏杆 每更换 3副钢支架,安装长 6m的 75角钢栏杆扶手。 整孔更换后,将 5根 6m栏杆扶手,及避车台位置剩余部位 0.8m的扶手,用 60角钢连接片进行互相连接,全面回检,确保整孔栏杆顺直、牢固。 栏杆立柱上下孔内,穿入长 9m、直径 20mm的圆杆,进行焊接,确保整孔圆杆顺直、牢固。 栏杆扶手、圆钢在梁缝处断开。 2.7整理 整孔钢支架及步行板更换后,进行赛缝处理。 对圆钢进行焊接,避免窜动。 避车台爬梯底脚,埋设螺栓进行固定。 全面回检、复核、整改。 恢复损坏的墩台围栏。 收拾整理桥面工机具、材料,打扫干净,做到工完料清。 更换前后对比照片如下: 改进措施 今年钢支架及步行板更换大修的新工艺,跟传统工艺相比,在以下几个方面进行了改进。 3.1明确进度。确定每天更换 1孔的任务,明确整孔的材料、配料数量,避免搞乱、搞错。每天更换一孔,避免步行板重复拆装的工作量。 3.2合理分组。将作业人员分为 2组,明确 1组更换 15副钢支架,另 1组更换 9副钢支架及 1个避车台,每组往一个方向更换,吊机从后面提供新钢支架和步行板,各自往两端避车,避免互相交叉打架。 3.3分工落实。每组 6人,每人明确各自职责,有序推进。 3.4机具到位。每组分别配备吊机、氧气乙炔、电动扳手、吊篮、钢管等,每组各自负责,避免互相干扰和扯皮。 3.5减少吊篮。每组采用 1个吊篮,取代以往 2个吊篮的方式,避免了每更换一副钢支架,将吊篮上下转移带来的浪费时间和安全风险。 3.6吊装改进。将新钢支架及步行板,按照两组分工,分开堆放至桥下安全位置。两人配合,采用遥控吊装。提高了吊装效率、减少了吊装安全风险。 改进效果 桥梁钢支架及步行板更换工艺改进,取得以下效果: 4.1提升了作业效率 工艺改进后,减少了工序之间等候和干扰时间,每天更换钢支架数量,从 15副增加至 24副,提高了将近 40%。 4.2降低了安全风险 降低作业安全风险。工艺改进后,减少了上桥高空作业时间,减少了吊篮转移和吊装安全风险,有利于人身和行车安全。 4.3减少了作业人员 采用新工艺,每天作业人员从 15人,减少至 12人,减少了将近 20%。 4.4节约了经济成本 工艺改进后,人员减少、工期缩短,节约了人工费,相应节约了运输、安全措施、管理等费用。 4.5提高了作业次序 采用新工艺,避免了分工不明、互相干扰、施工混乱的情况,现场作业文明、有序开展。 总结 桥梁钢支架及步行板更换新工艺的采用,达到高效、安全、经济、有序的效果。提升了作业效率、降低了安全风险、减少了作业人员、节约了经济成本、提高了作业次序。
出版日期
2020年06月29日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)