送风机动叶突然全开的异常处理及应对措施

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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送风机动叶突然全开的异常处理及应对措施

赵开生

(大唐略阳发电有限责任公司陕西略阳724300)

摘要:送风机作为火电机组重要的辅机设备,异常情况下正确分析判断设备异常原因,对运行处理异常防止事故扩大,保证机组安全具有重大意义。本文介绍了一起330MW机组在运行中,一台送风机动叶突然全开引起单侧空预器故障跳闸的处理,通过对异常原因进行了认真分析,并提出针对性的应对措施,有效的提高和保障了机组的安全稳定运行,也对同类型机组异常处理有很好的借鉴作用。

关键词:送风机;动叶;卡涩;风量

一、系统概述:

我公司330MW机组锅炉为东方锅炉股份有限公司制

造,型号为DG1018/18.4-Ⅱ6,锅炉为亚临界参数、四角切圆燃烧方式、燃用烟煤,一次中间再热,平衡通风、固态排渣、自然循环汽包炉。采用两台容克式三分仓回转式空气预热器,两台动叶可调轴流式引风机,两台动叶可调轴流式送风机,二台离心式冷一次风机。

二、异常事件

2017年2月11日,6号机组负荷327MW,6A、6B、6C、6E磨组;6A、6B引风机、送风机、一次风机运行。20:00集控监盘人员发现6B空预器前后二次风无差压,同时6号炉B侧排烟温度有较快上升趋势(A侧排烟温度126℃,B侧排烟温度140℃),安排巡检就地检查6B空预器未见明显异常,渣井水位正常。

20:046号炉B侧排烟温度继续快速上升达158℃,值长令退出AGC立即减负荷。20:126B空预器主电机跳闸,20:13辅电机联启成功,B侧排烟温度继续上升,集控增大氧量提高送风量,无效后将B侧送引风机负荷逐渐倒至A侧。20:29机组负荷降至187MW停运6B送、引风机,同时6B空预器辅电机跳闸。B侧排烟温度停止上升,并有缓慢下降趋势。

20:32A侧单侧风烟组运行,炉膛冒正压,集控调整6A送风机动叶关至8%,6A引风机动叶开至95%,炉膛压力仍在+500Pa左右。继续降负荷至最低130MW,并全面排查风烟组参数及系统,通过DCS上查看发现异常初期6A送风机电流及风量异常增大。22:49试验6A送风机动叶由13%开至95%再关回,动叶执行机构动作正常(指令、反馈均正常),但是6A送风机风量、电流及炉膛负压均无变化,仍维持在+500pa左右,判断6A送风机动叶实际在全开位。

检修人员对空预器进行盘车,发现空预器转子因变形已经卡死,就地检查6A送风机,执行器开度10%左右,动叶开度通过电流、风量确认在全开位置,过力矩保护未动作。22:30开启空预器冷端烟气侧人孔门进行检查,未发现空预器转子隔仓及蓄热元件掉落卡塞空预器,确证了6B空预器正常。

2月12日01:02待空预器排烟温度降至200度时检修就地盘转6B空预器灵活后,值长令启动6B空预器正常,启动6B引风机,6B送风机,停运6A送风机,炉膛负压调整恢复至正常,机组逐渐加负荷至165MW运行。

12日03:08分检修开始对6A送风机内部进行检查,通过对动叶开关反复试验,未发现动叶有卡涩现象,早上8点经会议研究决定启动6A送风机,启动后运行正常。2月13日23时,协助厂家技术服务人员对6A送风机进行全面检查,未发现设备存在隐患。

三、原因分析

直接原因:6A送风机正常运行中突然出现动叶异常全开,且不受指令控制,使A侧送风量突然增大,送风自动控制减少6B送风机出力,出现抢风,B侧基本送不出风,导致6B空预器二次风差压到零,B侧排烟温度迅速上升,空预器内部受热变形,局部发生碰磨,造成电机过载跳闸。

扩大原因:集控运行人员对异常情况发现不及时,分析、判断不准确,处理不够及时、准确,致使6B空预器跳闸。

附:6A送风机运行参数:

四、暴露的问题

(一)、设备方面:

1、动叶调节机构实际全开时过力矩保护信号未能及时报警。

2、6A送风机液压油未开展滤油工作,液压油油质差,洁净度为NAS12级(8级合格)、可能造成引风机动叶调整机构油口有杂质瞬间堵塞、导致6A送风机正常运行中突然出现动叶异常全开并卡在全开位置。

(二)、人员方面

1、运行人员监盘画面浏览不全面,异常发生前后均未能及时发现重要参数(如6A送风机电流、出口风量)的异常变化。未能及时判断出6A送风机动叶故障,事故处理走了弯路。

2、运行人员异常分析判断能力欠缺,且存在经验主义。由于空预器存在设备隐患,就主观判断空预器发生故障导致,而未认真分析查找其它原因。

(三)、管理方面

1、设备定期工作未认真执行,未认真开展重要辅助设备油质监测工作。

2、设备检查维护工作未认真执行,机组停备期间未及时对风机进行检查检修。

3、辅机油质管理存在漏洞,油质监督标准不完善。

五、整改措施

1、加强设备管理工作,利用停机机会对送风机外部、内部驱动装置进行全面检查。

2、对送风机油站加大维护力度,清理油箱、更换液压油,定期开展滤油工作,将洁净度控制为不大于NAS8级。

3、提高运行人员监盘质量,加强对主要参数的监视和变化分析。

4、加强人员技能培训工作,增加仿真机上机操作演练,提高运行人员异常分析及应急处理能力。

5、提出设备异动申请:增加6号炉送风机出口风量偏差大报警、热工检查完善A送风机过力矩保护未动作报警。

六、结束语

送风机的安全稳定运行关系着整个锅炉、机组的安全运行,因为运行中突然动叶全开,可能导致炉膛负压越线锅炉MFT灭火事故,如果发现、处理不及时也可能诱发设备损坏事故。通过这起典型的事故分析,我们看到了目前DCS系统及热工逻辑仍不完善,而我们增加了送风机出口风量偏差大报警、完善了A送风机过力矩保护报警,利用先进的技术手段,利于运行人员能第一时间发现异常、准确判断、及时处理、不走弯路;加强设备治理维护、利用检修、机组备用等时机清理油箱、更换液压油,定期滤油,消除设备隐患,为确保设备、机组的安全运行打下坚实的安全基础;对于同类型的火电燃煤机组具有典型的借鉴意义。