220KV变压器高压套管末屏放电原因研究

(整期优先)网络出版时间:2016-12-22
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220KV变压器高压套管末屏放电原因研究

熊嘉城马涛谭金龙周杰

(国网新疆电力公司电力科学研究院830011)

摘要:220KV变压器是电厂常用设备之一,其运行的质量,极大程度上影响着电网系统运行的稳定性与安全性,保障其安全运行,有着现实的意义,因此需要针对其常见的故障,做出详细的故障分析,采取具体的防范措施与处理对策,最大限度上保证电网系统正常运行,本文笔者对220KV变压器高压套管末屏放电故障原因,做了简单的论述,并提出了具体的解决对策。

关键词:220KV;变压器;高压套管;末屏放电

高压套管末屏放电是变压器常见故障之一,若发生这一故障,不仅会对电网安全造成影响,还会给电厂带来巨大的经济损失。近年来由于变压器高压套管在线装置系统,已经造成了几起后果较为严重的变压器故障,这些事故的发生,引起了各电厂的高度重视,并积极的采取相应的防范措施。

一、220KV变压器高压套管末屏放电的原因

(一)220KV变压器高压套管故障检查

电厂为了确保变压器正常运行,防止高压套管出现末屏放电问题,通常需要对其做常规检查,主要检查三相高压套管末屏,例如,某电厂在例行检查中,在检查A相高压套管时,将护套盖打开后,在末屏的内部流出一些黑色绝缘油,同时还发现其末屏的接地引线柱和接地套出现明显的发黑迹象,在检查B相高压套管末屏的引线柱时,发现存在放电现象,在检查C相高压套管时,则没有发现异常现象。

故障检验:在提取套管绝缘油样,做检验分析时,发现A相套管的绝缘油样存在着严重超标问题,其中甲醛成分为750.9μL/L,其中乙炔成分为768.6μL/L,而氢气成分为1689.8μL/L,其中总烃成分为3454.8μL/L,在检查B相套管时,则没有发现异常,需要对A相套管做进一步故障分析。

进一步分析故障:在高压套管的顶部处的注油口,将真空泵连接上,以此确保可以在高压套管内部形成负压,同时将高压套管末屏拆除后,做故障检查时,发现其绝缘垫已经被烧穿(如图一所示),而且末屏的接地套复位弹簧,存在过流现象,其引线柱两端的表面上有残留物,复位弹簧安装处没有附着物。

(二)220KV变压器高压套管放电原因分析

根据高压套管末屏结构分析,因为引线柱和复位弹簧是并联回路,而且二者之间存在着间隙,在运行过程中,接触的电阻比较大,分流相对比较小,其中复位弹簧主要起到引流作用,在长期的电流作用下,使得弹簧的弹性系数不断降低,导致其弹力下降,最终造成接地套和护套盖之间出现接触不良情况,造成末屏放电,加之电弧工作产生的热量,会进一步降低弹簧系数,在高压末屏内形成电弧,使末屏绝缘垫被烧蚀,在其损坏后绝缘油进入管套末屏中,并被电弧作用给分解。究其主要原因是高压末屏结构不合理,由此对其采取更换高压套管方法做故障处理。

图一绝缘垫烧坏的情况

二、更换变压器高压套管

(一)做好作业准备工作

根据变压器高压套管末屏放电故障分析,最终决定更换新的高压套管,在更换前需要做好施工前准备工作,要制定合理的、科学的套管更换方式,同时要制定具体的更换方案,准备相关备件,做好抽样检查工作,确保套管的合格性与密封性,要将密封件,放入在绝缘油中,通过加热浸泡24小时的方式,使其发生变形与发硬,核实施工现场车辆运输的基本路线,严格控制真空泵、滤油机、干燥空气发生器等进场,做好质量检验工作,确保绝缘油质量合格,同时其容积可以满足变压器排油的需要,同时做好各项作业准备与防护准备。同时需要使变压器热油循环,做好主变压侧绕组的直流电阻测量与记录,并记录绝缘油的具体油位,接好排油管道以及排油泵,改接管道后启动真空滤油机,开始热油循环。

(二)变压器排油

在更换套管时,需要根据当时的气候条件来制定作业计划,由于作业时间与作业时机等,对套管更换作业有着重要的作用。在更换时为了控制水分的侵入,要缩短绝缘油脱水的时间,根据设备作业的实际情况,制定更换时间目标,譬如:此电厂在更换套管时,其时间控制目标为主变控油3小时,旧套管拆除并安装新套管使用2小时,套管抽真空的时间为3小时,其湿度控制在65%以下,更换的时间选定为中午。同时还需要确保作业时的湿度,将变压器的油温控制在高于20℃以上,再开始主变控油,启动干燥空气器,利用油枕排气阀,向变压器内部,注入一定的干燥空气,将其压力控制在合适的范围内,做好各项数据记录工作,需要注意的是要做好吊钩就位工作,把升高座手控盖打开,在安装新套管前做好清理工作,调整手拉葫芦的高度,使其起吊的角度和套管倾斜的角度保持一致。

(三)吊装新套管

套管吊装的基本流程如下:根据吊钩的正确姿势,将旧套管吊住,将旧套管分解后斜式吊出,接着将均压帽拆除,将旧套管的角度转为卧式,放置在固定位置,同时卧式起吊新的套管,安装均压帽,将卧式转变为立式,再将立式调整为斜式,并进入升高座,调整后将其对准螺栓孔,并将合螺栓穿上,在调整好预紧螺栓后,将吊钩摘掉。在起吊套管时,利用吊车轻微用力,并且按照顺序来松动一些法兰连接螺栓,使得套管可以着力并缓慢的上升,在离开法兰面后,检查倾斜度,确保其合适后,按照顺序将螺栓拆除,并起吊套管。

(四)变压器本体抽真空并注油

变压器本体上的球阀与真空泵之间使用的是真空软管来连接,同时还需要确保变压器本体和油枕之间的联络阀是紧闭的,将法兰盖打开后,安装三通阀与麦式真空仪,在变压器钟罩上安装百分表,确保阀门位置准确后,启动真空泵,开始抽真空作业,并记录相关数据,在安装新套管与抽真空时,要对绝缘油做滤油处理,确保绝缘油的质量,在注油期间,要控制好流量与出口的温度,使用滤油机注油,并记录相关数据,观察油位变化,当油位和本位排油前位置相同时,再停止注油作业。

(五)热油循环并调整油面

在注油结束后,开始脱水脱气(热油循环),要在真空滤油机的出口处连接变压器的进油阀,而滤油机的进口阀则连接变压器的排油阀,将散热器的供油管和回油管蝶阀打开,开始脱水脱气,定期记录滤油机的进口油温与出口油温,以及变压器顶层的油温。在脱水脱气12小时后,提取绝缘油样体化验,每6小时化验一次,直到各项化验指标没有明显的变化后,再结束脱气脱水,改接滤油机,将滤油阀关闭,拆除油管并安装堵头,静放变压器12小时左右,开始排气,在完成排气后,检查油枕油位,确保其准确性。在各项工作完成后,要做好运行前试验活动,确保变压器高压套管各项指标符合运行要求。

结语:

综上所述,电厂变电器高压套管常见故障是末屏放电,若发生末屏放电故障,则会影响电网系统运行质量,因此要做好定期检查工作,对于末屏放电问题要及时采取相应的处理措施,防止故障进一步恶化,造成更多的经济损失,文中以某电厂变压器末屏放电故障为例,分析了故障原因,并提出了具体的解决措施。

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