超长结构混凝土配合比设计及运用贺泽鹤

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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超长结构混凝土配合比设计及运用贺泽鹤

贺泽鹤吴淑萍张文伟

镇江现代混凝土有限公司

摘要:关键词:超长混凝土;补偿收缩;粉煤灰效应

0工程概况

该工程为我市某地下室人防工程。混凝土为C30,底板墙板均为抗渗P6级。该工程长约87米,宽约86米未设置后浇带。底板东西两段与中间段表面不在同一标高,呈梯字结构,中间低,水池底板局部厚度达1.3米;墙板总长近350米,高近4米,属超长混凝土结构,板厚350mm,局部400mm。该结构未设置后浇带,周长较长,内部应力较为复杂。我公司于2017年9月底至10月进行了浇筑。地下室整体浇完两个月后去现场察看,底板与顶板均未发现裂缝,只在墙板表面发现两条微裂缝,上下、内外均不贯穿。整个浇筑效果良好,达到了预期的目标。

当时针对该工程的特殊性,为了尽可能地保证工程质量,我公司进行了以下细致的工作。

1配合比设计

1.1原材料

1.1.1胶凝材料

水泥选用鹤林P.O42.5,该水泥我公司一直使用,较为稳定,各项性能指标均较好,具体数据如下:

粉煤灰选用高资电厂II级灰,各检测数据如下:

矿粉选用常州礴海S95级,检测数据如下:

1.1.2骨料

碎石选用5-31.5mm连续级配,数据如下:

(经试验,泥含量中最主要的是石粉。)

砂选用II区长江中砂,数据如下:

1.1.3外加剂

该地下室混凝土分为C30及C30P6两种,前者使用的是聚羧酸型高效缓凝减水剂(本文不作详细介绍),后者使用的是南京建科院的JM-III,其具有补偿收缩功能。

1.2混凝土配合比

该工程从要求上讲只有两种混凝土,C30及C30P6。C30用于顶板及内墙柱,C30P6用于有抗渗要求的底板及外墙板。但底板局部厚度达1.3米,预计因水化热问题会造成质量隐患。底板使用大掺量的掺合料,而墙板不宜过多使用掺合料,所以底板与墙板配比分开设计。顶板建筑面积虽然近7500㎡的混凝土一次性浇筑,但与底板、墙板相比难度较小,故本文只介绍底板及墙板的配合比设计。

1.2.1底板

该部位混凝土要求为C30P6,从技术上讲,C30的强度及抗渗P6不是太大的问题,但其水化热及变截面的复杂应力是最主要的问题。首先水化热,为了解决早期水化热大的问题,必须多掺活性掺合料,降低水泥用量,混凝土抗压强度以后期(60d)计。再者使用缓凝型外加剂,推迟混凝土水化热的放热峰值。但活性矿物掺合料过多则收缩势必会大,对裂缝控制不利,掺得过少则掺合料的功效发挥不到最佳。为了减少收缩,选用南京建科院的JM-III型外加剂,其为补偿收缩、缓凝、高效减水、增强、抗渗防裂的复合型外加剂,矿粉掺量依据过去经验,选用等量取代水泥重量的30%左右的掺量。

混凝土配合比水胶比选定0.49,用水量170公斤,外加剂内掺8%,通过试配砂率用41.0%,配合比如下:

该配合比得出的试验数据如下:

该配比经生产,实测数据与试验数据相差不大,完全符合各项要求,浇筑后,底板未发现任何裂缝,达到了预期的效果。

1.2.2墙板

该工程施工难点就是墙板,周长近350米,未设施工缝,无后浇带,且封闭,混凝土的收缩应力无释放的余地。有关资料表明,混凝土的收缩正常在4×10-4左右,而混凝土开裂所允许的收缩在1×10-4左右,JM-III在掺10%时能补偿收缩约3×10-4左右,从理论上讲刚好满足要求。此外在满足各项要求的同时,应尽量减小胶凝材料用量及降低砂率,来达到减少收缩的目的。要达到减少胶凝材料的目的,首先就要控制混凝土的用水量,在最小用水量的条件下配制出各项性能都能满足要求的混凝土,故在外加剂能满足补偿收缩的前提下,再提高2%的掺量。

技术问题解决了,就必须从技术角度来考虑各生产工序。首先原材料的质量必须严格控制,特别是砂石的泥含量及泥块含量;其次严格控制出机坍落度及出机温度(因当时浇筑温度比较适宜,未采取措施),严禁在现场随意加水,现场不允许过多压车,只要能保证连续浇筑即可。采用两台汽车泵作业,灵活机动,循环浇捣,控制间隔时间,不能留有冷缝。严格控制坍落度又带来一个问题,墙板中钢筋较密,坍落度小了混凝土下不去,会形成麻面及孔洞,还容易形成过振;坍落度大了混凝土收缩就大,对裂缝控制不利,故决定适当增加粉煤灰掺量。资料表明,粉煤灰掺量在不超过30%时对混凝土的收缩影响不大,但其粉煤灰特有的效应对混凝土的初期性能有较大的改善。粉煤灰的颗粒呈球状,其滚珠效应能大大提高混凝土的滚动性,其微集料效应使其细小的颗粒能填充水泥颗粒间的孔隙,使混凝土更密实,增强了混凝土的抗压、抗渗性能,其潜在的活性能在一定程度上控制水化热,有利于控制墙板上的温度裂缝。

通过以上分析,借助平时的一些试验数据,经试配定配比如下:

该配合比得出的试验数据如下:

对于混凝土来说,养护是一个重要的环节,可以说三分质量,七分养护一点不为过。该混凝土浇筑后,施工方也积极配合,按规范要求进行了养护。2个月后去察看,只发现表面有两条微裂缝,下下、内外都不贯穿,浇筑效果良好。

2结论

首先,优质的原材料是配制优质混凝土的前提条件;其次,通过精细地选材,配比的优化,精心的施工,规范地养护,超长混凝土的底板及墙板浇筑要达到预期的效果也是可行的。