渤海钻探工程公司第一固井分公司内蒙古锡林浩特
摘要:本文分析了影响二连地区调整井固井质量的因素,进行了大量的室内试验,对冲洗液和水泥浆配方进行了研究,总结了针对二连地区调整井固井配套技术措施,包括区块注采井停注、冲洗液的选用、水泥浆体系的研究、套管外封隔器的使用、配套固井工艺技术等。综合应用各项满足该区块的技术措施,提高了固井质量,取得了良好的效果。
主题词:二连地区;调整井固井;冲洗液;水泥浆体系;套管外封隔器;固井工艺技术;固井质量。
二连地区的阿南、哈南属于老开发区快,近年来为了完善其注采系统,布置了大批量的第三套、第四套井网的调整井。由于井网的布置,原始地层压力系统受到了严重破坏,地层压力系数由原来的0.88-0.93不断上升到1.20-1.80。该区块具有低渗透、含油井段长、含油多而薄及层间非均质的特点,油层与油层之间、油层与水层之间隔层薄,有些隔层不到1米。若主要目的层固井质量不能满足后期的开采,将造成严重的经济损失。因此,对提高该区块调整井固井质量进行了研究。
1影响固井质量的因素
1.1地层压力系统复杂
二连地区阿南、哈南区块由于近30年的开采,对原有的地层压力系统造成严重破坏,造成多套压力系统共存的现象。受到多层断层或注水的影响,尤其是高压注水开采,不同层系间的流体互通,在纵向上形成常压、高压、低压共存的多套压力层系,层间压差较大,难以实现平衡压力固井。
1.2井眼尺寸不规范
由于地层压力系统的紊乱,且该区块油层段多在1500米左右,该段多为疏松的黏土、砂砾和泥岩,钻井周期短,难以形成致密的泥饼,在钻进的过程中极易出现发生地层出水,造成井壁的垮塌,最终会形成糖葫芦、大肚子井段,造成井眼尺寸不规范。在井径扩大较大的井段,容易形成钻井液的滞留。在固井施工时,严重影响顶替效率和胶结质量。除此之外,井径不规则,会造成套管外封隔器座封不严,失去其功效。
1.3钻井成本的降低
由于钻井成本的降低,二连区块调整井井深结构有了新的变化,其具体表现为将间隔较远的油气层到产层,同时考虑到钻井成本,少下一层技术套管。所以导致固井施工中需要封固的层位多、井段复杂、井段长,且调整井油层多而薄,增大固井难度。
1.4井浅,候凝时间长
该区块井深在1600米左右,井底温度低,导致地层水泥浆候凝时间长,早期强度发展慢,过渡时间长,难以实现直角稠化。候凝期间,水泥浆处于失重状态,导致井筒内压力失衡,致使高压水层侵入窜入环空间隙,影响固井质量。
2室内研究
2.1冲洗液的选用
优选出高效冲洗液JPY-01。该冲洗液主要成分是含有亲水、亲油的表面活性剂。套管和井壁上附着的钻井液会导致固井界面胶结不良,是导致固井质量差的重要因素。该冲洗液能够很好的渗透到胶结钻井液内部,明显降低井壁与套管壁上钻井液的黏附程度,提高胶结质量。将冲洗液按照一定比例加入取得的水样中,配制成现场使用的冲洗液,在室内进行评价。评价方法:选常压稠化仪浆杯,将现场取得的钻井液装入浆杯中,在常压下、55℃的情况下搅拌10min,再将钻井液替换为配制好的的冲洗液,进行搅拌,测对浆叶上钻井液的冲洗效果。其结果如下:
3保障固井质量措施
3.1区块注采井停注
由于长时间的注水开采,注采不平衡,二连区块调整井地层压力处于处于动态变化。动态干扰大,固井难度加大,质量难以得到保障。为减少动态干扰,同时又兼顾到采油、注水任务的完成,短时间内局部停注不停采,保障候凝期间的相对静态状态。
3.2冲洗液的选用
为了最大程度清洗泥浆,提高顶替效率,优选出高效冲洗液JPY-01,该冲洗液可明显降低井壁与套管壁上钻井液的黏附程度,容易将套管壁和井壁上的虚泥饼和稠浆冲洗干净。冲洗液的使用以紊流接触时间为准,应≥6min。
3.3水泥浆体系的研究
水泥浆在候凝期间会发生失重,容易发生窜槽,使用双凝水泥浆体系,油层段采用体系1,非油层段使用纯华油体系2浆体系。体系1稠化时间、过渡时间缩短明显,可有效避免由于候凝期间失重引起的影响。
3.4套管外封隔器的使用
在二连地区的调整井,完钻钻井液密度已远远超过原始地层当量泥浆密度。由于水泥浆的失重,环空液柱压力小于地层窜流压力。采用套管外封隔器高效密封,可防止水泥浆失重时层与层之间的相互串通。加放位置一般在油顶以上且井径较规则的地方。
3.5配套固井工艺技术
众所周知,调整井固井施工是一项涉及多学科、工序多、工作量大、技术性强的工程。要想保证固井质量,必须采取有效措施,从多方面着手。由于每一口井的特殊与复杂情况不同,针对每口井的实际情况,在井眼准备、合理加放扶正器、大排量顶替、充分循环钻井液等方面着手,充分考虑影响固井质量的每一个细节,将影响固井质量的因素降到最低。
4现场应用
阿31-208X1是阿南凹陷阿尔善构造阿31断块的一口调整井,周围有6口注水井,4口采油井,有些注水井虽已扫线关井,但由于地层渗透性差,井底仍有压力。该井完钻井深1565m,油层段在1172m-1520m,油层段分布在腾格尔组和阿尔善组,主要岩性为细砂岩、粉砂岩、含砾砂岩,属于中孔低渗特低渗储层。该井在钻进过程中发生发生两次溢流,停泵后钻井液外溢,甲方决定上调泥浆密度,固井前泥浆密度达到1.82g/cm3。由于在钻进过程中发生了钻井液外溢,致使钻井液中混入大量的原油,固井前泥浆性能不能做大幅度的调整,这又为固井施工增加了很大的难度。为防止发生窜侵,开会讨论在1150处井径较规则的地方加放套管外封隔器,且配置15m3密度为1.95g/cm3的重泥浆在冲洗液之前注入井筒内用来压稳。为保障胶结质量与顶替效率,使用2m3冲洗液与2m3清水相配合,下部分用体系1,上部分采用体系2。施工过程正常且连续。24h后测井,除在1150.2m-1153.1m处有一个声幅值在50%的峰值外(套管外封隔器位置),其余声幅值均在10%以内,固井质量优质。具体施工数据如下:
该体系又应用于阿3-94X1、阿3-77X1、阿11-215X1等井中,固井质量均合格。
5认识与结论
1.由于地层压力系统复杂、井眼尺寸不规范、钻井成本降低、候凝时间长,严重影响了调整井固井质量。
2.高效冲洗液的使用、双凝水泥浆体系、套管外封隔器的使用、配套固井工艺技术是提高调整井固井质量的有效技术措施。
3.区块注采井停注,为水泥浆提供一个相对静态的候凝状态,对调整井固井质量很有帮助。
参考文献:
[1]齐奉中,袁进平.提高调整井固井质量的技术与认识.钻采工艺,2002.
[2]胡树联,杜灰强,王剑波.百色油田调整井固井技术研究与应用.钻井液与完井液,2001,18(5):27229
[3]刘大力,田锡君,廖润康.现代固井技术.辽宁科学技术出版社,1994