黑龙江省龙煤集团鸡西分公司东山煤矿黑龙江鸡西
摘要:煤矿采掘施工过程中,由于支护设计、施工支护质量存在问题、巷道受地质构造影响等,当工作面施工结束后会对巷道产生较大的压力,致使工作面出现冒落的现象,影响正常使用。文章以东山煤矿五采区7#上左零工作面为例,通过分析工作面的地质概况,探析了导致发生事故的原因,并提出了相应的改进措施,以防治类似事故的发生。
关键词:东山煤矿;五采区;7#上左零工作面;总结
前言:东山煤矿五采区7#上左零工作面,由于巷道压力大,同时受地质构造影响,导致部分地点冒落,无法正常使用,在顶板管理、支护上存在明显问题,为防止同类事件发生,对工作面进行总结。
一、地质概况:
一.工作面位置、范围及与四邻和地面的关系:
五采区7下左零巷为运输、入风、行人而服务。与降温工程相距5m,预掘巷道北部为五采区降温工程,南部为五采区6A左一入风巷,西部为五采区6A机柜合一巷。
工作面对应地表为山坡、杂林,无水体和建筑物。工作面上部为广鑫煤矿和艳发煤矿,开采10#煤层,10#煤层与7下煤层层间距为210米。地面最低标高为250米,最高标高为290米,平均煤层埋藏深度为490米。
二.区内地层产状和地质构造特征及其对本工作面的影响,断层落差,掘进找煤方向及褶皱的位置和形态:
工作面附近煤岩层赋存状态为单斜,煤岩层走向为52-86°,煤层倾角10-14°。巷道揭露6条断层,断层情况如下:
三.邻近工作面煤层厚度、煤层结构、煤体结构及其变化等:
煤层情况如下:
根据附近巷道实际揭露,纯煤厚度在1.27-1.55米左右变化,全层平均厚度为3.10米,煤层厚度变化较大。
7下/煤层,中间有3层夹矸,夹矸总厚度平均为1.55米。中间夹有两层0.15-0.49米的碳质页岩,灰黑色,夹煤线,较硬;
四.煤层顶底板岩性、厚度、物理力学性质:
煤层顶板:细粒砂岩,灰白色,细粒厚层状,较硬。7#与7下/煤层的层间距为15.50米
煤层底板:细粒砂岩,白色,细中粒,厚层状。7下/与6D上/煤层的层间距为13.50米。
五.施工说明:
1.顶支护
(1)顶板支护锚杆采用RHB500#高强度∮18mm螺纹钢锚杆,锚杆间排距为1000×1100mm,4排支护。
(2)锚索采用∮17.8㎜长度6700mm,锚索间排距为3000mm×2000mm,2排支护。
2.帮支护
由于7#下煤体为松散煤体,在不受采动影响的情况下,掘进开挖时的松动圈为0.8~1.0m,通过现场拉拔试验,锚杆锚固长度不小于0.5m,因此帮锚杆管缝锚杆支护+菱形金属网联合支护帮壁。
二、采用计算法校核支护参数
1.按悬吊理论计算锚杆参数
(1)锚杆长度计算:
L=KH+L1+L2
式中:L—锚杆长度,m;
H—冒落拱高度,m;
K—安全系数,一般取K=2;
L1—锚杆锚入稳定岩层的深度,一般按经验取0.5m;
L2—锚杆在巷道中的外露长度,一般取0.1m;
其中:H=B/2f=4/(2×4)=0.5m
式中:B—巷道开掘宽度,取4m;
f—岩石坚固性系数,砂岩取4;
则L=2×0.5+0.5+0.1=1.6m
(2)锚杆间距、排距计算,通常间排距相等,取A:
A=Q/KHR
式中:A—锚杆间排距,m;
Q—锚杆设计锚固力50KN/根;
H—冒落拱高度,取0.575m;
R—被悬吊砂岩的重力密度,取25KN/m3;
K—安全系数,一般取K=2;
A=50/(2×0.6×25)=1.7m
通过以上计算,为确保支护强度的可靠性,使用∮×L=18×2000mm的RHB500#高强度螺纹锚杆,锚杆间排距为1000mm×1100mm。
2.锚索加强支护
(1)确定锚索长度
L=La+Lb+Lc+Ld
式中,L—锚索总长度,m;
La—锚索深入到较稳定岩层的锚固长度,取1.0m;
Lb—需要悬吊的不稳定岩层厚度,取2.0m;
Lc—托盘及锚具的厚度,取0.15m;
Ld—需要外露的张拉长度,取0.25。
锚索锚固长度La按下式确定:
La≥Kd1fa/(4fc)
式中,K—安全系数,取2.0;
d1—锚索直径,取17.8mm;
fa—锚索抗拉强度,N/mm2(1770MPa合1376.11N/mm2);
fc—锚索与锚固剂的粘合强度,取10N/mm2。
则:La≥2×17.8×1376.11/(4×10)=1.23m
取La=1.23m
L=1.23+2.0+0.15+0.25=3.63m
设计取锚索长度为6.7m。
(2)锚索数目的确定
N=K×W/P断
式中,N—锚索数目;
K—安全系数,取2;
W—悬吊岩石的自重,KN;
P断—锚索的最低破断率,取504KN。
W=B×∑h×∑r×D
式中,B—巷道掘进宽度,取4m;
∑h—悬吊岩石厚度,取2.0m;
∑r—悬吊岩石平均容重,取25KN/m3;
D—锚索间排距取不大于锚索长度的1/2,即取3.35m。
则W=4×2.0×25×3.35=670KN
N=2×540/670=2根
通过上述计算:考虑到在原锚杆+W型钢带+锚网顶板支护强度基础上加强锚索支护,选择锚索∮17.8㎜长度6700mm,锚索间排距3000mm×2000mm,2排布置,可以满足顶板支护要求。
四、施工说明
左零巷施工前顶底板及帮状态较稳定,没有较明显的压力显现情况,理论巷道支护强度够,但没有考虑到降温川及断层的影响,导致发生冒顶。
2018年3月17日,皮带道131#H架---138#H架处发生冒顶,现场查看冒落长度15米,冒落高度4米。
现场锚杆、锚索按规程设计施工,锚索2米*2米,锚杆1米*1.1米,两帮封网,帮支护使用管缝锚杆。
现场131#H架有降温川,139#H架有降温川,冒落区中有降温川,126#H架处顶板破碎,从131#的降温川内可以看到一个断层滑面,同时在132#H架处巷道的右帮片帮,降温巷内底鼓。
五、原因分析
支护设计存在问题:顶板支护设计不完善,只进行了单纯的掘进巷道的顶板压力计算,没有对施工降温川后,顶板压力变化而重新顶板压力计算。
降温巷与左零巷之间留5米煤柱,煤柱较小,同时在降温川内清楚的看到断层滑面,没有加强支护,导致巷道片帮严重。
顶板安设顶板离层仪,观测顶板变化,但没有观测巷道帮壁内移情况,左零巷与降温巷之间煤柱5米,在煤柱已不足5米的情况下,没有加强支护。
受下部6A#煤层的采动影响,该巷道沿7#煤层施工,巷道与6A层间距为63米,冒落地点正处于6A的安全煤柱,施工降温川时没有充分的考虑到采后动压影响。
巷道支护预紧力不够也是造成冒顶事故的原因之一。
六、吸取教训
加强掘进技术学习,提高技术人员业务能力和责任心理。切实的作到理论与实际相结合,用理论服务施工,理论实际不脱节,在工程设计前综合考虑各种自然状况及采动影响。提高支护施工质量,加大支护质量监察力度,施工方与技术方加强支护质量施工,使支护预紧力达到设计要求。加强现场管理,对巷道地质构造及时加强支护,加强日常的巷道顶板变化、两帮变化的观测,及时采取针对性安全措施。
七、结束语
综上所述,煤矿工作面采掘工作施工工序复杂,并且由于工作面施工环境存在不确定性,如果没有做好支护设计,会影响工作面施工效率和施工安全。因此,通过对冒落的原因进行分析,采取了有效的措施进行处理,为保证工作面的安全施工奠定了坚实的基础。