(中国能源工程股份有限公司北京100037)
摘要:通过对电厂射汽抽气器工作过程的描述,分析射汽抽气器进汽参数变化对凝汽器真空度的影响。
关键词:射汽抽气器工程应用凝汽器真空度
0前言
射汽抽气器主要用于抽吸凝汽器内的空气及其他不凝结气体。随着真空泵的在电厂中普遍使用,传统的射汽抽气器的使用越来越少,然而在以产生蒸汽为主的工业全区、动力车间、自备电站里,射汽抽气器具有结构紧凑,工作可靠,制造成本低等优点,且能在较短时间内建立所需要的真空,所以仍是不可或缺的选择。
1射汽抽气器的结构形式
图1:射汽抽气器示意图如下
A—工作喷嘴
B—混合室
C—扩压管
它由三部分组成,工作喷嘴A,混合室B和扩压管C0工作蒸汽在喷嘴A中自工作压力P0膨胀至混合室压力Pl(P1应略低于凝汽器的压力),
由于压降很大,喷嘴出口蒸汽的流速很高。混合室的压力又略低于抽气口的压力,因此,凝汽器中的蒸汽和空气的混合物被吸进混合室,被抽吸的混合物与喷嘴出口的工作汽流在混合室中混合,最后以C1’的速度进入扩压管C。在扩压管中速度降低,压力升高,在扩压管出口处,混合物的压力稍高于大气压力,然后排入大气。
2射汽抽气器的工程应用
在某以供汽为主的自备电厂中,射汽抽气器的配置:每台机组配置1台120%两级主射汽抽气器及1台120%一级启动抽气器,射汽抽气器的冷却水为凝结水泵出口凝结水,工作汽源来自于减温减压后的中压蒸汽,工作参数为1.45MPa.a,220℃。
表1:射汽抽气器参数性能汇总表
表2:接口
在设备安装完成,机组调试启动以后,我们发现射汽抽气器在投入使用40分钟以后,凝汽器真空度为-0.82(bar),然后就真空度就维持不变,并未达到预抽真空时间30分钟,真空度到-0.9的效果。
3射汽抽气器的汽源改造及对凝汽器真空度的影响
面对上述的问题,我方调试运行人员,检查并排除系统可能漏真空的情况,联系厂家和设计院有关专业人员,发现起动抽气器蒸汽入口为2’(DN50),然而在蒸汽入口处有一个DN65x50变径管,为什么存在这样一个接口?这个是否是问题的突破口?
3.1根据《火力发电厂汽水管道设计技术规定》DL/T5054-1996,3.1章管径选择,根据下列公式3.1.1-1:
3.2流速选择:根据《火力发电厂汽水管道设计技术规定》DL/T5054-1996,3.1.2表汽水管道的介质流速,按照抽汽管道:饱和汽30~50m/s。
3.3介质比容:0.1712m3/kg(温度220°C,压力1.25Mpa下查表)
表2:蒸汽流量表
根据上表中的结果,可以发现,管径为DN65时的流量为3.5t/h,是DN50对应流量2.1t/h的1.67倍。针对此问题,我们把射汽抽气器的入口蒸汽管道由DN50修改为DN65,通过此修改方案,实现了射汽抽气器投入30分钟,凝汽器真空度达到-0.92(bar),该改造方案达到了目的。
4结论
4.1具体描述了射汽抽气器的工作过程,并在此基础上计算了射气抽气器的蒸汽流量。
4.2根据射汽抽气器的实际工程应用,通过改造解决了凝汽器真空度较低的问题。
参考文献:
[1]中华人民共和国能源部.《火力发电厂汽水管道设计技术规定》.(DL/T5054-1996).中国电力出版社.北京.1996.
[2]郑体宽《热力发电厂》.中国电力出版社.北京.2001