(神华神东电力重庆万州港电有限责任公司重庆市万州区404100)
摘要:本文结合万州电厂锅炉运行的实际情况,在分析了锅炉脱硝过程的基础上,就其过程中的问题提出了几点自己的改进措施,以供参考。
关键词:电厂;锅炉;脱硝;改进措施
一、万州电厂的锅炉
锅炉为东方锅炉(集团)股份有限公司生产的1050MW超超临界压力燃煤直流锅炉,型号为DG-3035/29.3-II3,型式为超超临界参数、直流炉、单炉膛、对冲燃烧、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、露天布置、全钢架悬吊结构Π型锅炉。BMCR工况下,锅炉主、再热蒸汽温度为605℃/623℃,主、再热蒸汽压力为29.3MPa/5.78MPa。锅炉可带基本负荷并参与调峰,点火及助燃用油为#0轻柴油,机械雾化方式,设计及校核煤种1为神华宁东烟煤,校核煤种2为神华锦界烟煤。
每台锅炉配一套脱硝装置。采用选择性催化还原法(SCR)脱硝装置,还原剂采用氨气,由尿素制氨法制备。在设计煤种及校核煤种、锅炉最大连续出力工况(BMCR)下脱硝装置入口NOx排放量不大于180mg/Nm3、脱硝效率不小于85%,SCR按2+2层布置。
万州电厂采用的方案是不通过增加投资的方法,仅在现有设备上挖掘潜力,以提高省煤器入口给水温度,减少省煤器的吸热,从而提高脱硝装置入口烟温,以满足全负荷脱硝的目的。具体实施方案时,通过邻机来辅助蒸汽提高除氧器水温至110~120℃,锅炉点火、再热蒸汽起压后尽早投入2号高加,将高加出口水温提高至180℃,高加出口的给水经过于炉水循环泵出口炉水混合后,最终给水温度能达到260~270℃,脱硝装置平均烟温能达到310℃以上,基本满足脱硝催化剂的要求,实现全负荷脱硝。
二、各过程分析
以某次启机过程时间节点为例:
1、在04:53分,汽机转速3000rpm,开始投入喷枪,投入时脱硝装置进出口烟气温度如下面所示。
2、06:01分,进行了两个操作:
1)将再热烟气挡板由45%开至100%;
2)将高旁减温水设定值由320℃提升至340℃,提升后,低再入口蒸汽温度由315℃升至335℃。
经过上述两个操作,脱硝入口烟温开始上涨,最高涨至09:14分并网前参数。
3、并网后随着负荷上涨,蒸汽流量增加,生水流量加大,给水温度下降,脱硝烟气温度下降;
4、汽轮机增加切缸后,脱硝烟气温度下降原因如下:
1)低再入口蒸汽温度切缸前由高旁减温水控制在340℃,切缸后下降至285℃;
2)切缸后负荷上涨,蒸汽流量增加,生水流量增加。
4、整个过程烟温最低点在主旁路切换的时候,主要是因为切缸后给水温度最低下降到232℃,且负荷一直在上涨,生水流量增大,所以到主旁路切换时,虽然随着高加的投入,给水温度已经回升至253℃,但由于之前给水温度下降消耗了脱硝装置蓄热,短时温度还无法回升;
5、主旁路切换后由于生水流量加大,给水温度又由253℃降至242℃,但脱硝装置烟温微涨,说明脱硝装置的温度是滞后与给水温度约20分钟左右;
6、干湿态转换由于停止炉水泵运行,给水全部来自高加出口,所以此时的给水温度是整个过程中最低点,但是脱硝装置的温度已开始回升,主要得益与第四台磨的启动,负荷上涨,给水温度、烟温同时上涨,逐渐达到正常运行模式。
三、问题及优化措施
1、炉水循环泵的汽蚀问题
1)切缸前,360阀开度为82%,但流量、电流波动较小,运行稳定;
2)切缸后,360阀开度76%不变,但随着负荷的上涨,流量、电流波动较切缸前明显增大;
措施:
1)切缸后随着负荷上涨,严密监视炉水循环泵流量波动情况,如果波动超过20吨,立即关小360调阀,减少炉水泵出力。
2)提升切缸后投入高加的速率,尽快使给水温度回升;
3)利用锅炉的蓄热,加快切缸后的升负荷速率,将切缸至主旁路切换阶段用时缩短20分钟;
4)主旁路切换过程中做好启动第4台磨的准备工作,主旁路切换完毕后立即进行干湿态转换。
2、脱硝装置A/B侧烟温偏差问题
脱硝装置A/B侧入口烟温偏差出现在将再热烟气挡板开至100%和提升高旁减温水温度设定值两个操作后,引起A侧温度高于B侧。
措施:
减小A侧再热烟气挡板开度,调整脱硝装置入口处温度一致。
3、并网后至干湿态转换前脱硝装置烟气温度低问题
此阶段由于负荷上涨,蒸汽流量增大,生水增多,给水温度下降,最终造成烟温下降。
措施:
并网切缸后提升加负荷速率,保证安全的情况下,尽快完成上述操作,加上利用锅炉的蓄热,使烟气温度下降阶段尽量缩短至20分钟。
4、再热器干烧问题
再热器起压后便投入2号高加,导致低再蒸汽在进入低温再热器之前就通过2号高加被凝汽器真空抽走,势必造成低温再热器内蒸汽流量减少,导致低再干烧时间延长。
措施:
再热器起压后投入2号高加时,初始开度尽量小于20%,待再热汽压0.4MPa后,保证一定的蒸汽流量后,再缓慢投入2号高加,保证低温再热器内通流量,减少干烧时间。
5、逃逸率及投枪支数合理性问题及优化:
上表显示:
1)初期投入5支喷枪,NOX下降明显,但吸收塔出口NOX含量在10mg/Nm3左右,偏低;
2)5支喷枪投入后,逃逸率稳定,不超过1ppm;
3)09:45分汽轮机切缸,切缸后,脱硝反应器烟温降低,在切缸完毕,10:01分,投入了第6支喷枪,此时逃逸率偏高,所以此阶段不宜增投喷枪。
措施:
1)初期投入4支喷枪即可,喷氨尿素溶液控制在220~260之间较为合适,及平均每只枪控制流量在55~65L/h;
2)在切缸后投入第5支喷枪,尿素溶液流量控制在350L/h较为合适;
3)在干湿态转换完毕,脱硝装置烟温回升后再陆续投入剩余两只喷枪,机组逐步转为正常运行方式,根据NOX含量实时调整喷氨量。
四、结语
综上所述,万州电厂实现全负荷脱硝是在有邻机运行的情况下,通过及早投入除氧器与高加加热,再通过炉水循环泵出口的循环炉水与高加来给水混合后,提高省煤器入口给水温度,从而降低省煤器吸热量,提高脱硝装置入口烟温实现的,该方案不用增加投资,但实现后可以保证机组环保排放合格率大于99%,确保能拿到全额的环保电价,对电厂提质增效具有重要意义。
参考文献:
[1]王艳国.浅析电厂燃煤锅炉脱硝系统运行存在的问题及措施[J].数字化用户,2016(43).
[2]周登忠.脱硝SCR对锅炉的影响和对策[J].甘肃电力技术,2014(1):57-59.