300MW机组双床循环流化床锅炉翻床原因分析及对策

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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300MW机组双床循环流化床锅炉翻床原因分析及对策

贺晓勇

神华国能(神东电力)郭家湾电厂陕西榆林719408

摘要:经济进步带动了300MW机组双床循环流化床锅炉应用技术的进展加速,当下其应用范围逐渐增加。为了保证其理想的整体应用,需要加强技术创新,充分提高其翻床问题的应对水平。论文首先概述了相关内容,分析了锅炉概况以及其翻床原因,并提出了调整措施。

关键词:300MW机组;双床循环流化床锅炉;翻床;对策

1前言

300MW机组双床循环流化床锅炉作为常见基础设备设施,对机组稳定或供电可靠的发展具有极大影响,是推动经济进步的保障。因此我们应该十分重视其翻床问题的发展与应对,通过大量的实践和经验的累计,促进其防控技术达到领先水平。

2概述

循环流化床锅炉自20世纪80年代发展至今,以其煤种适应性强、高效率、低污染等优点被广泛使用,但在应用过程中也存在一些缺陷,如受热面磨损爆管易造成停机等。近年,出现一种双床双燃烧室的新型循环流化床锅炉。与传统的循环流化床锅炉相比,这种双床循环流化床锅炉在炉型上有很大改动:该锅炉有2个一次风室,对应2个布风板;在炉膛内部,2个布风板中间用三角形的隔墙隔开,形成了双燃烧室。在2个燃烧室中间加人二次风支管,将二次风环形布置在2个燃烧室四周,使得炉内密项区燃烧更加均7匀,但同时也易造成2个燃烧室物料翻床。本文以神华神东电力郭家湾电厂300Mw机组的双床循环流化床锅炉为例,分析锅炉的翻床原因及调整办法,供其他类似锅炉参考。

3锅炉概况

神华神东电力郭家湾电厂装机容量为2×300Mw,锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG-1065/17.6-L.MG44型亚临界、自然循环、二次中间再热循环流化床机组,采用平衡通风、单炉膛、双布风板、紧身封闭结构,配置了绝热式旋风气固分离器、自平衡u型双路回料装置,无外置式换热器。后烟井内布置对流受热面,双烟道调温挡板,管式空气预热器。过热器采用两级喷水调节蒸汽温度。

一次风、二次风系统分别设2台50%容量的双吸双支撑离心式风机,一次、二次风量均采用液力偶合器调节。每台炉配置3台多级离心式流化风机,2台运行、1台备用。每台炉设2台电一袋复合式除尘器及2台50%容量的动叶可调轴流引风机。每台炉设置6台滚筒式冷渣器,按300%容量设置。每台冷渣器正常运行时,任意l台冷渣器均能保证排渣温度≤150℃。

锅炉采用床上点火和床下点火相结合的启动方式,共配置4支床下风道点火油枪和8支床上点火油枪。每侧的一次风道内各安装1台床下风道燃烧器。床下风道点火油枪及床上点火油枪均采用机械雾化方式。

4翻床原因分析

4.1两侧一次风风量存在偏差

如果能让双床流化床锅炉2个燃烧室的流化风量保持相等,保证两侧一次风室风压相同,即可避免翻床的发生;但实际运行中要保证风量绝对相等较困难,只能通过一次主风道调整门的调节使两侧一次风量保持动态平衡,两侧一次风风室压力偏差小于2kPa时,即没有翻床的危险。在A、B一次风室风压达到7.7kPa之前,进入左右侧一次风室的一次风量开始波动,左右侧风室压力也呈震荡趋势。B侧炉膛风室压力升高,相应的A侧炉膛风室压力降低,说明床料正从A燃烧室向B燃烧室翻越。此时应迅速开大B一次热风门,增大B燃烧室的一次风量,降低B燃烧室风压,一次风总风量不发生改变;在B燃烧室的一次风量增大的同时,A燃烧室的一次风量相应减小。但在运行过程中,往往因为阀门动作超前或滞后,使两侧风室差压一直在波动,无法保持稳定。

4.2给煤量波动会引起翻床

1号、2号给煤机单独给A燃烧室提供燃料,3号、4号给煤机单独给B燃烧室提供燃料。在3号给煤机跳闸后,A侧风室压力上升,B侧风室压力下降,说明床料正在从B燃烧室向A燃烧室翻越,B侧燃烧室的煤量瞬间减少。虽然迅速把同侧4号给煤机的煤量加大,但是B侧燃烧室的循环物料量还是减少了很多。物料量减少,则燃烧室阻力减小,B燃烧室的通风量迅速增加,在运行过程中,风室差压震荡趋势增大,最高时B侧炉膛风室压力达到20.96kPa,造成翻床压死状态。

4.3床温对翻床也有影响

假设A燃烧室物料向B燃烧室翻越,在翻床过程中,B燃烧室一次风流化作用减弱,床温降低,而A燃烧室流化程度加强,此时床料进入A燃烧室着火点提前,床温升高。温度越高,气体的密度越小,膨胀程度越大,所以当A燃烧室温度升高后,也加剧了A燃烧室向B燃烧室的翻床程度。

4.4两侧燃烧室循环物料量不平衡

2个燃烧室相互独立,循环物料量如有偏差,则会引起风室压力波动,如果偏差持续加大就会造成翻床。

5调整措施

5.1保持2个燃烧室内的循环物料量平衡

A、B燃烧室的物料应添加成统一高度;在投人给煤机后,保持两侧给煤量相等、床温平衡,避免因给煤量不均匀造成风室压力波动;监控床压、床温等参数,判断返料系统是否正常,保证两侧燃烧室返料量相同;需要排渣时,同时开启两侧燃烧室冷渣器,均匀排渣。

5.2保持2个燃烧室的一次、二次风风量相同

运行期间,调整两侧一次热风门,使左右侧一次风量偏差不大于20kmⅦ,调整左右侧二次风风量使其相同;检查就地二次风支管手动挡板,使之开度相同。

5.3翻床调整

翻床过程中应根据两侧床压偏差调整炉膛两侧一次风量偏差,翻床现象消失后应立即调平一次风量。床压较高侧炉膛一次风量上升,说明本侧床料已逐步形成流化,当流化风量上升至最小流化风量以上时,应控制其上升幅度,并使其随差压偏差减小而减小,防止反向翻床发生。在提高一次风母管压力时,操作应缓慢,当压力达到26kPa后,每升高0.5kPa,停留30s;如没有形成流化,再继续升压,但最大不能超过30kPa;如还不能形成流化,则立即停炉作后续处理。

5.4翻床压死情况处理

当两侧一次风室差压高于10kPa或出现翻床压死情况时,首先应解除一次风机叶偶和一次热风门自动,同时快速减煤、减负荷,手动MFT切断所有给煤机,并加大压死一侧燃烧室的排渣量;缓慢提高一次风机出力,快速打开床压高一侧的一次主风道调整门,关闭另一侧一次主风道调整门。当被压死一侧一次风风量增大时,应立即关小这一侧调整门,开大另一侧调整门;适当减小一次风机出力。以免发生反向翻床。当被压死一侧一次风室有持续风量,说明当前状态下已经开始微流化,再调整两侧一次主风道调整门,将两侧风室压力偏差调整至2kPa以下。

5.5风压自动投入控制

当风室压力偏差小于1kPa时,可以投人床压自动。一次主风道调整门开度在30%~60%调节性能最好;当开度超出这一范围时,通过设定风室压力自动偏置和一次风机出力,确保一次主风道调整门自动调节灵敏有效。

经过自动控制调整,两侧风室差压能够控制在2kPa以下,运行稳定。

6结束语

总之,随着世界经济格局的不断变化和我国经济水平的持续提高,循环流化床锅炉翻床的应对技术将不断升级、革新,就要减少循环流化床锅炉返床事故的发生,提高机组的可靠性,国产循环流化床锅炉燃烧过程自动控制的设计与实现,尚存在很多不完善的地方,根据循环流化床锅炉的燃烧运行特点,对锅炉燃烧过程自动控制系统进行优化改造,对机组安全、经济运行是十分必要的。只有不断适应时代的发展和科技的飞速进步,与时俱进,才能将其防控水平提升至一个新的高度,造福子孙后代。

参考文献:

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