CRTS-I型双块式无砟道床铺设精度控制

(整期优先)网络出版时间:2017-06-16
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CRTS-I型双块式无砟道床铺设精度控制

刘智军

重庆市渝北区中铁五局六公司401147

摘要:目前CRTSI型双块式无砟道床普遍采用轨排框架法施工,具有精度高、组装简单、高效快捷的优点。本文在武广、兰新二线客专基础上,以西成客专为工程实例,通过对轨排框架改进、优化配套施工工艺、正确的测量方法和科学的数据处理措施,重点研究进一步提高无砟道床铺设精度。

关键词:CRTS-I;双块式;无砟道床;铺设;精度;控制

1工程概况

西成客专陕西段XCZQ-6标,地处汉中洋县,地势平坦,本标段线路全长34.2公里,其中桥梁24.1公里,路基7.5公里,隧道2.6公里,设计以桥梁为主。自标段起点5.8公里为秦岭余脉山区,高差较大,设计为路桥隧结合,不同结构物过渡段较多,无砟道床铺设精度较难控制。为确保无砟道床铺设精度,在无砟道床铺设施工前,提前进行了影响因素分析,根据以往施工的其它高速铁路的经验教训,找出影响铺设精度的主要因素,并针对主要因素做出应对措施,有效提高施工阶段无砟轨道铺设精度。

2影响无砟道床铺设精度的三种常见因素

在无砟道床整个施工铺设环节中,影响因素主要为轨排框架、施工精调、施工工艺等三方面,任何一环节出现问题都会对无砟道床铺设精度产生较大影响,严重制约后期长轨铺设后的静态调整。

3针对三种主要原因采取的解决办法

3.1轨排框架因素的解决办法

3.1.1结构形式优化

目前国内轨排框架形式多样,主要根据横梁分为单梁及双梁结构,单梁可更好地拟合曲线,但整体刚度相对低些;双梁整体刚度较好,轨距、轨底坡控制更准确,但在小半径曲线地段拟合曲线较差,内应力较大易造成回弹。框架长度根据配套机械工装及施工工艺也不尽相同。根据以往客专施工经验结合管段内线路设计情况,采用单梁结构长框架模式,具有以下优点:

(1)框架长度

根据西成客专陕西段设计情况,轨排框架设计以桥梁为主,兼顾路基、隧道,采用长框架模式,既满足于各种工况、又在长短波不平顺上得到了更好的控制,分为12.35m和8m两种规格,32m箱梁由12.35m+12.35m+8m的形式进行组合,24m箱梁由12.35m+12.35m的形式进行组合,路基及隧道段采用12.35m连续排列。框架接头为轨道平顺性控制的薄弱点,长轨铺设后易出现三角坑、轨向短波不平顺。单位长度上的框架接头越少,可尽量减小框架接头对轨道精度控制的影响。

结论:即弯曲6.7mm时应力才115MPa,即3000m半径曲线上,轨排完全在弹性变性内,满足使用要求。

3.1.2拼装精度控制

框架作为无砟轨道施工的标尺其加工精度至关重要,尤其是轨距、轨底坡等精度控制。在框架加工开始之初派有轨道测量经验的技术员驻场监造验收,合格后发货,进场复验合格后使用,在施工过程中定期复核轨排框架,如精度发生变化及时调整,并根据现场改进意见反馈驻场人员,时刻保持框架精度达标。

框架进场验收以连接螺栓扭力、轨底坡、轨距为重点验收指标,连接螺栓扭力对框架刚度、轨距影响较大,扭力过小或差异较大极易造成框架使用过程中轨距、轨向发生变化。轨底坡是轨排精度控制的一个非常重要指标,误差过大造成长轨铺设后轨距偏差过大。轨距偏差对轨道精调的影响不言而喻,且由于轨距造成的轨道不平顺占后期的长轨调整费用的一半以上。

3.2施工工艺因素的解决办法

施工工艺因素主要受现场工人制约,施工质量因人而异波动较大,且涉及工序较多,现场管理做到标准化、专业化、精细化,技术人员加强卡控严格管理,并根据现场5个影响精度的施工工序采取以下应对措施:

3.2.1扣件安装

扣件安装前对轨枕承轨面、铁垫板及轨下垫板间各接触面进行清理,保证密贴。严格控制轨枕预埋套管中防护油脂注入量,以保证弹条实际扣压力与后期铺设长轨时扣压力一致。

3.2.2方枕

轨枕的安装应当与钢轨长度方向正交,若未方正轨枕会造成轨距挡板与钢轨接触面变小,有呈三角形的离缝,在列车蛇形运动下有离缝的挡板不能对钢轨起到有效限位,连续起来会导致晃车。在轨排组装后安排人员用方尺逐根检查以确保轨枕方正。

3.2.3轨排组装

轨排框架组装影响轨道精度的主要原因为扣件垫板缺失、钢轨与垫板不密贴、弹条扣压力不足,轨距挡块底部与承轨台顶面不密贴等问题,是造成轨检小车采集数据不真实、精调不到位的主要原因,也是造成动检时三角坑、轨向、大小规矩、横向加速度、垂向加速度等指标超限的原因。组装前对框架进行清理涂油(特别是轨下与扣件接触面),轨排框架组装完成后用塞尺逐一检查轨底(以0.2mm塞尺无法塞入为合格),以及轨下垫板是否缺失,弹条中间部分与钢轨间隙,保证钢轨与扣件密贴。

3.2.4轨排粗调

合理的轨排粗调方法不仅能提高功效,而且能很好的保证浇筑后轨道精度。平面粗调采用中线偏移发,即将线路中线偏移至防护墙顶面,放样弹线,尺量弹线至外轨外侧距离调整中线,同时在粗调时保持框架随时处于自然非约束状态,避免内力聚集。

在粗调过程中要注意撑拉杆及高程调节杆要间距适中、受力均匀,尽量避免单根撑拉杆受力过大。轨头接缝处多为轨道精度控制薄弱环节,待粗调后方可紧固鱼尾夹板,最大限度确保接缝处轨道平顺。

3.2.5浇筑混凝土

混凝土前首先检查确认精调成果和浇筑位置。混凝土浇筑过程中尽量避免捣固棒触碰轨排与轨枕,尽量减少对轨排扰动,以防轨排回弹。抹面时禁止踩踏固定撑拉杆。

混凝土浇筑后扣件、鱼尾夹板、支撑螺杆松动时机尤为重要,过晚钢轨热胀冷缩带动轨枕位移。混凝土浇筑后约5小时后可根据指压法确定砼强度进行扣件松动,并松开鱼尾板夹板螺栓,在阳光照射前混凝土应浇筑完且达到初凝,在松开扣件前框架应避免阳光直射和框架温度变化大。

3.3施工精调因素的解决办法

3.2.1内业准备工作

以往客运专线均出现过因设计线性计算输入错误,造成现场铺设完成后的无砟道床偏离设计位置较大,超出后期扣件调整量,导致砸板返工的巨大损失,在无砟道床施工前充足的内也准备工作至关重要。

(1)多人独立计算线型并输入,三级逐级复核确定后使用;

(2)对精调小车进行几何尺寸检定;

(3)确定全站仪在检定有效期内,且定期自检;

(4)对精调人员培训,选取有经验且责任心强的精调人员任精调组长,绩效考核与精调数据挂钩;

(5)人员固定、设备固定,避免人员间测量习惯和仪器间误差引起轨道不平顺。

3.2.2现场精调作业

(1)精调前对鱼尾板安装进行检查,彻底清理钢轨顶面及内侧混凝土残渣,擦拭精调小车走行轮表面污渍,确保测量数据真实可靠,精调前必须对小车进行自检调校。

(2)仪器尽量与精调机棱镜同高,以减少竖角误差。设站完成后方样60米以上的一个控制点对设站进行校核。

(3)精调小车双轮应放在低轨,进入下一曲线前要确保双轮方向一致,尽量减少精调小车加工误差对轨道精度影响。

(4)整个测量区间中线或高程偏差需调整至同正或同负,以保证轨道平顺性。

(5)定期通过全站仪和电子水准仪对精调成果复核。

4结语

无砟道床铺设精度控制是整个无砟轨道施工过程中的重中之重。关系到后期长轨铺设后的静态调整及扣件更换量,对后期静态调整的进度及成本影响巨大,通过以上控制措施,消除各方面影响无砟道床铺设精度的因素,效果显著(图6),达到预期目标。

参考文献:

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[2]TZ21l-2005,客运专线铁路轨道工程施工技术指南[S].

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