浅谈循环水泵节能改造

(整期优先)网络出版时间:2016-12-22
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浅谈循环水泵节能改造

刘保

刘保

(福建晋江天然气发电有限公司福建晋江362251)

摘要:简述燃气轮机发电厂循环水泵高低速改造,春秋冬季工况,采用低速方式提供循环水方案的可行性,希望能对同行有参考价值。

关键词:循环水泵;双速改造;节能分析

0引言

随着电力拖动技术的发展,三相异步电机调速方法有很多。广泛应用的有两种:增加变频器、高低速(统称双速)改造。前者增加变频设备,费用高,工期长;后者利用电机自身条件,改变电机定子绕组接线方式,达到双速的效果,设置一个高低速切换箱,将定子绕组12级14级绕组线引至高低速切换箱,用连接片改变电机极对数,达到调速的目的,此改造经济效益不如变频器。

1循环水泵改造方案

第一种方案:增加变频设备,工期长,投资高。第二种方案:电机双速改造,经验成熟、费用低、工期短。

某厂循环水系统配8台循环水泵,向4×390MW联合循环机组凝汽器提供冷却水。

每台循环水泵容量按1台机组最大用水量50%考虑。每2台机组供水管间设联络阀,春秋季开启循环水管联络阀2台机组3台循环水泵(简称2机3泵)的运行方式,冬季采用1台机组1台循环泵(简称1机1泵)的方式运行,每台机组双速改造1台电机。

循环水泵为立式斜流泵结构,其电机参数:

生产厂家:湘潭电机股份有限公司

型号:YKKL1120-12/1180-1TH

启动方式:直接启动

额定功率:1120kW

额定电压:6kV

额定电流:144A

额定转速:495r/min

额定频率:50/Hz

效率(%):88

电机极对数:6

1.1某厂循环水泵运行方式

根据海水温度调整循环水泵运行方式,1、2、12三个月海水温度低于15℃,采用1机1泵运行方式,循环水流量还有余量。3、4、11三个月海水温度低于20℃,采用1机1泵运行方式无法保证凝汽器较高的真空度,影响汽轮机热效率,故用2机3泵运行方式。

1.2电机双速改造原理

电机转速公式n=(1-s)60f/p…(1)式(1):p-极对数s-转差率

改变电机极对数P即可改变转速,将12极改为14极,转速降为424r/min。根据离心泵比例定律,在一定范围改变水泵转速,水泵效率近似不变,性能近似关系式:

Q1/Q2=n1/n2……(2)H1/H2=(n1/n2)?…(3)

P1/P2=(n1/n2)?…(4)

其中Q1、H1、P1(Q2、H2、P2)分别表示在转速n1(n2)水泵的流量、扬程和轴功率。

2改造安全性分析

2.1改造后循环水泵参数

某厂循环水泵为斜流泵,参数如下:

型号:60LKXA-20.1

扬程:19.5m

汽蚀余量(NPSHr):7.2m

轴功率:891kW

输送介质:海水

流量:14760m?/h

效率:88%

转速:495r/min

最小淹没深度:3.5m

根据离心泵比例定律及关系式(2)、(3)、(4)转速n2时循环水泵参数:

转速比n2/n1=0.85,流量Q2=12643t/h,扬程H2=14.3m,轴功率P2=560kW

2.2改造后可行性

2.2.1冬季1机1泵

某厂机组两班制调峰,以3号机为例,满负荷(395MW),海水温度按最高计算

式:Dc×(h1-h2)×x=Dw×(t1-t2)Cp…(5)汽轮机排汽流量Dc=360t/h

汽轮机排汽干度x=0.95

汽轮机排汽温度为31.9℃

排汽焓h1=2559kJ/kg

凝结水焓h2=134kJ/kg

循环水流量Dw

循环水进水温度t2=11.6℃

循环水出水温度t1=26℃

水定压比热Cp=4.187kJ/(kgK)

带入式(5)得:Dw=13756t/h

刚好为循环水泵流量,凝汽器端差δt=32-26=6℃,明显偏大,影响端差主要因素有:1、钛管水侧或汽侧结垢2、凝汽器漏入空气3、钛管堵塞4、循环水量过剩。表1数据理论条件下,忽略钛管堵塞结垢、凝汽器漏入空气因素对端差的影响,控制端差在3℃,则循环水出水温度≥29℃。按t1=29℃计算,循环水量Dw=11199t/h,小于改造后流量,满足1台机组冬季满负荷循环水量需求。

2.2.2春秋季2机3泵

根据表1得数据:

汽轮机排汽流量Dc=360t/h

汽轮机排汽干度x=0.95

汽轮机排汽温度36.2℃

排汽焓h1=2567kJ/kg

凝结水焓h2=138kJ/kg

循环水进水温度t2=17℃

循环水出水温度t1=31℃

水定压比热Cp=4.187kJ/(kgK)

带入式(5)得:Dw=15703t/h

海水温度15-20℃工况下,1台循环水泵无法满足需求,故用2机3泵运行方式,1台机组获得循环水量22140t/h,超过春秋季机组对循环水的需求量。改造后仍用2机3泵,海水温度小于20℃工况下,安排两台低速、一台高速循环水泵运行,1台机组所获循环水流量为20023t/h,能满足春秋季工况需求。

3改造后经济效益

3.1节能原理

12P循环水泵电机改为12/14P双速电机参数变化:流量Q2=0.85×Q1,扬程H2=0.73×H1,轴功率p2=0.63×p1;循环水泵流量减少14%,电机输出功率减少37%。冬季工况,采用相邻极数的双速电机驱动循环水泵,能达到调节供水量的效果。

某厂1120kW12P循环水泵电机改为12/14P双速电机,既能保持12P功率不变,又14P功率为706kW,低速运行,每小时节电414kW。两班制运行方式,每天运行16h,节电:16×414=6624kWh。

3.2节能效益

海水温度低于15℃三个月经济效益如下:(按三个月90天、电价0.55元计算)

运行方式:1机1泵(低速运行),节约电耗:596160kWh,节约成本:32万元。春秋季海水温度15-20℃三个月经济效益如下:(按三个月90天、电价0.55元计算)运行方式:2机3泵(2台低速、1台高速),节约电耗:596160kWh,节约成本:32万元

综上所述,每年1台机组节约64万元,每台循环水泵改造成本约20万元,平均每年可节约44万元。

4、结语

燃气蒸汽联合循环机组实行循环水泵双速改造是可行的,满足机组在各工况下的需求,节约厂用电,提高经济效益。

参考文献:

[1]福建晋江天然气发电有限公司.集控运行规程,2014-01

[2]叶建青循环水泵双速改造可行性分析及实施发电设备,2010NO.5

[3]张良瑜泵与风机.中国电力出版社,2005

作者简介:

刘保(1988-)男,毕业于保定电力职业技术学院,主要从事燃气-蒸汽联合循环运行工作,Email:229171469@qq.com