降低成本,升级改造加裂P-103/A,B

(整期优先)网络出版时间:2017-07-17
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降低成本,升级改造加裂P-103/A,B

杨疆1王天博2

乌鲁木齐市米东区石油化工总厂炼油厂新疆830019

摘要:近年来,我国的社会经济不断发展,各地的炼油厂纷纷建起,为了保证其合理安全的运行,对于设备的维护改善是非常有必要的,因此本文结合实例通过对改造加裂P-103/A,B,降低企业成本方面进行分析,以供参考。

关键词:炼油厂;P-103/A,B

乌石化公司炼油厂加氢裂化装置地处于米东区的东北部,在冬季里寒风凛冽,湿气较重,设备大多数都在室外,冷却水线易上冻,过滤网容易堵,势必会造成机械设备的各种故障,毛病多发,再加上冬季里人员的工作状态下降,其中该装置的P-103/A,B两台高压注水泵就因为各种各样的原因导致故障率不断上升,随之检修频次也逐渐加大,不仅给装置生产带来很多麻烦,也使我们自身的工作量加大。

一、实际现状调查分析

通过9月到11月份对加氢裂化P-103/A,B两台高压柱塞泵的数据调查可以发现,两台高压柱塞泵出现故障的频率很大,发病次数共计八次。同样的问题在两台泵上反复出现,而且期间也进行过整体新配件的全部更换,更换期间严格对新配件各部位的尺寸进行测量,没有存在偏差,但是同样的老问题还是频繁发生。由于这些问题的频繁发生导致设备带病运行,检修次数也逐渐增加,严重影响生产装置的平稳生产,若两台泵同时出现这类状况很可能造成装置停工。这样高频率的检修不但严重影响了装置正常生产,同时也耗费了人力,物力。总结各类故障现象主要分为以下几类:

①填料磨损严重,造成泄漏。

②柱塞杆整体磨损严重,造成拉伤,中间部位变细。

③柱塞杆头与十字头连接处部位发生断裂。

④填料函材质不佳,造成泵在运行中填料函背帽松脱,填料函严重变形。

⑤单向阀弹簧断裂,O型圈断裂。

⑥缸头泄漏,后检查发现二级填料函短,止口部位小0.20mm。

二、造成故障的因素

2.1柱塞杆头与十字头连接部位断裂的主要原因

柱塞头部受力部位偏离柱塞轴线0.06mm,连接部位直角容易产生应力集中导致柱塞杆颈部产生裂纹,最终在运行过程中发生断裂。

2.2填料磨损和柱塞杆磨损的主要原因

整套填料函和柱塞杆配件全部国产化,质量上与原厂配件有一定的差别,运行中填料和柱塞杆发生磨损,柱塞杆硬度达不到,被填料磨细了,或者整个柱塞杆运行部位磨成凹槽。我们把拆下来的旧柱塞杆和新柱塞杆进行了测量对比,旧杆通常都会磨下去0.70mm--1.0mm)。当柱塞杆磨损之后,与填料之间产生间隙,加上该泵压力比较高,水就被高压从缝隙隙中冲出,最终造成泄漏。

2.3填料函背帽松脱的原因

一级填料背帽丝扣被介质侵泡腐蚀,造成一级填料函背帽松脱,背帽松脱之后,在往复运动中来回与填料函发生撞击,造成填料函变形。由于没有背帽的紧固,二级填料函无法被一级填料函压紧,最终填料函被柱塞杆拽出。

三、解决措施

3.1结合上述原因分析,制定了如下对策:

①通过上述分析的各类原因分析,所有的矛头都指向材质不达标,而且针对柱塞杆头与十字头连接处发生断裂这样的恶性情况,必须做出针对性的技改措施。经商讨之后决定对填料函等所有附属国产化配件全部进行材质升级。

②针对柱塞杆与十字头连接处发生断裂的情况,经小组成员研究决定对其进行技改,将以前所使用的旧柱塞杆头和半圆卡块的直角改为圆角(倒角),以前是直角和直角相配合,容易产生应力集中,瞬间发生断裂。

3.2巩固措施

①严格规范班组人员包机巡检制度,提高巡检人的责任心。②针对设备所提出的任何故障都要认真仔细的分析原因,准确判断并作出正确的处理方法。③牢固树立配件质量意识,提高检修人员技术水平。

四、效果

通过半年的时间来检验升级后国产化的填料函,检修率明显下降,现机泵运行平衡,P-103/A泵从更换新的国产化升级材质的配件之后,整一年的时间里因更换填料函及柱塞等配件问题仅检修过一次,此效果达到了目标值。

五、结论与认识

5.1结论和认识

①加强设备的管理及保养是确保设备正常运行和减少损坏的重要措施。高压柱塞泵在设计选型中应充分考虑设备的运行平稳性,并及时向厂家提供流体介质的物性,以便厂家选择合适的设备配件,减少设备的维修成本。

②选用合格的配件,维修过程中保证各方面的技术要求,对于减少设备损坏可起到事半功倍的效果。

③分析P-103/A,B高压柱塞泵出现故障的原因并采取有效措施,对于延长柱塞泵使用寿命具有十分重要的意义。

④P-103/A,B高压柱塞泵在设计中应充分考虑管线的供水总管,进出口以及高压回流管径,防止由于供液不足造成振动;同时应在进出口安装稳压器(蓄能器),减少水击压差,降低管汇的振动。

⑤定期对泵阀、过滤器进行检验,防止泵阀关闭不严引起振动。由于各大油田高压柱塞泵的输送介质大部分是含油污水,其中含有大量的盐分及腐蚀性物质,泵阀及过滤器工作一定时间后,就会关闭不严、堵塞,引发管路压力忽高忽低产生剧烈振动。因此,在运行过程中,生产单位应定期对高压柱塞泵系统进行检查保养,有问题立即更换,提高注水效率及柱塞泵的使用寿命。

结术语

通过对P-103/A,B两台泵的各类问题够及时处理,不仅节约了配件费用的开支,且保证了该设备运行周期和稳定性,还保证了装置设备的长周期对于各工作人员也是收益非浅,不仅专业知识得到加强,各方面素质也得到很大提高。尤其是分析问题,解决问题的能力得到了进一步加强。在发现P-103/A,B高压柱塞泵的故障时,不但解决了问题,同时收获了工作的快乐,这对于炼油厂的安全可靠运行具有一定的积极意义。

参考文献

[1]杨尚贤,李文卓,柴永生,等.高压柱塞泵手/自一体测试平台的控制系统研究[J].制造技术与机床,2016(9):66-70.

[2]王学明,亢学功.除鳞系统中25PCY14-1B型柱塞泵运行方式的探讨[J].液压与气动,2003(8):23-24.