河北大唐国际新能源有限公司河北承德067000
摘要:风力发电的波动性、间歇性和随机性导致了目前风电功率预测准确程度普遍偏低,同时大规模的风电并网会导致系统潮流、有功频率特性、无功电压特性等的变化,特别是网架结构比较薄弱的电网集中并入大规模风电时,系统的安全稳定运行将受到影响。为减少海上风电带来的不利影响,可以通过加强地区间电网和陆上电网的网架结构,提高电网输送能力和系统的安全可靠。
关键词:海上风电;并网接线方式;技术
1海上风电场的并网方式
海上风电采用HVDC方式后,不需要与陆上电网保持同步,因此,海上风电场系统频率的允许变化范围较大,电网的每个联络终端都具有很强的独立性,可以依照自己的控制策略运行。长距离的交流电力电缆受充电电流的影响,电力传输能力受限,而HVDC电缆的充电电流则非常微小,因此,输电距离可以不受限制。能够隔离海上风电系统和陆上电网的故障,某些情况下,HVDC系统还可以参与故障后的状态恢复。可以设定和控制直流传输系统的潮流。
传输同样容量的功率HVDC方式损耗低,整个直流系统的运行损耗将低于等效的HVAC系统。在相同的运行条件下,单根HVDC电缆的传输容量高,三相交流线路的传输容量仅为同样规格的一对直流电缆的60%。高压直流方式主要有两类,常规直流输电方式(LCC-HVDC)和柔性直流输电技术(VSC-HVDC)。常规直流输电采用基于线换相换流器,柔性直流输电采用基于自换向的电压源换流器。LCC-HVDC并网方式下为确保换流器正常换相,需要交流侧电网提供连续的换相电压,风电出力的不稳定性会导致发生换相失败故障的概率较高,海上风电场安全稳定运行的能力大大降低。
2项目概况
海上风电场装机容量为12万千瓦,年上网电量约为2700万kWh,风电场年等效满发小时数为2300h,离距离大约为20公里。主变型号:SZ11-110000/110,容量为:110MVA。升压站35kV母线采取单母线分段接线方式,中间设有母联开关。35kV分段母线所带各35kV集电海缆回路功率均衡分布。
3海底电缆接线方式分析
3.1单回海底电缆(104MVA)+单台主变压器(110MVA)线变组接线方式
3.1.1运行方式
35kV母线I段母线、II段母线联络运行,#1主变通过110kV海底电缆联接外网。
3.1.2电量损失计算
(1)输送容量匹配不足导致弃风电量损失。根据风电机组出力特性曲线可知,风电机组在3m/s以上启动发电,在12m/s达到满发,切出风速为25m/s。根据风机出力特性与该区域风力资源情况得知,风速分布主要集中在4.0m/s~11.0m/s风速段;风机满发时,占全年有效发电时间的10%。风电场全年有10%的有效发电时间处于满发状态,大约876小时,110kV海底电缆输送容量为104MVA,按装机容量120MW,取功率因数cosΦ=1进行电量损失估算。则电缆输送容量与装机容量匹配不足将导致全年弃风电量损失约1401.6万kWh。
(2)110kV主设备检修期间电量损失。根据《DLT596-2005电力设备预防性试验规程》规定变压器、GIS开关等电气主设备检修周期为1~3年。假设升压站110kV主设备按每年进行一次预防性试验、检修,由于预防性试验、检修所需要时间无相关具体规定,借鉴国内容量10万千瓦陆上风电场年度预防性试验及检修时间大约在5-10天,假设海上风电场110kV主设备预防性试验、检修时间按7天来进行电量损失估算。则由于升压站110kV主设备预防性试验、检修期间将导致全年电量损失约529万kWh。
(3)110kV海底电缆故障时电量损失。单回海缆因故障或检修退出运行,以海缆检修时间三个月来计算弃风电量。在海缆维修期间内无法送出电量,海缆故障时间带有不确定性,假设按月平均发电量计算,装机容量120MW,按风电场年等效满发小时数为2300h来估算电量损失。则由于110kV海缆故障或受损修复导致电量损失6900万kWh。
3.2两回不同容量海底电缆(110MVA+20MVA)+两台不同容量主变压器(110MVA+20MVA)
3.2.1运行方式
35kVI段母线、II段母线分段运行,#1、#2主变分列运行;#1主变(110MVA)带35kVI段母线独立运行,经#1海底电缆输出;#2主变(20MVA)带35kVII段母线独立运行,经#2海底电缆输出。在设备正常运行情况下能够满足风电机组装机容量12万kW满负荷运行。该方式不能满足《工业与民用配电设计手册》变压器并列运行条件的要求,#1主变与#2主变不能并列运行,只能分列运行。
3.2.2电量损失计算
110kV主设备检修期间电量损失。a.#1主变检修。#1主变检修检修时,假设#1主变及相应的GIS开关预防性试验、检修时间为7天,装机容量120MW,海上风电场年等效满发小时数为2300h,按#2主变额定容量(20MVA)输出估算电量损失,则由于#1主变检修导致全年电量损失约454万kWh。b.#2主变检修。#2主变(20MVA)检修时,假设#2主变及附属设备预防性试验、检修时间为7天,假设按#1海底电缆额定输出容量(104MVA)计算,风电场全年有10%的有效发电时间处于满发状态,大约876小时,则由于#2主变检修导致全年电量损失约26.88万kWh。
110kV海底电缆故障时电量损失。a.#1海底电缆(104MVA)故障时电量损失。假设#1海底电缆故障修复需要3个月,海上风电场年等效满发小时数为2300h,按#2主变额定容量(20MVA)输出估算电量损失,则由于#1海底电缆故障或受损修复导致电量损失约5750万kWh。b.#2海底电缆故障时电量损失。假设#2海底电缆修复时间需要3个月,风电场全年有10%的有效发电时间处于满发状态,大约876小时。按#1海底电缆额定输出容量(104MVA)估算电量损失,则由于#2海底电缆故障导致电量损失约350.4万kWh。
3.3电量损失计算
主变检修电量损失。由于两台主变和两回海底电缆技术参数一样,单台主变的容量为110MVA,单回海底电缆输出容量为104MVA,假设单台主变及相应的GIS开关等设备预防性试验、检修时间为7天,风电场全年有10%的有效发电时间处于满发状态,大约876小时。则由于两台主变检修导致全年电量损失约53.76万kWh。海底电缆故障时电量损失。单回海底电缆输出容量104MVA,其中一回海底电缆故障,另一回海底电缆正常运行,假设故障海底电缆修复时间需要3个月,风电场全年有10%的有效发电时间处于满发状态,大约876小时。则由于海底电缆故障或受损修复导致电量损失约350.4万kWh。
结论:
综上计算分析,选用两回海底电缆作为出线,虽然在前期建设可能经济投入会比较多,但考虑设备的安全稳定性,海上风电场运行环境的恶劣情况下,海底电缆发生故障时维护维修时间及电量损失,选用双回路海底电缆送出接入大电网是最安全可靠的。
参考文献:
[1]郭宇星.我国海上风电的发展现状及对策建议[J].产业与科技论坛,2014,09:15-16.
[2]王锡凡,卫晓辉,宁联辉,王秀丽.海上风电并网与输送方案比较[J].中国电机工程学报,2014,31:5459-5466.