(海南核电有限公司570000)
摘要:厂用电切换装置是指当正常运行的母线发生故障时,在其他条件满足时能及时切换到备用母线的保护装置。切换装置具有安全性和可靠性,确保厂用电不会长时间失电,保证核电厂厂用电和重要设备的安全;同时要求装置不能拒动,确保正常厂用电失电时,装置应可靠切换。
文章简要介绍了切换装置的基本特性、重要功能和常用的切换方式,并着重阐述了调试过程中出现的问题同时进行了详尽的分析和解答,保证装置可靠运行,确保核电厂的安全可靠。另外,考虑到我厂备用变容量较小,故在正常切换时,仅需要极少部分重要厂用负荷,再投入备用电源,因此采用慢速切换,确保切换成功。
关键词:厂用电;切换;可靠
前言
海南昌江核电厂采用的慢切换装置为南瑞继保生产的PCS-9655M型厂用电慢速切换装置。
1.装置概述
PCS-9655M慢速切换装置采用人机界面,能实时显示主接线、开关状态、母线电压、相位差等运行参数,信息较齐全。
切换装置能满足6kV母线上工作电源与备用电源之间的切换。正常运行时,由高厂变对6kV母线供电,当其因检修或者故障导致正常进线失电时,切换装置切断母线的工作进线电源并闭合备用进线电源开关,由辅助变对6kV段母线供电;当检修结束或者事故切除后,断开备用电源进线开关,切换到由高厂变正常供电的状态。
对于6kV厂用电的切换,由于海南核电辅助变容量较小,为了确保切换成功,避免造成过大的电网波动,在切换之前需断开6kV母线上大部分电动机负荷,此外,厂用电切换的基本要求是安全性和可靠性,其安全性体现为切换过程中不能造成设备损坏,而可靠性则体现为提高切换成功率,减少辅助变过流或重要辅机跳闸等造成停机停堆的事故,综上原因,海南昌江核电厂选择慢速切换作为装置的切换方式。
1.1装置主要功能
装置的主要功能包括切换功能、通信功能和其他功能。
(1)切换功能:兼有正常手动切换、事故切换和不正常情况切换功能;兼有快速切换、残压和长延时切换功能;所有切换模式都采用串联模式。
(2)通信功能:装置包含多种通讯接口插件。RS-485接口提供了用于和监视系统相连接的半双工差分串口,实现远方操作和信息上送;RS-232接口接入便携机,具有专用通信接口软件,可在便携机上进行监测等。
(3)其他功能:保护闭锁、出口闭锁;自动投入后加速保护;监测后备电源失电、PT断线、开关位置异常等。
1.2装置切换方式
切换装置的切换方式有:正常手动切换、失压切换、开关偷跳切换,所有切换均采用串联切换模式,切换条件为残压切换和长延时切换;另本套装置还设置了后备失电闭锁以及保护动作闭锁切换功能,防止合闸到故障母线的功能。
(1)残压切换:快切和同捕不能满足时,当母线残压下降到设定电压时实现的切换为残压切换。经残压检定的慢速切换作为快速切换和同期捕捉的后备切换,以提高切换的成功率。
(2)长延时切换:在某些情况下母线上残压可能不容易衰减,或残压切换参数设置不合理,可能会推迟或不再进行合闸操作。当检测到母线电压低于母线允许电压参数设定值时,装置启动长延时允许切换计时,当累计时间大于长延时时间设定值时,装置发出合闸命令,装置中的长延时切换是其它切换方式的后备补充。
2.慢切换装置故障分析
2.1PT工作位置闭锁切换问题
故障现象:调试过程中发现当母线PT位于工作位置,同时正常进线、备用进线电压和母线电压都正常,且无其他闭锁条件时切换闭锁灯依然常亮,切换操作无法执行。
原因分析:经查阅资料,装置切换闭锁原因有四个,分别为正常进线保护动作、备用进线保护动作、发变组保护动作以及母线TV隔离开关常开辅助接点开入等,结合现场实际情况分析,前三种闭锁条件不满足,初步怀疑闭锁原因为隔离开关开入量有误。查图得知当开入量开入为1时装置切换闭锁解除,允许启动切换,开入量开入为0时装置闭锁切换;再用表测量发现当PT置于试验位置时开入为1,置于工作位置时开入为0,也即是PT置于工作位置时装置闭锁切换。
检查发现隔离开关开入信号接入PT小车二次航空插头常开接点,通过查阅中压段竣工图纸可得,当母线PT在试验位置时该接点闭合,在工作位置时接点断开,也即是当母线PT置于工作位置时隔离开关开入断开,开入量为0,装置发出切换闭锁报警,无法实现切换操作;但当母线PT置于试验位置时,回路接通,开入量为1,切换闭锁解除,装置可以进行切换操作。
解决措施:根据设计要求和切换装置工作原理,核电厂正常运行时母线PT置于工作位置,切换装置应能可靠动作,不应闭锁切换;在试验位置时,应闭锁切换操作,这与现场实际接线情况刚好相反。经与设计院和ABB厂家人员沟通确认,将母线TV隔离开关常开辅助接点回路中的开入接点由PT二次航空插头中的试验位置常开接点改为工作位置常闭接点,确保当母线PT置于工作位置时装置不闭锁切换,验证切换可操作。
2.2光耦监视单元不匹配造成切换失败问题
故障现象:在验证切换功能时发现装置重启后首次能够合闸成功,但经切换后再次进行反切换操作时,合闸不成功。
检查发现慢切装置跳合闸回路中并有一个光耦监视单元,该光耦具有监视整个回路完整性的功能。经查阅资料可得,光耦监视回路中串有一个40KΩ的电阻,中压断路器的跳合闸线圈阻值较小,常见为82~102Ω,因此,切换装置未发出指令之前,整个跳合闸回路可以经由光耦监视回路导通,而国内大多数中压断路器跳合闸线圈都是电流型,常见工作电流为1~2A,因此整个光耦监视回路电流很小,不足以使跳合闸线圈动作,也即是正常情况下切换装置不会经由监视回路自动分合闸断路器。
原因分析:首次合闸成功后,开关在合位,对应接点闭合。由于防跳继电器的串联电阻电阻值较大,一般为20KΩ左右,与慢切光耦监视回路产生分压,此外防跳继电器为电压型继电器,动作电压为25V左右,因此防跳继电器通过慢切装置光耦监视回路接通,开关防跳继电器得电,其相应接点闭合,构成自保持回路同时切断了合闸线圈回路。
由于光耦监视回路和开关防跳继电器构成自保持回路,经分闸后再次进行反切换操作,会导致开关合闸线圈无法得电动作,造成切换失败。
采取措施:根据现场实际工作情况,切换装置在切换完成后,断路器应能正常切换和反切换。经讨论,将光耦监视单元回路断开,防跳继电器失电,合闸线圈能够得电,装置能够正常进行切换和反切换操作。
3.结论
本文通过对海南昌江核电厂厂用电切换装置PCS-9655M在调试过程中出现的故障原因进行分析,提出可靠的解决方案并现场予以解决,避免装置在正常运行过程中无法执行切换操作,保证核电厂可靠稳定的运行,保障设备的安全,同时减少了应急柴油机的启动次数,降低了不可靠因素,对系统和核电厂的安全经济运行都有着重要的意义。
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