K101及 K102机组仪表技术改造浅析

(整期优先)网络出版时间:2019-12-05
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K101及 K102机组仪表技术改造浅析

赵斌

塔里木油田公司塔中油气开发部工程项目部 新疆库尔勒市 841000

摘要:本文通过K101及K102机组仪表改造的目的及原因、检修的范围及具体内容、技术改造质量及费用控制措施以及技术改造存在的风险评估及HSE注意事项进行了深入浅出的分析,希望对相关行业工作者提供一定的帮助。

关键词:机组仪表;技术改造;联锁;二选二

一、改造的目的及原因

1、设备目前运行情况及存在的问题

某化工装置鼓风机K101及引风机K102从开车运行8年多来,现场仪表偶尔出现故障,主要表现为:

1.1 机组轴承温度测量在DCS出现波动或跳变现象,现在检查发现TE2284接线盒内有油,温度变送器浸泡后电子元件损坏。

1.2 机组轴承振动多次出现测量在DCS出现波动或跳变现象。

1.3 鼓风机和引风机排气压力在冬季出现冻堵现象,冬季设备运行时两台设备排气压力联锁一直处于联锁切除状态。和生产部领导沟通时,反应鼓风机和引风机排气压力联锁实际上没有什么意义,建议在检修时由生产部提出取消两台机组排气压力联锁。

1.4 机组现场振动、轴位移等测量仪表使用4-20Ma转换器,故障率高、抗干燥能力差,多次出现由于现场仪表问题引起测量值波动;机组状态监测采集数据困难,需要在现场采集。

对于1.1和1.2仪表运行过程中出现的问题,仪表值班员和技术管理人员现场检查,发现现场接线盒内有油,现场设备保洁人员踩、踏仪表,仪表抗干扰能力差等原因造成。

2、不进行技术改造可能存在的影响及风险,有何应对措施

鼓风机K101和引风机K102轴承振动,经过联锁优化后都是二选二,可靠性高;机组轴承温度现有14个轴承温度,只有透平推力轴承上的4个温度可以做二选二联锁,其余设备每个轴承上只有一个测温点,且用于联锁控制,可靠性极低,一旦温度探头出现磨损或故障就会引起设备误动作联锁停车。

鼓风机K101和引风机K102处于化肥装置的前端,一旦出现机组跳车,将直接造成后续工段紧急停车,给化工装置长周期安全运行带来诸多安全隐患。

如果以上问题不进行技术改造,直接影响到化工装置的长周期运行,特别是鼓风机K101和引风机K102轴承温度仪表单点联锁控制。通过以下措施得以保证设备长周期运行。

■ 透平和风机径向轴承增加温度测量点共8个(K101/K102各4个),实现二选二联锁控制。

■ 齿轮箱径向轴承(6个)各增加一个温度检测探头。

■ 在机组周围增加仪表信号线槽盒,规范仪表信号线。

■ 排汽压力引压管重新调整。

■ 振动、位移、键相仪表改造为Bently3500仪表。

3、技术改造后预期达到的效果或目标

通过机组仪表检修、技术改造后,仪表测量准确,机组仪表完好率100%,机组仪表投用率100%,可实现二选二联锁控制,设备联锁投用率100%,仪表运行可靠性大大提高,实现设备长周期运行。

、检修的范围及具体内容

1、技术改造范围

化工装置K101、K102透平和风机径向轴承增加温度测量点;在K101/102齿轮箱轴瓦上增加温度探头;在机组K101/K102周围增加仪表信号线槽盒,规范仪表信号线;K101排汽压力引压管重新调整,电伴热重新敷设、保温重新包扎;新增加Bently 3500控制系统。

2、技术改造内容

2.1 K101/K102透平和风机径向轴承增加温度测量点,实现二选二联锁控制。

1)机械专业打开K101透平和风机径向轴承上盖。

2)仪表专业完成径向轴承温度探头的安装,共4个。

3)仪表专业完成增加温度探头的信号接线,现场接线箱JB11内安装温度变送器,利用JB11内备用电缆将新增加温度测量信号送到ESD机柜。

4)中控室ESD利用备用AI通道,增加4个安全栅 ,并完成组态。

5)联锁测试。

6) K102透平和风机径向轴承增加4个温度点同2.1中1-3步骤工作内容相同。

2.2齿轮箱径向轴承(6个)各增加一个温度检测探头,以实现机组齿轮箱轴承温度“二选二”联锁控制。

2.3在机组K101/K102周围增加仪表电缆槽盒。

为了规范仪表信号电缆走向,避免设备保洁人员对仪表信号电缆的影响,在机组透平及齿轮箱周围搭建仪表电缆槽盒,透平和齿轮箱仪表电缆更换、重新穿线。

2.4 K101排汽压力引压管重新调整,电伴热重新敷设、保温重新包扎。

1)K101排汽管线头道取压阀后增加四通接头,PT2151、PT 2152、PT 2153三个压力变送器在头道阀后分别取压至变送器,在头道阀后三个引压管上增加三个冷凝罐。

2)在三个冷凝罐前增加蒸汽伴热或微热管,并做保温。

3)在三个冷凝罐后至变送器增加电伴热,并做保温。

4)现场操作盘下仪表做保温并预制铝皮做防护。

2.3 机组振动、轴位移、键相改造为Bently 3500仪表(共2套)

1)现场检测仪表改造包括:TK101透平振动4个、轴位移2个、键相1个,齿轮箱轴承振动6个以及风机K101机壳振动4个,共17个轴承检测仪表改造为Bently3300仪表。每套仪表包括探头、前置放大器和延伸电缆。

2)控制室内增加Bently 3500系统

机组现场轴承振动、轴位移以及机组键相信号全部进入Bently 3500系统,在系统内实现轴承位移的数据采集,在Bently 3500系统内实现轴承振动、轴位移“二选二”联锁控制功能,并将联锁控制信号送到ESD系统实现机组联锁停车。Bently 3500系统和DCS系统以RS485冗余通讯,实现机组轴承检测信号送到DCS,在DCS画面上监测机组振动、轴位移测量值。机组状态监测系统在Bently 3500内采集数据,实现机组状态监测功能。

3、仪表信号电缆测算

3.1 需要增加的仪表电缆

■ 透平径向轴承增加2个温度,需要电缆3*2=6芯。

■ 风机径向轴承增加2个温度,使用温度变送器,需要电缆2*2=4芯

■ 齿轮箱径向轴承增加6个温度,需要电缆3*6=18芯

■ Bently轴承振动仪表由4-20Ma电流变送器改造成前置放大器,需要增加电缆1*17=17芯

3.2 电缆敷设方案

■ 敷设电缆一根,26X2X1.5mm2 ,从现场到DCS,电缆长度450米,用于机组BENTLY振动(17个)等仪表使用。

■ 现场增加接线箱一个,用于机组BENTLY振动等仪表(17个)前置放大器的安装。

■ 现有机组振动等仪表(17个)电缆改为温度仪表使用。

■ ESD系统振动使用通道改为增加温度仪表使用,ESD系统不增加任何卡件。

■ 机组振动、轴位移联锁在BENTLY 3500系统内实现,联锁信号以硬接线送到ESD内。

■ 机组振动、轴位移测量信号以RS485通讯方式送到DCS系统监视。

、技术改造质量及费用控制措施

1、检修质量严格按照附件中机组仪表检修记录及质量进行验收,在检修中严把质量关。对于质量关键节点需要进行中间验收后方可进行下一步工作。

2、检修费用控制在预算之内。

技术改造存在的风险评估及HSE注意事项

环境污染

机械伤人

3.损坏设备

结束语

该改造项目于2019年7月16日检修期间完成,改造后效果非常好,至今未出现过以前类似故障现象,由于采用二选二方式,大大提高了仪表可靠性,取得了预期效果,达到了既定目标。

参考文献:

1、鼓风机操作维护手册

2、引风机操作维护手册

3、自动化仪表施工验收规范GB50093-2013

作者简介:

赵斌,男,江苏沛县人,1995年6月毕业于石油大学(华东)生产自动化专业,2015年12月毕业于西安石油大学,取得工程硕士学位,现就职于塔里木油田公司塔中油气开发部工程项目部,高级工程师。

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