广州轨道交通建设监理有限公司广东省广州市510000
摘要:地铁隧道盾构法施工中,需要经常检查及更换刀具,当地层条件不允许常压开仓,就需要进行带压作业,这是盾构施工中一项重大风险,本文结合XX工程【XX站~XX站】区间盾构左线气压开仓经验,对压气换刀作业的技术特点进行总结,希望对同行能起到借鉴作用。
关键词:更换刀具;压气作业
1.工程概况
XX站~XX站区间左线长1196.886m,采用土压平衡盾构施工,隧道拱顶的覆土埋深约为11~17.5m,区间呈“V”字型坡。根据地质剖面图,停机处隧道埋深10.91m,水位高于隧道顶约10.6m,隧道下方为<9>微风化泥质粉砂岩,隧道上覆地层主要为<7>强风化岩层、<6>全风化岩层和<5N-2>残积土层。
2.开仓目的
XX工程【XX站~XX站】区间左线盾构机2017年4月16号始发,在参建单位所有工程师的努力下,左线盾构机经过近1个半月掘进至207环,已顺利通过8根原裕和路小桥废弃桥桩,在进入190环左右以来,掘进困难,速度明显放慢(2~10mm/min),扭矩较大且波动较大(3300kn.m~4000kn.m),推力较大(1200~1300T),结合以往经验,初步判断盾构机部分刀具已经损坏,为避免刀具、刀箱座、刀盘面板出现过大损坏,保护刀盘,确保接下来的掘进施工能安全、顺利的进行,应立即进行开仓检查更换刀具。然而该开仓位置隧道洞身顶部较为软弱,且地面为裕和路西行路面,车流量较大,直接开舱可能造成开挖面坍塌甚至引起地面的沉陷,风险很大,决定使用人闸进行压气环境下刀具检查和更换作业。
3.风险分析
3.1开仓部位周边地表水体发育,水文地质条件复杂,且地层在掘进过程中受扰动后,稳定性急剧下降,在已成环的盾构管片外形成透水通道,地下水进入土仓,造成掌子面不透水的<7>强风化岩层软化,开仓后很容易造成掌子面塌方、水土流失,地面为裕和路西行路面,车流量较大,开舱可能造成开挖面坍塌甚至引起地面的沉陷,风险很大。
3.2土仓空间狭小,设备故障会导致供氧不足,机械伤害、触电、中毒等风险较大。
4.压气开仓作业准备及操作要点
4.1方案比选及技术交底
各参建方通过分析地质条件、讨论,综合各方意见,决定在左线盾构机掘进至207环时进行压气开仓作业,并制定专项方案,多次召开专题讨论会,确定压气作业的步骤和参数,并对相关人员进行压气作业培训及安全技术交底。
4.2气压确定
根据隧道的埋深等计算土舱中顶部承受的垂直载荷,确定压气作业的空气压力,若土体不稳或继续有渗水现象,则调整气压值,但最高不得超过3bar,若从某一个气压值开始,土舱里基本无水及土体自稳并持续一小时,且气压保持不变,就认为是压气作业的气压。
4.3出渣清仓并建立泥膜
当盾构机掘进至确定的停机位置后,通过启动螺旋机将土仓内的渣土输出,尽可能地清空土仓内渣土,同时通过仓门预留的注浆孔向土仓内注膨润土,以便于增加土仓密闭性。判断依据主要结合:土仓的压力传感器的变化、螺旋机的出土情况、总的出渣量等。
4.4压气系统检查及气体检测
根据相关要求,气体检测包括施工单位自检和第三方检测,2017年6月3日,在监理人员见证下,施工单位按照《压气作业管理规范》对压气作业系统进行了系统全面的调试检查,确认两台空压机工作正常,人闸、土仓密封性良好,具备压气作业条件,同时第三方检测单位对仓内气体进行检测,根据检测结论显示气体检测未发现异常。
4.5盾尾补充注浆
2017年6月2日~2017年6日3日在盾尾后10环补充双液注浆做止水环,将管片与围岩的空隙填充密实,防止水流向土仓,从后往前逐环注浆,每环除K块外打开所有孔位,左右对角交替注浆,以防注浆错台,注浆完成后开仓前打开管片吊装孔及盾体径向孔检查注浆止水效果。
4.6进仓签认
2017年6月4日上午,监理单位按照XX地铁《开仓作业程序》审查了施工单位压气作业各项准备工作,认为符合开仓作业条件,签发同意开仓意见。
5.压气作业过程
5.1加压过程
对土仓进行加压,直到土舱的气压升到4.3中最后确定的压气作业压力时停止并稳压。压气作业人员进舱分级加压,并记录时间。
通入新鲜空气,仪表上显示土舱压力和主舱压力一致时,打开土舱门,认真观察土舱的土层情况,确认作业环境后,压气作业人员可以进入土仓,开展目标工作。
5.2作业过程
2017年6月4日下午,各项准备就绪后,第一批压气作业人员(4人)进仓开始检查刀具工作,刀盘前掌子面稳定,水位在刀盘4~8点位以下,刀盘未结泥饼,检查发现1把已经达到更换标准的滚刀,分别为双刃滚刀(38-40),同时发现双刃中心刀(1-3、2-4、5-7、6-8、9-11、10-12)已经掉落。
2017年6月4日晚班共作业2个班,第二批作业人员(4人),进仓更换38-40#刀,拆9-11#刀;第三批作业人员(3人)装9-11#刀,更换1-3#刀,同时检查发现刀盘面板前有4~5条的螺纹钢筋,缠在刀盘,无法取出。判断为过裕和路小桥旧桥桩桩的残留钢筋,钢筋为¢24的钢筋。
2017年6月5日白班共作业2个班,第四批作业人员(3人),进仓更换10-12#刀,拆5-7#、2-4#刀;第五批作业人员(3人),进仓装5-7#刀、拆6-8#刀,同时检查发现26-28#刀偏磨量为10~12mm,考虑到盾构机还要穿越<9>微风化层,遂决定对其进行更换,至此发现2把需要更换的滚刀。
2017年6月5日晚班共作业2个班,第六批作业人员(3人),进仓装2-4#刀,更换26-28#刀;第七批作业人员(3人),进仓装6-8#刀。
5.3减压过程
规定的作业时间到达后,作业人员撤回主舱,关闭舱门和连通阀门,按所选方案进行减压,减压完成,撤出人闸。
5.4作业结束关闭仓门
2017年6月6日上午,最后一班作业人员(4人)进入土仓,对刀具、刀具螺栓的紧固到位情况、确认后关闭所口、阀及仓门,施工单位检查后,监理单位组织验收合格后由总监下达盾构机恢复掘进指令。
6.结束语
XX工程【XX站~XX站】区间左线于2017年6月4~2017年6月6日顺利进行207环压气换刀作业,共8个班次,每班3~4个小时(包括减压加压时间),共27人/次。更换6把双刃中心刀(1-3、2-4、5-7、6-8、9-11、10-12),2把双刃滚刀(26-28、38-40)。
在压气开仓换刀作业过程中,在各参建方的共同努力下,控制有效、监测数据及时、响应迅速,保证了压气作业安全和地面建(构)筑安全,整个施工过程处于可控状态,顺利完成了刀具的检查及更换工作。通过本案例,最后总结以下体会:
(1)本次开仓换刀对于XX工程来说首次采用压气作业的形式进行,可为以后在xx地区盾构法施工的压气作业提供了宝贵的实践经验。
(2)盾构机刀具配置是盾构机刀具设计中非常重要的内容,其配置是否适合工程的地质条件,直接影响盾构机刀盘的使用寿命、切削效果、出土状况、掘进速度和施工效率,应最大程度的延长刀具的使用寿命,减少换刀频率,降低施工中频繁换刀的风险,做好对刀具监控、分析、比较、摸索,总结刀具的使用经验,将结果反馈,指导施工。
(3)左线盾构机滚刀磨损量均较小,只有2把需要更换,中心撕裂刀却已经全部断裂掉落,此次左线中心刀并未在刀具外缘加焊高强度的耐磨钢板,需要指出,应采取合理的盾构刀具堆焊工艺保证良好的焊接质量。
(4)施工前应进行风险预测及评价,针对重大风险源制定风险应对措施,及时编制专项施工方案、应急预案,做好应急物质准备,并切实执行。
(5)建立有效的联络机制,保证各作业界面通讯畅通,做到信息化施工。