引风机变频运行分析研究

(整期优先)网络出版时间:2019-02-12
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引风机变频运行分析研究

段士田

(安徽华电芜湖发电有限公司安徽芜湖241080)

摘要:随着电力行业改革,节能减排、降低发电成本成为火力发电企业迫切追求的目标。在火电厂各类辅助设备中,引(吸)风机耗电量在厂用电中占了很大一部分,约占机组发电量的1%左右。对引风机电机进行节能改造,降低其运行能耗,具有很大的现实意义。本文对引风机电机变频节能改造技术进行分析,采用大功率变频器,改变电机频率,从而调节风机转速,达到节能的目的。

关键词:引风机;变频调速;大功率变频器

0引言

根据我国当前电网结构,火电机组所带负荷受电网调控,多数机组无法满负荷运行。传统模式下引风机通过改变挡板的开度来调整风速和风量,控制炉膛负压。挡板运行时间长,故障率高,调节滞后,存在较大的截流损耗,尤其在负载较轻时能耗更为严重。且电机在启动过程中,启动电流可达到额定电流的6-8倍,对电网冲击较大,同时冲击力矩对电机定转子和风机叶轮均有损伤[1]。对引风机进行变频节能改造,主要原理是采用大功率变频器,将工频的厂用电变为可调的频率输送给电机,通过改变引风机转速调节引风量,挡板拆除或风门开至100%,大幅度减少截流损耗,降低引风机电耗及厂用电率,实现节能减排[2]。

1引风机运行现状

火电机组在设计引风机系统时,考虑安全因素,电机出力一般在其额定状态运行时有5%-10%的裕量。而在实际运行过程中,火电厂机组长期无法达到额定运行状态,使引风机系统中调节风量的调节挡板开度长期处在50%-70%的开度,造成了引风机系统节流损失大,耗能严重,经济性差。

以某电厂为例,八台机组4×335MW、2×635MW、2×1000MW,综合厂用电率在6%-7%,335MW和635MW机组仅进行引增合一改造,未对引风机进行变频改造,其中335MW机组引风机耗电率约在1.2%左右;635MW机组引风机耗电率约在1.3%左右,占据相当大的一部分厂用电。以单台机组(额定功率635MW)为例,该机组引风机电机为通用电气电机,有功功率6800KW,额定电流763.4A,2016年11月份引风机耗电率为1.28%,占综合厂用电率的18.9%,属于高耗能设备,严重影响了机组的经济指标。对单台引风机电机11月份运行状态进行数据进行统计如下图:

表1-1单台引风机电机运行过程中电流值

因机组正常状态下两台引风机同时开启,且风量、风压一致,由上表可以看出机组长时间无法满负荷运行,引风机电机长期低效率运行。通过调节引风机入口挡板开度对风量进行调节,风机挡板开度不为100%时,风机需要消耗一部分能量在克服挡板的截流阻力上。因此,需要对引风机采用其他的调节方式,以改变引风机系统效率低下,电能损耗大的缺点。

2引风机电机调速原理

经查阅资料,风机轴功率与转速的三次方成正比关系,其负载转矩与转速的二次方成正比,引风机的出口流量与转速成正比。电动机匀速运行时,利用挡板调节风机风量。图2-1所示为风机的运行特性。

图2-1风机的运行特性

由上图可以看出,相同风量下风机的能耗出口挡板控制>入口挡板控制>滑差离合器、液压变速器调速>变频调速。与挡板控制相比,转速控制节能效果显著。可以通过调节转速来达到减少引风机电能损耗的目标。

对引风机进行变频调速,本质上就是利用电力电子技术,对频率进行调整,可以根据实际需求调整电机速度,进而能够调整风扇转速。变频调速技术已经被广泛的应用到异步电机中,且具有高电压、大容量变频技术发展趋势,与变极调速、滑差调速、液力耦合器调速等方法相比,变频调速节能技术具有更明显的优势[3]。图2-1中的理想曲线表示理想状态下变频装置进行调速时所需的功率。实际中不同调速器效率不同。由图可知变频调速由于效率高,更接近理想曲线。

变频器由主电路和控制电路两部分组成,如图2-2。

图2-2变频调速系统组成机构

电动机转速公式为n=(1-s)f/p,n为电动机运行时的实际转速,f为电源频率,s是电动机转差率,p为电动机极对数。

变频调速后,可将风机系统中挡板拆除或将风门全开,通过改变电源频率控制电机转速,以改变风量大小,从而实现风机的低速运行。这样,不仅能提高电机机械效率,延长电机的使用寿命;还能大大降低袭击风机电机的能耗,节能可达30%以上,节能效果显著。由于风机的转速一般不会过低,一般运行在额定转速的80%,所以改用变频器后,原来的电机仍能使用,只需对控制回路作相应的变动[4]。因此,改造起来较为方便,投资少且工艺相对简单。

3引风机变频改造方案

图3-1引风机变频改造电气一次系统图

图中QF0一QF3表示真空断路器,TF表示高压变频器,M表示引风机电动机,其中QF0、M为现场原有设备,QF1、QF2、TF为新增设备。

开关柜中QF3控制引风机在工频和变频状态的切换。引风机变频运行时,首先检查QF3分断,依次闭合QF2、QF1,6kV电源经QF1输入到高压变频装置,变频装置输出经QF2送至电动机。当引风机工频运行时,首先顺次分断QF1、QF2,然后闭合QF3,启动电动机工频运行。QF3与QF1、QF2间需具备电气闭锁,防止同时合上,形成闭环。

引风机电机变频改造系统应具备以下功能:

①启动方式选择:每台引风机增加工频和变频方式选择.运行人员在启动风机前先选择启动方式。根据所选的方式不同,引风机顺控启停的步骤也会相应调整。

②风机允许启动条件判断:在原有的风烟系统冷态判断上,增加工频或变频方式下的启动条件。当选择工频启动时,QF3闭合,QF1、QF2断开,允许工频合闸。当选择变频启动时,QF3断开,QF1、QF2闭合,允许变频合闸。

③风机保护跳闸(QF0跳闸)条件判断:除原先风烟系统、风机设备状态等保护条件外,增加变频运行状态下,发生变频器重故障,跳闸引风机的条件。

④保证当QF1、QF2闭合QF3断开时,除变频器外其他系统无法合QF0开关。

⑤变频器旁路QF3允许合闸条件:当QF1和QF2任一不在合位时,允许QF3合闸。

⑥风机运行信号判断:结合风机工频和变频方式,重新合成风机运行信号,该信号一旦消失,如当前负荷大于一半的额定功率,则触发引风机RB。

⑦引风机在工频方式下挡板应当可控,在变频方式下,挡板应当全开。

⑧根据电机参数设置变频系统最小输出频率。

4实例分析

当前全国多家电厂已对引风机进行变频改造,以某发电厂为例,600MW机组引风机功率2850KW,对其进行变频调速节能改造,选择设置PH-10-6-2750型高压变频器。发电机组年发电量为33.56亿kW·h,平均负荷率为70%,挡板调速耗电率为0.891%,变频调速耗电率为0.452%,则变频设计后运行损耗电能差:3.356×109×(0.891%-0.452%)=1473.3万kW·h,按上网电价0.4元/kW·h算,节约经济效益约589万元。可见采用引风机变频方式后,节能减排的效果比较明显[5]。

5结束语

随着电力企业改革,降低电力消耗是电力企业提升竞争力、建设节约型企业的必走之路。高压电机变频调速控制,是现代化大型电厂广泛采用的一种节能控制手段。经实践证明,节能效果明显,可推广使用。在变频调速改造过程中,需根据机组参数合理设计变频系统,保证设计效果满足实际生产需求,提高电厂生产经济效益。

参考文献:

[1]沈玉玲.引风机变频改造控制功能设计与实现[J].黑龙江科技信息,2016,05:65-68..

[2]臧瑞起.高压变频器在火电厂锅炉引风机上的应用[D].华北电力大学,2011.

[3]祝建飞,曹卫峰,吕兆俊,等.1000MW机组引风机变频控制功能设计与应用[J].自动化仪表,2014,35(s1).

[4]刘俊峰.变频调速技术在火电厂引风机上的应用研究[D].华北电力大学,2012

[5]王文宗,蒋建宝.火电厂引风机变频节能改造技术探讨[J].科技创新与应用,2016,20:102.

作者简介:

段士田(1967.7—),山东济宁人,技师,从事发电厂电气设备检修工作。