潘帅
茂名臻能热电有限公司广东茂名525000
摘要:本文主要分析某厂600MW机组凝汽器真空引压管布置不合理,将参与保护的取样管与性能试验测试用的取样管混用,导致在一次性能试验中误拧松试验用真空压力变送器接头,导致取样管漏入空气,真空保护误动作引起机组跳闸的过程,并对该厂凝汽器真空引压管重新合理布置,消除隐患,杜绝类似问题再次发生。
关键词:凝汽器真空;取样管;保护
一、前言及机组概况
某厂汽轮机为超临界压力、一次中间再热、冲动式、单三缸四排汽、抽汽凝汽式汽轮机,型号为:CC600/523-24.2/4.2/1.0/566/566,凝汽器型式为双背压、双壳体、单流程。当汽轮机排气进入凝汽器凝结为水时,比容骤减,体积大大缩小,所以在被蒸汽充满的凝汽器封闭空间内形成高度真空,使蒸汽在汽轮机中膨胀做功到最低压力,增大蒸汽焓降,提高循环热效率。为了稳定真空,由真空泵抽出空气和少量未凝结的蒸汽混合物。真空越高,排气温度越低,汽轮机热效率越高,当然真空也不是越高越好,真空过高,排气温度降低导致湿气增大,末级叶片水蚀加剧,低压缸中心产生偏移,机组振动大,一般控制在-95KPa。真空过低,会使机组超负荷运行,汽轮机效率降低,推力轴承乌金磨损,机组正常中心被破坏,产生较大的振动,叶片断裂,危及汽轮机运行安全,所以要设置凝汽器真空LL保护。
二、保护设计
600MW机组汽轮机真空保护包括高背压凝汽器真空LL保护和低背压凝汽器真空LL保护两路信号,两路信号任何一路触发,则AST电磁阀失电动作停机,发“凝汽器真空LL保护动作”信号。低背压凝汽器中1个真空L压力报警开关PSB6和2个真空LL压力保护开关PSB7、PSB8为一路引压管,另外2个真空LL压力保护开关PSB9、PSB10为一路引压管。真空LL保护采用串并联方式,每路引压管中的真空LL压力保护开关至少有一个动作才发停机信号,即保护逻辑为PSB7、PSB8压力开关“或”后“与”上PSB9、PSB10压力开关逻辑“或”的输出,高背压凝汽器1个真空L压力报警开关PSB1和4个真空LL压力保护开关PSB2、PSB3、PSB4、PSB5设计方式如同低背压,汽轮机高低背压凝汽器真空L报警值为-81KPa,真空LL保护定值均为-76KPa。
图1.低背压凝汽器真空保护压力取样图
三、存在问题
某厂600MW机组在进行热耗性能试验时,当时发电机功率599MW,真空压力测点测量值存在偏差(试验测量仪表真空显示为-88kPa,机组CRT上真空显示为-90kPa),怀疑试验压力变送器接头存在漏空气或取样管积水现象,试验人员尝试紧固变送器接头后检查发现仍存在偏差,之后用扳手松开测试用变送器接头螺母(图1的备用1和备用2引压管接头),欲排除引压管中的积水,在操作过程中导致因取样管漏入空气,引接在同一侧真空测量母管上的保护用四个真空压力开关PSB7、PSB8、PSB9、PSB10均动作,真空逻辑保护动作跳机,DCS系统的CRT报警光字牌“MFT”、“DEH跳闸”、“发电机遮断”、“凝汽器B真空LL”均报警,机组负荷显示为0,机组跳闸,跳闸首出为“凝汽器B真空LL”,大联锁动作锅炉MFT、发电机跳闸。
图2、DCS历史事件(SOE)记录表
四、整改措施
1、现场备用的真空引压管有参与保护跳机用的,有只是参与测量不参与保护跳机用的,因没有悬挂标示牌,在选取安装试验测点时,将机组真空压力试验测点接至与保护回路相连接的引压管上,而不是接装在更适宜的不参与保护跳机用的备用的真空引压管上,所以对该机组无标示的压力取样阀门重新进行配挂标示牌,对涉及机组保护的阀门、设备除明确标示外,还需加挂“参与保护,禁止操作”警示牌。
2、对该机组汽轮机低背压凝汽器真空取样管进行改造,使参与保护和只是测量用的取样管相对独立,大大降低因操作失误而导致保护误动作发生的概率。高背压凝汽器真空取样管布置优化方式如同低背压。
图3.改造后的低背压凝汽器真空保护压力取样图
五、结束语
通过以上改造方案的实施,使该厂汽轮机凝汽器真空测量方式得到优化,提高机组保护的可靠性和稳定性,避免因真空保护误动导致机组跳闸的可能性。同时提高火力发电厂机组运行的经济性和安全性。
参考文献
[1]黄树红.《汽轮机原理》.中国电力出版社,2008.