(华电龙口发电股份有限公司山东龙口265700_
摘要:石灰石-石膏湿法脱硫工艺中,脱硫剂为石灰石(CaCO3),与水配置制成浆液。在吸收塔内,烟气中的SO2与石灰石反应后生成亚硫酸钙(CaSO3),并就地强制氧化为石膏(CaSO4•2H2O),石膏经脱水处理作为副产品外售。随着国家环保形势日益严峻,环境整治力度逐步加大,石灰石供应紧张,价格不断攀升,脱硫系统运行成本升高,石灰石的运行优化显得更为重要。
关键词:湿法脱硫;石灰石;运行优化
1引言
华电龙口发电股份有限公司二、三期脱硫系统采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,分别于2006、2008年投入运行。最初为“两炉一塔”配置,随着国家环保要求的提高,先后于2013年和2016年完成了“单炉单塔”和超低排放改造。
近年来,随着经济复苏乏力、煤价居高不下、装机容量饱和,电力行业陷入整体低迷,降本增效和节能降耗日益重要。在满足国家排放标准的基础上,脱硫系统也在不断从浆液循环泵运行方式、浆液pH值调控以及石灰石的优化运行上积极探索,以期达到安全稳定、节能降耗的目标。
2石灰石-石膏湿法脱硫工艺原理
2.1主要反应
石灰石-石膏湿法脱硫过程是典型的气体化学吸收过程,在洗涤烟气的过程中发生复杂的化学反应。从烟气中脱除SO2的过程是在气、液、固三相中进行,发生气-液反应和液-固反应。主要步骤如下:
2.1.1气相SO2被液相吸收的反应
SO2(g)+H2O→H2SO3
H2SO3→H++HSO3-
HSO3-→H++SO32-
2.2.2CaCO3的化学反应
CaCO3+H++HSO3-→Ca2++SO32-+H2O+CO2
SO32-+H+→HSO3-
上述反应步骤中关键的是Ca2+的形成。
2.2.3氧化反应
SO32-+1/2O2→SO42-
HSO3-+1/2O2→SO42-+H+
亚硫酸的氧化是石灰石-石膏湿法脱硫工艺中的重要反应,SO32-和HSO3-都是较强的还原剂,液相中溶解氧可将它们氧化成SO42-。
2.2.4结晶析出
Ca2++SO32-+1/2H2O→CaSO3•1/2H2O↓
Ca2++SO42-+2H2O→CaSO4•2H2O↓
石灰石-石膏湿法脱硫工艺的最后一步是脱硫固体副产物的沉淀析出。
3运行现状
3.1石灰石浆液制备系统概况
龙口公司石灰石粉采用外购石灰石由石粉厂磨制成粉,通过汽车运送到粉仓处,利用压缩空气输送到粉仓。石灰石粉与水混合制成脱硫所需要的石灰石浆液,由石灰石浆液泵送入吸收塔内。
3.2石灰石品质
从湿法脱硫过程主要反应式可以看出,要吸收和中和烟气中的SO2,关键是Ca2+的形成,这和石灰石粉的成分(主要是CaCO3含量)、细度、反应活性等有密切关系。石灰石粉的品质对烟气湿法脱硫的性能有直接的影响。
3.2.1CaCO3含量
石灰石中CaCO3的重量百分含量应高于85%,含量太低时会由于杂质较多而给运行带来一些问题,造成吸收剂耗量和运输费用增加,石膏纯度下降。我国的石灰石资源丰富,大多数发电厂FGD系统采用的石灰石CaCO3含量超过90%。
经检测检验,龙口公司石粉厂按规程要求,提供的日常石灰石粉CaCO3含量≥89.22%。
3.2.2石灰石粉细度
石灰石粒径越小,比表面积越大,液固接触越充分,从而能有效降低液相阻力,故石灰石活性就越好。
采用定pH值滴定法研究石灰石溶解特性,发现石灰石溶解速率是溶液组成、粒径分布的函数,与其表面粗糙度等无关。对于纯度较高的石灰石(CaCO3含量>85wt%),石灰石粒径对石灰石活性的影响远大于石灰石的种类和成分的影响。综合考虑粒径对溶解的影响和磨制能耗问题,一般要求石灰石粉细度为250~325目。
龙口公司脱硫规程规定,石粉厂按要求,向脱硫系统提供粒径≤45μm,95%通过320目的石灰石粉。
3.3石灰石供浆方式
龙口公司二、三脱硫供浆系统均采取间断供浆,供浆阀根据pH的变化联锁启闭。机组正常启动后,当吸收塔浆液pH值低于4.8或二氧化硫排放数值大于25mg/Nm³时,吸收塔石灰石供浆阀投入自动,将pH值控制在5.0~5.4之间。
pH计定期冲洗,正常运行中,吸收塔浆液pH计的自动冲洗联锁投入,每半小时自动冲洗一次。
4存在的问题和风险
4.1石灰石盲区
FGD系统运行时,会出现尽管加入过量石灰石浆液,pH值依然呈下降趋势,使pH值失去控制的现象,脱硫效率也会随之下降,即进入石灰石浆液“盲区”,或称“坏浆”。石灰石盲区的出现有多种原因,例如:FGD进口SO2浓度突变,电除尘后粉尘含量高或重金属成分高,工艺水水质差以及氧化不充分等。其中,石灰石品质也是原因之一,石灰石中的其它杂质对湿法FGD系统的稳定运行也会带来较大影响,从而降低FGD系统的性能。
4.2设备故障率高
4.2.1石灰石供浆阀故障
间断供浆方式运行,石灰石供浆阀根据pH变化联锁启闭,供浆阀启停频繁,容易出现跳闸、操作失败等故障,导致吸收塔短时间供浆间断,从而造成SO2排放超标,环保风险增大。
4.2.2吸收塔浆液PH计故障
龙口公司二三期脱硫自投运以来,吸收塔浆液pH计受自身设备质量和浆液品质恶化影响,故障率居高不下,常导致石灰石供浆调控不及时,存在SO2排放超标风险。
4.3环保风险大
除了石灰石供浆阀和吸收塔浆液pH计故障引起的SO2排放超标风险外,石灰石间断供浆方式也容易造成SO2排放超标。
龙口公司机组老化,为调峰机组。燃煤掺配掺烧比例大,调整频繁,这就导致尾部烟气SO2浓度短时间波动大,间断供浆方式因吸收塔浆液pH值波动大,若循环泵启动和pH值调整不及时,很容易导致SO2排放超标。
5运行优化
5.1调整石灰水供浆方式
石灰石浆液采用连续供浆方式,石灰石供浆阀开度调控受吸收塔出口净烟气SO2浓度和吸收塔浆液pH值双重调控。
吸收塔浆液pH值在5.0-5.6合理区间内时,石灰石供浆阀开度主要受吸收塔出口CEMS净烟气SO2浓度调控,一旦pH值超出合理区间,则通过调整循环泵运行方式,使吸收塔浆液pH重新回到合理区间。同时,严禁吸收塔浆液长时间处于高pH值运行。
5.2优化净烟气SO2浓度控制
在机组负荷稳定、燃煤配比合理以及脱硫系统无隐患情况下,尽可能保持吸收塔出口CEMS净烟气SO2浓度维持15-25mg/Nm3区间运行,既达到环保排放标准,又降低石灰石粉的消耗量。
该公司脱硫系统正常运行中,出口SO2浓度一般都控制的较低(10mg/Nm3左右),入口SO2浓度平均值1800mg/Nm3左右,石灰石浆液密度一般控制1230kg/m3(30%),CaCO3含量按90%计算,每吨石灰石成本按150元计算,年节省石灰石费用达10万余元。
参考文献:(References)
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[2]钟毅,林永明,高翔,施平平,骆仲泱,岑可法.石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统石灰石活性影响因素研究[J].《电站系统工程》,2005.04.
[3]刘雪峰,周国芹.湿法脱硫系统石灰石闭塞成因及预防[J].《节能与环保》.2014.08
作者简介:
谢延峰(1985-),男,山东聊城,脱硫运行主值,助理工程师,本科,从事脱硫运行方面工作。