一种成捆平托的改进与应用

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
/ 1

一种成捆平托的改进与应用

彭旭朝黄德伟高亚广

河钢集团邯钢大型轧钢厂河北邯郸056001

摘要:本文主要讲述了棒材精整收集成捆平托的改进、应用及效果。

关键词:棒材;精整收集;成捆平托

Thedevelopmentandapplicationofthebalespinto

(ThesuchRollingMillsofHandanIron&SteelGroup,Handan056001,Hebei,China)

Abstract:.Themainlysubstanceofthisarticleisapplicationandeffecttherodfinishinggatherbundlespintoofimprovement.

KeyWords:barFinishingcollectionBalespinto

1前言

随着经济和社会的发展,节能减排、降本增效已经成为我国工业发展的主要目标。邯钢大型轧钢厂棒材生产线轧制圆棒φ16~φ90mm,精整收集区成捆平托用来批量收集成组来料,但未达到当初设计理念。为实现降本增效,节能减排目标,大型轧钢厂改进了成捆平托装配方式,取得了良好的效果。

2大型厂成捆平托使用分析

河北钢铁集团邯钢公司大型轧钢厂建有一条棒材生产线,棒材生产线设计生产能力为80万t/a,主要生产φ16~φ90mm的机械用优特品种钢棒材和φ12~φ40mm的建筑用钢(如HRB400、HRB500等),钢种主要有建筑用钢、优碳钢、合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、冷镦钢等。

2.1成捆平托简介

根据棒材生产工艺需求,精整收集区域设置一套成捆平托装置,设备包括振动装置、拍齐装置、平托装置,功能是用来批量收集成组来料,使轧件进槽时不互相交错,并可在落料振动的同时将轧件一端拍齐,保证最终棒料一头对齐;待振动装置收集够捆时,平托装置将批料平托至打捆辊道工位。

2.2成捆平托使用分析

成捆平托在调试初期为180°旋转,即半圈托举,钢掉入平托V型接料槽后,平托旋转180°,将钢托到辊道上,等钢走了以后,按照原路180°旋转回来接收下捆钢,这样一来收集速度较慢,没有发挥出大型厂棒材线的连续轧制收集的设计理念,如图1所示。2012年国内钢铁行业形势不好,订单不满,为开拓市场,大型厂经过市场调研,聊城等地的钢管厂轧制无缝管需求的圆钢管坯量很大,根据市场需求,大型厂开发∮90、∮80等大规格圆钢。2012年后半年,成捆平托出现转动齿轮与行星齿咬合位置偏、平托歪、掉等事故,严重影响收集节奏。2013年1月开始,经过对事故分析及现场拆解观察发现,转动齿轮处短轴的铜套磨损,此事故的发生是因为在2012年棒材线φ80及φ90圆钢的开发,使得成捆平托的承重载荷增加,短轴铜套处亦无加油孔,无法润滑,造成铜套磨损,经过多次更换铜套易无法解决转动齿轮与行星齿咬合位置偏、平托歪、掉钢等事故,严重影响收集节奏。

图1

3成捆平托的改进及实施

3.1方案

为提升精整收集节奏,实现大型轧钢厂连续轧制、收集的设计理念,我厂机械攻关小组针对成捆平托问题现场观察、测量,可以将平托旋转的180°的半圈改为360°的整圈,即平托将钢托到辊道后无需等待,直接顺势旋转360°回到原位,节约时间,提升收集节奏。

经过对事故分析及现场拆解观察发现,转动齿轮出短轴的铜套磨损,此事故的发生是因为承重载荷增加,短轴铜套处亦无加油孔,无法润滑,造成铜套磨损,经过多次更换铜套易无法解决转动齿轮与行星齿咬合位置偏、平托歪、掉等事故。

3.2方案实施

由电气改进程序,将平托旋转的180°的半圈改为360°的整圈,即平托将钢托到辊道后无需等待,直接顺势旋转360°回到原位,节约时间,提升收集节奏。

2013年3月至4月,分析了主要问题点,并设计出图,改进成捆平托装配,将转动齿轮的短轴改进并增加加油孔,并将铜套改进设计成轴承,既保证润滑又解决磨损造成的位置偏、平托歪、掉等问题的发生。2013年5月至6月,出图后经过技术攻关组的审核后,确定了改进方案。

原设计成捆平托转臂如图2所示,轴孔处为转动齿轮,安装铜套。

图2

改进后转臂,转动齿轮孔加大,安装双盘轴承,增加加油孔可定期润滑,如图3所示。

图3

经过设计改进,对成捆平托进行旧件修复,节省了备件费用的同时也解决了备件异常消耗的问题。经过近一年的技术和备件准备,成功开发改进成捆平托上线使用。

4效果

设计后的成捆平托经安装上线使用及试用生产,效果良好。经过对现场使用情况及备件消耗的计算,可降本增效数万元。

5结束语

经设计改进后,大型轧钢厂在轧制φ90、φ80等大规格圆钢时,保证了平托顺利,加快了轧制节奏,达到了降本增效的目标,实现了社会效益和经济效益的双丰收。