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宁夏银川750002
摘要:为提高电能质量,供配电体系逐渐发展为自动化、远程化,电力系统中广泛应用备用电力自动投入装置,即备自投,该装置结构简单、可靠性高,当电力系统产生故障导致工作电源失电,由备自投开始工作恢复供电,为全站提供交直流用电,确保不间断供电和高可靠性供电。本文结合电力系统继电保护实践中备自投误动事件,分析备自投装置未能正确动作的问题,并提出相应的技术措施。
关键词:电力系统;备自投;误动作;技术措施;故障分析。
0引言
随着电网改造,用户对供电可靠性的要求也越来越高。备自投在工作电流故障后,迅速投入工作,缩小由于线路故障所引起的停电范围,是保证电网安全稳定运行的重要措施之一。为了及时恢复供电和减少停电区域,必须保证备自投动作的正确性和可靠性。本文分析和探讨了工作中常遇的备自投不正确动作的实例,指出了在继电保护中需注意的一些问题。
1备自投基本原理
备用电源自动投入装置(简称备自投)是电力系统故障或其他原因导致主工作电源断开后,能迅速将备用电源或备用设备自动投入工作,使正常用户负荷能迅速恢复的一种自动装置。
1.1备自投动作原理
备自投需要遵循以下原则:
1)备自投应在主工作电源断开后,先跳主电源断路器,再投入备用电源,防止将备用电源合闸于故障点;
2)除闭锁信号外,备自投装置在工作电压消失后应启动;
3)备自投只动作一次,动作时如备用电源或设备投于故障,应有保护加速跳闸;
4)充分考虑备自投的闭锁条件:人工手动断开工作电源断路器时,备自投应不动作,可靠闭锁;不满足有压条件,备自投不应动作;因设备故障造成相邻后备动作切除工作电源时,闭锁备自投,防止备用电源投到故障的元件上;
5)备自投充电条件均满足后经延时充电,有闭锁条件或者退出备自投的开入量时应立即放电;放电条件应考虑必要的延时,以防止系统扰动、故障等短时异常造成备自投闭锁;
6)备自投的动作延时是为了躲避母线电压短暂下降,故备自投延时应大于最长的外部故障切除时间和重合闸时间,一般取8s。
1.2常见备自投动作逻辑
目前,110kV变电站典型运行方式如下图所示,高压侧采用内桥接线,低压侧采用单母线分段接线,变电站采用双电源供电。一般会在高压侧和低压侧分别装设备自投装置来保证供电可靠性。其中低压侧备自投一般采用分段自投方式,高压侧备自投有三种方式:
110kV变电站接线
1)进线1带高压侧I、II段母线运行,及1DL、3DL在合位,2DL在分位,进线2是备用电源。
动作过程:
①1PT、2PT均无压,I1无流:
a、电源失电或1DL偷跳,1#主变无故障,延时跳1DL,检1DL跳开后,合2DL;
b、1#主变故障,判1DL、3DL跳开后,合2DL。此时,考虑开关拒跳情况:如1DL拒跳,3DL跳开,自投可以动作合2DL;如3DL拒跳,自投应不动。
②1PT有压,2PT无压,3DL分位:
a、3DL偷跳无主变故障,合1DL;
b、1#主变故障,放电。
2)进线2带高压侧I、II段母线运行,及2DL、3DL在合位,1DL在分位,进线1是备用电源。
动作过程:
①1PT、2PT均无压,I2无流:
a、电源失电或2DL偷跳,2#主变无故障,延时跳2DL,检2DL跳开后,合1DL;
b、2#主变故障,判2DL、3DL跳开后,合1DL。此时,考虑开关拒跳情况:如2DL拒跳,3DL跳开,自投可以动作合1DL;如3DL拒跳,自投应不动。
②2PT有压,1PT无压,3DL分位:
a、3DL偷跳无主变故障,合1DL;
b、1#主变故障,放电。
3)两条母线分别运行时,进线1带高压侧I段运行,进线2带高压侧2段运行,即1DL、2DL在合位,3DL在分位,两电源进线互为备用,装置选择桥断路器自投方案。
动作过程:
①1PT有压、2PT无压,I2无流:
a、电源失电或2DL偷跳,2#主变无故障,延时跳2DL,检2DL跳开后,合3DL;
b、2#主变故障,放电。
②1PT无压、2PT有压,I1无流:
a、电源失电或1DL偷跳,1#主变无故障,延时跳1DL,检1DL跳开后,合3DL;
b、1#主变故障,放电。
2.备自投系统常见故障情况说明
在电力系统中,根据不同的应用环境,备自投系统装置的种类也不同,实行方案也分为数种。所以,由于没有统一的规格,在实际应用中备自投装置总是会出现众多问题,常见以下几种情况:
2.1继电器故障引起备自投装置误动作
在备自投装置中,继电器在闸刀运行时长期带电,较易烧坏,从而造成母线的保护电压消失,影响备自投系统的安全性和可靠性。继电器整定值也会影响备自投系统动作:过大会造成电压短时下降,备自投装置误判启动;过小会使备自投系统动作时间延长,延迟备自投快速切入时间;备自投需要投入动作时,由于断路器故障产生拒动现象,可能导致母线断路器未断开或者备用电源断路器不能合上,备用投装置始终在等待状态。
2.2母线故障引起备自投装置误动作
电力系统中,变电站主供线路出现故障时,终端变电站母线失压造成重合闸不成功,备自投误判系统启动条件被满足,导致母线电源自动切除,备自投动作,甚至造成反向输电。母线电压互感器断线,影响母线电压采集,备自投装置误判母线电压消失,破坏备自投系统启动条件。备自投系统合闸投入故障母线时,若无法快速切除母线故障段,会造成短路冲击或者保护越级造成两段母线停电。
2.3多级配合问题引起备自投装置误动作
部分电力系统中,存在多级备自投装置,必须考虑各级备自投系统之间的逻辑关系以及接线情况。在实际应用中,各级备自投装置接线容易存在接头开焊、接头松动、螺丝松动等问题,造成因常开触点闭合引起备自投系统的误动作,或引起断线,导致备自投系统无法正常工作。其次,在多级备自投系统配合时,低电压等级线路容易出现故障,影响备自投系统安全性。
3.防止备自投系统误动作的措施
为提高备自投系统的安全性和可靠性,本文提出以下几点措施:
1)结合停电检修巡检,对继电器排查更换,加强控制电源的检查,定期对电压、时间继电器进行检查,提高灵活性、可靠性;
2)检查母联开关上备自投的位置是否正确,加强对备自投系统运行方式的管理;
3)针对10kV备自投装置的检无流定值和相关部门沟通,能否适当减小检无流定值,保障整个备自投系统的正常运行。
4)加大对继电器、母线等一二次设备的隐患排查力度,杜绝此类隐患和事故的发生。
4.结论
随着我国社会主义经济的快速健康发展,电力系统的安全可靠供电显得尤为重要。本文分析了备自投装置的动作原理和工作过程,并结合了一起备自投的误动作进行深入的讨论与研究,为深入研究110kV变电站备自投的动作行为打下了基础。
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