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摘要:制药废水来源于制药生产过程中产生的各类洗涤废水、蒸馏、提取废水、副产废水、溶剂废水等,由于涉及的药物种类繁多,废水成分复杂、色度高、含盐高、毒性大,可生化性差,如不经处理或处理不达标排入到生态环境中,将会严重威胁环境及人类的健康。本文介绍了厌氧+A/O组合工艺处理制药废水,运行结果表面,该工艺处理效果好,各项水质指标均达到了环保排放要求。
关键词:厌氧A/O制药废水
1.前言
制药废水可分为提取废水、洗涤废水和其他废水,是一种含有种类繁多的有机污染物,氮、硫、磷、酸、碱、盐浓度高,其中不少难于降解或对微生物有抑制作用,如不经处理直接排放,可在相当长的时间内存留于环境中,将严重污染自然水体。目前国内外对制药废水的处理方法较多,有物理法、生物法和物化/生物法相结合等。由于生物法具有运行成本低、技术成熟、二次污染少等优点,广泛用于生活污水和工业废水的处理,近年来,采用厌氧-好氧组合技术处理废水获得了广大应用,制药废水处理也以生物法为主,且均取得了良好的效果。
2.工程概况
云南某制药厂每天排出的废水约为500m3/d,含有淀粉、发酵残渣、生物抑制物(包括一定浓度的抗生素)、难降解物质以及一些硫酸盐类化合物等物质等,带有颜色和气味,悬浮物含量高,而且水质、水量变化大,属于较难难处理的化工工业废水之一。这些有机废水若直接外排,将严重污染饮用水源和周围环境。根据水质化验,污水处理系统进水参数如下表1:
3.工艺处理流程
考虑到制药废水BOD5/COD约为0.4左右,具有生化性,适合生物处理,而且生物法费用较低,处理效果好。在可行性方案及其他制药废水实践的基础上确定了处理工艺,即采用厌氧+A/O组合工艺处理制药废水。
生产废水进入调节池,然后泵入厌氧反应器进行厌氧处理,经过厌氧微生物的作用,处理后的废水自流至A池中与O池硝化回流液混合,进行反硝化反应,将硝态的N转化为N2,从而去除水中氮。A池出水与二沉池回流污泥在O池混合,利用好氧微生物的作用将有机物降解,同时完成氮的硝化过程。经处理后的废水自流入二沉池进行泥水分离,上清液达到排放要求排入市政管网。
4.主要构筑物设计原理及参数
4.1调节池
各股生产废水汇集在调节池,设置调节池起到收集水量,调节水质的作用,保证后续连续稳定运行。依据水量变化情况,调节池总容积为200m3,超高为0.5m,停留时间为8h。由于制药废水间歇性排放,为防止调节池内的水泵空转而损坏,利用浮球开关和液位计来控制。设置提升泵2台,参数为Q=21m3/h,H=12m,1用1备。
4.2厌氧罐
厌氧技术作为是目前最经济的高浓有机废水处理技术,已成为解决当今世界环境污染的重要手段。厌氧技术能给人类的污水处理带来非常巨大的益处,因而人们一直努力发展厌氧新技术,开发新型的厌氧反应器。本项目采用第三代IC厌氧罐。反应罐中废水的COD经厌氧处理,厌氧颗粒污泥(微生物)降解水中的COD转化为生物气(沼气)。厌氧罐具有以下优点:有机负荷高,水力停留时间短,容积负荷一般为10~30kgCOD/m3.d左右;无混合搅拌设备,节约能耗;基建投资省,占地面积少,尤其适合用地紧张的企业。
设计厌氧罐体积为500m3,COD容积负荷7.2kgCOD/m3.d,因制药废水生化性一般,需停留反应时间较久,停留时间24h,废水中大部分有机物在此被厌氧菌分解,转化为沼气等物质,从而有效去除废水中的有机物。通过反应器内三相分离器实现污泥、水和气体的分离,处理过的废水流入下道工序,所产沼气回收利用。厌氧罐内设搅拌装置,确保基质与微生物的充分接触。
4.3A/O好氧池
A/O工艺是在普通活性污泥法基础上发展起来的一种生物处理工艺,它将生化处理部分分为两个阶段,前一阶段为缺氧段(即A段),第二阶段为好氧段(即O段)。在该流程中,原污水先进入A段,再进入O段,并将O段的混合液与沉淀池的污泥同时回流到A段。污泥回流和O段混合液的回流保证了A段和O段中有足够数量的微生物,并使A段得到O段中硝化产生的硝酸盐。由于原污水和O段混合液直接进入A段,为A段反硝化提供了尽可能多的碳源有机物,使反硝化反应能在A段中得以进行。A段进行反硝化后,污水可在O段中进行有机污染物的进一步降解和硝化作用。采用这样一个生化过程,对有机污染物和氨氮等都有十分明显的去除效果。
A/O池有效容积设计为680m3,A池停留时间8h,O池停留时间24h,A池设置2台1.5kw潜水搅拌器,O池曝气装置采用盘式微孔曝气器,每个曝气头服务面积为0.5m2。好氧段所需空气由罗茨风机提供,Q=6.8m3/min,H=4.0m水柱,共2台(1用1备)。
4.4二沉池
二沉池的作用是使活性污泥与污水进行沉淀分离,其中大部分活性污泥回流到A/O池中的A池,剩余污泥排到污泥浓缩池进行浓缩处理。
二沉池有效容积108m3,表面负荷0.58m3/(m2?h),水力停留时间5.1h,设置污泥回流泵2台,Q=21m3/h,H=12m,1用1备。
5.运行效果分析
工程投资:整个污水处理工程总投资890万元,其中土建投资534万元,设备投资356万元。运行费用估算:污水处理操作人员6人,每人年工资及福利3.6万元;工程电机总装机容量90kW,单位吨水耗电为1.27kW,电费取0.5元每度电,则日电费为317.5元,年运行耗电费用为11.5万;年设备维修费5万元,则年总运行费用为33.1万元。
收益分析:厌氧罐日产沼气约为1240m3,每立方沼气现价1.5元,一年收益67.89万元;当充分利用污水厌氧处理的副产品时,可大大降低其运行成本,还会获得盈利。
6.结论
采用厌氧+;OA工艺处理制药废水,COD;由6000-1000mg?L-1;降300;mg?L-1;以下,去除率达95%,可以达到良好的污染物去除效果,还能取得客观的经济效益。
制药工业废水属于较难处理的高浓度有机污水之一,因药物产品不同、生产工艺不同而差异较大。此外,制药厂通常是采用间歇生产,产品的种类变化较大,造成了废水的水质、水量及污染物的种类变化较大,因此选用工艺时要考虑抗负荷冲击强的工艺,同时要根据废水的污染种类和浓度、微生物的生长特性,选择不同阶段所使用的微生物种类,以达到适合废水的生长环境,以实现制药废水达标排放、减少水质污染。
参考文献
[1]徐森,胡晓东,郑秋辉.生物组合工艺处理抗生素废水现状及展望[J].工业水处理,2011,31(2):5-8.