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摘要:803#罐顶板割除和罐内脚手架的搭建工序与804#罐相比,在诸多方面都进行了改革,比如804#都采用先搭建脚手架后拆除罐顶板,而803#将工序倒过来,先拆罐顶板然后搭建脚手架,大大地节约了物料、人力及时间,803#罐搭建切实可行,值得推广。
关键字:油罐;检修;工序对比;调整
前言
独山子石化公司炼油厂储运联合车间南罐区801#、802#、803#、804#四个罐为一个罐组,1990年,七化建(要求用全称)在罐区安装投产了拱顶罐,罐内介质前期储存催化原料馏分油,因生产需要现改为蜡油。其容积为10000方,现在仍主要储存蜡油,然后给催化裂化发油加工。2016年2月,班组人员巡检时发现罐顶冒蒸汽,立即汇报给班长,班长又汇报给车间技术干部,然后组织查找。发现靠南侧罐顶板局部腐蚀严重,部分位置完全锈蚀。车间组织人员对801#、802#、803#、804#四个罐的罐顶进行测厚检测后,经研究决定,对罐顶锈蚀减薄小于4mm的顶板予以更换。情况上报厂部后,决定紧急转空罐内油品并进行罐顶瓜皮板更换、罐内喷砂除锈、刷漆做防腐等整改。
1施工工序分析
2016年4月份,开始对804#罐施工,工序如下:
罐顶厚度测量——生产变更指标转油——机械化清洗——人工进罐清理卫生——施工前安全教育,措施落实,建立隔离,油管人孔轴流风机的安装——罐内搭建满堂红脚手架(人工从油罐人孔处穿入架杆)——罐顶板割除(预制安装)——罐内喷砂除锈——罐顶防腐刷漆——验收——脚手架拆除——罐底刷漆防腐——验收——油管附件检查检修——封罐交生产投用。道道严格的工序从头到尾,按照程序干完一个管,需要90天时间。
2优化过程分析
时间控制优化主要体现在以下几个方面:罐区内受限空间高处作业属于非常规作业,属于厂级四级风险作业,从有利程序的角度合理安排人员,大大增加了有效作用时间并提高了工作效率。
表1优化前后分析
2.1作业票签发人员和人数优化对比
优化前作业票从构建到签发出票,需要12人,优化后仅需要7人(具体人数有待填充),优化后省去厂机动、技术、安全、调度四大部门和厂领导5人,具体情况见下表。
2.2罐内脚手架搭建优化对比
脚手架搭建按照独山子石化总公司九大模板管理要求,804#罐内脚手架搭建为满堂红脚手架,周围圈架,顶部架板铺设为满铺,需要花费时间较长。再有,罐内脚手架搭建罐底板立杆需要垫木板(为了保护罐底板承重受力得到分解,从而保护底板),使用木板还有一弊端就是脚手架搭建完毕后,罐内清砂作业耽误时间较多,增加劳动量和人员分配,10000方罐14个人每天工作10小时,搭建满堂红脚手架最快需要15天。
而后期改革后,803#罐内搭建脚手架:
a.罐内搭设满堂脚手架分为两大部分组成;罐周圈脚手架,脚手架立杆距离罐壁300mm左右。
b.使用罐周围1m的宽圈架加中心支柱(中间搭建18mx18m的方形中心架),圈架、中心架隔层间隔连接固定,脚手架高度到达罐壁板最高平齐处时,以6m无损钢架管连接圈架中心架,连接的大横杆下以6m钢架管做双向45°斜撑固定,搭接部位以双扣件连接以保证大横杆的稳定性,此脚手架非承重满堂红脚手架,承载力度小,搭接完成后指示利于人员焊接操作、喷砂作业和涂装作业,最大载值为150kg,完全符合规范要求的承载力不大于300kg/㎡。10000方罐14个人每天工作10小时,搭建满堂红脚手架最快需要8天,
优化前、后总共使用架杆、架板材料数量对比如下:
表2804#罐使用材料数量
3施工工序优化前后总对比:
803#罐顶板割除和罐内脚手架的搭建工序与804#罐相比,在诸多方面都进行了优化,比如804#都采用先搭建脚手架后拆除罐顶板,而803#将工序倒过来,先拆罐顶板然后搭建脚手架,大大地节约了物料、人力及时间。
3.1804#罐这种搭建工序须在夏季在温度较高的罐内作业,弊端如下:
(1)罐内照明不足,需要用头顶灯或者日光灯进行照明补充。
(2)温度过高容易造成人员中暑、缺水。并且按照标准化作业模板,受限空间涂装作业须尽量避免中午高温时段进行,作业环境应在38℃以下,作业人员至少60分钟轮换一次,每次休息不少于15分钟;作业环境超过38℃(含38℃)以上,应进行专项风险评估,缩短每次作业时间。罐内作业完成后再进行罐顶板割除,才能安全地完成作业内容,时间长、风险大、效率差。
3.2803#罐搭建工序的优势
803#罐内搭建脚手架作业是先将罐顶板割除,再进行罐内作业。将罐顶经测量较薄且需要更换的罐顶板,在罐内气体检测合格后,在保证罐顶不会坍塌的情况下割除,然后用25吨吊车将架杆和架板在情况允许的情况下,从罐顶拆除孔部位吊入。这个过程需要人员罐外两人进行材料的装载,罐顶一个人做好材料的牵引。那么,罐内作业人员就可以在最短的时间内完成作业。这种方式作业期间,很好地保证了罐内通风效果,空气对流较好;罐内作业采光较好,人员不需要头灯或者日光灯来照明;罐内作业人员跟外界联系更加有保证,应急更加有力。比如,在一天施工脚手架搭建到高处时,有一名人员进罐作业未带水杯,直接和罐顶吊车司索工进行沟通,采用罐底人孔递或者罐顶人员吊入途径,减少了人员高温下中暑的弊端。
4结论
罐区油罐检修施工工序优化后,施工人员的安全更有保障了,施工效率显著提高了,节约了物料、人力、时间,803#罐搭建切实可行,值得推广。