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摘要:针对可逆式冷轧机在生产过程中,卷筒出现故障,进行原因分析,提出改造方案,并对方案进行论证。
关键词:轧机;卷筒;改造;论证
1改造原因:
原550可逆式冷轧机的卷曲机结构为带独立钳口的斜楔式涨缩卷筒。在生产过程中发现,由于卷取机的强度不足,导致卷取机外形由原圆筒型变成现腰鼓型,从而钳口的胀缩功能失灵。现针对卷取机强度不足的问题进行改造设计,恢复轧机的带材生产。
1.1问题分析
目前状况:卷曲时,卷筒同时承受带材的径向压力、带卷重量和卷曲张力,卷筒需要足够的强度和刚度,但是现在的斜楔式胀缩卷筒由于承受这些力后,卷筒严重变形,由原来的圆筒型变成了现在的腰鼓型(图1),钳口加紧失灵,胀缩功能不能有效发挥,卸卷成为困难,对板形也有很大影响。
图1
1.2初定解决方案
为了增加卷曲机强度和刚度,使得卷取机不能变形,最好使用实心卷筒卷取机,采用偏心轴钳口加紧带材头部。实心卷筒机强度和刚度最大,卷曲时产生的卷曲和塌陷变形很小,可保持均匀的张力。
2改造方案
2.1实心卷筒设计
实心卷筒的传动轴与实心卷筒采用键连接,传动轴尺寸按照原传动轴尺寸制作。为了不改变系统控制参数,因此卷筒的外径和长度尺寸与原卷筒一致,保持原设备的轧制能力。
实心卷筒轴按照原尺寸设计,对轴强度需进行校核。卷筒轴既承受弯矩又承受扭矩,应按弯扭合成强度条件进行核算。
张力范围600~6000公斤;
卷筒最大扭矩2400公斤米;
卷筒最大外径500毫米;
带卷最大重量500公斤(计算时按1000公斤计算)
2.2实心卷筒校核
2.2.1校核轴的强度
图2
2.2.1.1做出轴的计算简图(图2)
Fy=F卷筒+F带卷≈19.68KN,FZ=F张力=58.8KN
2.2.1.2在xy平面内,经计算x=240+751/2mm时,弯矩最大My=2.74KN•m
2.2.1.3在xz平面内,经计算x=240+751/2mm时,弯矩最大Mz=-8.19KN•m
2.2.1.4扭矩T=23.52KN•m
2.2.1.5根据弯矩图可判断出危险截面在均布力的中点处,合成弯矩M=(My2+Mz2)1/2=8.64MPa
弯扭矩为:Mca=[M2+(aT)2]1/2≈16.55MPagm,σca=62.69MPa≤[σ-1]=70MPa
2.2.3轴的刚度校核计算
2.2.3.1轴的弯曲刚度校核,[y]≤0.225~0.376mm;[θ]≤0.0016rad
Y=(-5ql4)/(385EI)=0.0293mm≤[y];θ=(-ql3))/(24EI)=0.000125rad≤[θ]
2.2.3.2轴的扭转刚度校核,可取[ψ]=0.25~0.5(°)/m
ψ=5.73×104×T/GIp=0.164(°)/m≤[ψ]
轴的校核结束,证明轴的强度是足够的。
结语
可逆式冷轧机原斜楔式胀缩卷取机在实际应用中,由于强度和刚度不足,出现卷筒变形、涨缩系统失灵等问题,导致带材生产不能正常进行。针对这一问题,提出将卷筒改为实心卷筒,这样就可以恢复可逆式冷轧机的带卷式生产,增加设备的生产能力。
参考文献
[1]黄庆学主编.轧钢机械设计[S].北京:冶金工业出版社,2007.
[2]濮良贵,纪名刚主编.机械设计[S].北京:高等教育出版社.