(1.2安康水力发电厂陕西安康725000;3河海大学江苏省南京211100)
摘要:水轮机泄水锥是水轮机重要过流部件,一般使用螺栓连接在上冠下方,在机组运行中用以引导由叶片出来的水流顺利地变成轴向,避免水流互相撞击和旋转造成的水力损失,从而保证水轮机的效率和运行稳定性。安康水电厂水轮机泄水锥运行中脱落造成的水轮机稳定性变差,导致尾水管内产生低频涡带,引起机组振摆增大。在没有进行A级检修起吊转轮的情况下,结合安康电厂实际情况,采用泄水锥整体制造后,设计吊装工具和导送座等专用设备,由尾水管水下运输后安装就位,是一种新的思路和方法,经过一系列周密方案组织和工艺措施,达到了修复的目的。
关键词:水轮机;泄水锥;水下运输;导送座;潜水员;安装
一、概述
安康水电厂3号机组于1991年6月份投产发电,水轮机为东方电机有限公司生产的HL220-LJ-550型,转轮为H702叶片增强型。2013年2月B级检修中发现3号机水轮机泄水锥缺失,在尾水管内没有发现脱落的泄水锥,判断已冲入下游河道。经检查,泄水锥与上冠法兰紧固螺栓(M42共16个)断裂,残余4个在上冠法兰螺孔内,其余12个螺栓完全脱落。联系到此前水导轴承运行摆度超标,达0.55~0,66mm,判断由此所致。由于泄水锥外形尺寸大,而尾水管进人孔尺寸小(600×600),在B级检修不拆吊转轮出机坑的情况下,如何快速优质地恢复泄水锥,是个难题。
泄水锥基本参数:总重2.95吨,顶部直径Φ2345D4/dc4,底部直径Φ602,整体高度1438,材质16Mn。泄水锥结构见图1所示。
二、方案比选
1.方案一:经尾水管人孔运输。新泄水锥分瓣制作,从进人孔运进尾水管,然后焊接拼圆。此种方式,泄水锥分瓣制作加工需要45天,焊接需要15-20天,焊接中变形控制较为困难,焊接后无法在现场进行热处理消除应力,因工期长、施工难度大、质量无保障,故不可取。
2.方案二:水下运输,经尾水闸门进入。新泄水锥整体制造,采取水下运输,由尾水闸门经过尾水管运达转轮附近。方法是:将一个金属导送座沉入尾水闸门外水底,再将泄水锥吊放到金属导送座上,泄水锥沿导送座以自重自由滑移至尾水闸门内侧,然后落下尾水门,排空尾水管存水。人员进入尾水管内,将泄水锥沿尾水管运至转轮下,然后安装就位。
三、准备工作
泄水锥与小车装配
1.制作一个装载泄水锥的滚轮小车。小车轮径不大于150毫米,重心尽量偏低。滚轮使用四个定向车轮,泄水锥与小车装配时大头向下,小车与泄水锥法兰用螺栓把合紧密,小车前后端焊接两处吊环。泄水锥制造厂内侧筋板上部距法兰210mm处对称加工四处Φ40吊物孔,经过计算泄水锥重心位置,在下部距口沿207mm处对称加工4处Φ40吊物孔可作为垂直起吊吊点。
2.制作一个钢质导送座。呈三棱体,其一面为导送座,坡面斜度5°,光滑平整,长宽3×3m,结构强度地面试验能承受泄水锥重量,检验装置整体滑行稳定。
四、水下运输
1.尾水管充水,平压后提升闸门至门槽顶部,锁定闸门。
2.以尾水门机将金属导送座吊入尾水管出口附近,潜水员水下观察并指挥尾水门机调整导送座位置,合适后摘钩。导送座应朝向尾水管,方向必须与机组水流排出方向一致,距离尾水门机中心线略大于1/2泄水锥最大直径,以便泄水锥在落下时刚好落放在导送座最高端。导送座不能太过靠前,也不能太靠后。太靠前则泄水锥放下后将会向后倒翻,太靠后则重力加速度不足,不能完成利用导送座重力下滑到目标位置。导送座位置不佳时,潜水员水下配合起重机机,反复调整直至达到要求。如发现水下地面有物品,影响导送座放置后水平度,应清理平整后方可施行。
四、尾水管内的运输
1.泄水锥进入尾水管后,在尾水管内的锚点上挂装手拉葫芦,人工牵引泄水锥,运至转轮正下方的尾水管底部。
2.在转轮上冠叶片偏心位置焊接吊攀,泄水锥垂直起升时,在此吊点挂手拉葫芦,起升至尾水管检修平台上方。为了尽量减少泄水锥通过检修平台空间,泄水锥提升至尾水管检修平台之前,应侧向起吊。待泄水锥通过检修平台后,泄水锥空中翻身,大头向上,然后安装。
3.当泄水锥起升至最高位置时,将吊点设在泄水锥下部,以利于泄水锥上部尽量升高。
五、泄水锥安装
1.水轮机上冠适当位置焊接新吊攀。将6根导向丝杠M42对称安装在泄水锥法兰上。其余10个双头螺杆全部拧紧在螺孔内。
2.在泄水锥起升最后阶段,葫芦不能起升时,旋转螺纹顶升泄水锥。最后起升时由于吊点中心偏下,依靠导向杆进行侧向防倾倒作用。由于泄水锥内部空间限制,导向丝杆分为3段制作,中间使用M24螺纹连接。使用时,泄水锥每上升330毫米(泄水锥法兰至下部最大轴向空间尺寸,超过此尺寸后,导向杆将会被泄水锥下段锥段顶住),拆卸一段,逐步将泄水锥起升到位。
3.新泄水锥安装前,应测量复核机组和泄水锥对应尺寸,法兰螺栓孔定位尺寸是否准确,偏差是否在规定范围内。
4.清扫检查上冠处泄水锥法兰面。旋紧丝杠螺母,将泄水锥法兰面贴实。旋紧过程中,应对称小幅平稳上升。如有卡阻,应检查调整。上冠止口局部位置卡阻时,可适当打磨止口或泄水锥法兰侧面。止口进入前,涂抹少量黄油以减少摩擦阻力。
5.分别对称打紧其余12处法兰螺母,将丝杠旋出。对称紧固剩余4处螺母,参考锁紧力矩3826n.m。所有内螺纹涂抹螺纹锁固剂,以防松动。以塞尺检查泄水锥法兰内端面间隙结合情况,如有间隙大于0.3毫米以上,重新打紧其法兰螺栓。反复紧固后,保证泄水锥锁固可靠,法兰贴合紧密,受力对称一致。螺母锁紧后在其后面增加双螺母锁锭。
六、结论
安康水电厂3号机泄水锥水下运输恢复后,机组试验运行将近两年时间,水导轴承摆渡瓦温运行正常。泄水锥水下运输方案,设计制作了金属导送座、滚轮小车、泄水锥安装工具、翻身工艺等一系列工艺工装。装置结构紧凑,使用方便,安全高效,保证了泄水锥安装质量和检修工期进度。工艺方案科学合理,有创新性。在水轮机转轮不吊出机坑状况下,水下运输是解决泄水锥安装复位的理想方案,具有一定的借鉴应用价值。
参考文献:
1.GB/T8564-2003水轮发电机组安装导则〔P〕
2.王玲花,水轮发电机组振动及分析〔M〕;河南郑州,黄河水利出版社,2011.7
3.林亚一,水轮发电机组安装与检修〔M〕;北京,中国水利水电出版社,2000.9