中石化胜利石油工程公司黄河钻井总公司沙特 SP160队
摘 要: 研究区块属于浅薄层特、超稠油油藏,具有埋藏深度浅、储层胶结疏松、砂体薄等特点,为了提高单井产量和采收率,采用水平井蒸汽吞吐技术进行开采。针对该区块水平井施工在轨迹控制、地质导向、套管下入等方面的难题,开展了井眼轨迹优化、轨迹控制和钻井液排量的研究与实践,现场实践表明,采取相应的技术措施,保证了10口水平井顺利完成,未出现重大复杂情况,取得了良好的钻井效果。
关键词: 浅薄层;稠油油藏;水平井;轨迹控制;套管下入
通过对区块地质及岩性特征进行分析,归纳该区块浅层钻井施工的技术难点,包括上部地层井径扩大率不够、下部目的层井段井径控制难度大、定向井、水平井井身轨迹井斜滞后、水平井套管下入难度大、地层易漏失、固井二界面质量不高等,并对几项技术难点进行剖析,制定针对性的技术措施,以更好地指导该区块浅层钻井施工。
1开展模块化改造,形成快速搬安技术
1.1搬迁模块化
面对设备设施规格型号不统一、管理标准不一致等问题,几年来公司大力推进标准化、模块化改造,实现了标准化程度提高、现场本质安全程度提升、成本明显降低、经济效益增加的良好局面。
改造前现场特点为零散物品多,现场杂乱,标准化程度低;值班房、营房、自制爬犁和目视化标牌规格型号多样、不统一,吊装次数多,吊装风险高。
按照集成、统一、快速、减负的原则,根据功能重新设计了现场值班房、多功能库房;井口周围小件规范化;根据小件物品定制了专用爬犁;同时对用房的配电进行标准化改造,可以快速拆卸、安装。
1.2安装模块化
1.2.1应用移动式混凝土基墩
井架绷绳固定从挖坑水泥基墩固定,到使用可移动式混凝土基墩固定,效率提高,成本降低。提高了安全性,以往使用挖坑水泥基墩,如果井队不全程监控服务方施工,容易发生偷工减料现象,造成绷绳坑内混凝土不达标,埋下安全隐患。通过使用可移动式混凝土基墩,不仅保证了质量,增加了安全系数,缩短了设备安装时间。
1.2.2研制井控活动基墩
现场安装井控管线都需做8个以上水泥基墩,因浅钻井施工周期短的特点,劳动强度大(规格为lm*lm*0.8m ),消耗时间长,费时费力,严重影响口井施工进度。
为了减轻工人劳动强度,缩短安装周期,研制一种新型基墩,既满足井控设备安装的需求,减小劳动强度,还能缩短防喷管线的安装、固定时间。通过推广使用新式配重基墩,大大减少了工人的劳动强度,缩短放喷管线安装周期,口井施工缩短13h0
1.2.3应用伸缩式井口装置
针对底法兰、封井器规格不一,需加工制作新导管;气焊破除导管和安装拆卸泥浆伞费时费力2个方面的安全风险问题,研制伸缩式井口装置。
导管整体高度可伸缩调整;出液口角度可任意旋转调节;一体式泥浆伞拆装便捷安全,提高收液性能;提高封井器主体校正和固定标准化水平,降低安装劳动强度;降本增效,节约成本支出,杜绝材料浪费。
2研发新型无金属内管柱固井工具
施工浅钻为主,针对浅层钻井施工周期短、搬家安装频繁、劳动强度大、安全风险大,且大部分在老井施工,井场受限的特点;如何缩短施工周期,提高生产时效,实现优快钻井,是亚待解决的问题。
研究区块施工的浅钻井,表层固井多采用内管柱方式。因其工具材质多为铸铁材料,二开前需要下一趟牙轮钻头进行钻塞和钻阻流板作业,以防新钻头或无线仪器受损。起下本趟管柱和钻阻流板的时间平均为8-12h,且大块金属残体多数被挤入井壁或者留在井筒中,二开下入新钻头尤其是YDC钻头,仍有受损风险。如果省去本趟钻,直接下入新钻头,那么在钻磨或下砸处理阻流板时,新牙轮钻头的轴承很容易受损或牙齿锐度降低,从而影响二开钻进效率,降低了钻头有效使用寿命,需要提前更换钻头,从而增加了口井成本。
针对以上问题,组织研发了一款新型可钻式内管柱固井工具。所有工具附件均采用新型材料,实现了全套产品零金属,5min以内钻穿全套工具。使用该型工具,二开可直接下入新钻头(含PDC钻头)和无线仪器,可减少一趟钻的起下时间,且无任何残留,对钻头和仪器没有损伤风险,1口井可缩短周期8-12h,同时延长了钻头使用寿命,提高了钻头进尺。
3应用钻井液涡轮发电机,提高MWD仪器井下续航时间
一种安全可靠稳定的供电系统是保证无线随钻MWD井下仪器正常工作的必要条件之一。国内外主流系列的无线随钻测斜仪一直都用铿电池短节供电。但有一些突出的问题:
(1)铿电池在强烈冲击、过热、短路等情况下,会发生爆炸;
(2)铿电池的大量使用会给生态环境造成污染,不利于环保;
(3)影响施工进度、增加施工成本:每当一组电池使用完毕,就得起钻换电池,这样势必会影响施工进度,增加施工成本;
随钻MWD仪器由常规电池供电,因电池存储电量受限,制约了一次钻进时间,如电池亏电就要被迫起钻更换,影响钻井时效。调研了解泥浆带动转子旋转进行发电的泥浆涡轮发电设备,并首次在东北地区引进使用。该发电设备较常规电池供电模式有很大优势,涡轮发电设备供电模式为发电、消耗,不进行存储,避免了安全隐患,同时可进行持续发电、供电,不存在时间限制,成本较常规电池降低20%;在ZJ30钻机中推广使用,为一趟钻提供了可靠的仪器保障。
4改进PDC钻头,在研究区块实现二开一趟钻
针对PDC在研究区块使用过程中出现泥包、滑动导向工具面不稳、进尺慢、易崩齿等问题,积极向厂家反馈,与多个PDC厂家研究个设计性化PDC钻头,即调整PDC齿的大小、布局、厚度、冠状、整体形状、喷嘴的大小、角度等,使用抗研磨、抗冲击能力强的切削齿,改变切削齿布局,使用钻头侧喷嘴改善井底流场,消除泥包现象等,使用斜喷嘴PDC钻头、减小喷嘴节流面积,增加钻头水眼压力降,提高辅助破岩效果;配合无金属阻流板的使用,研究区块二开一趟钻完成率逐步提升。
5结束语
面对市场结算价格持续降低,增收创效难度不断加大的实际情况,钻井总公司把提升自身能力作为破解难题的举措,企业发展稳中有进、稳中向好;通过设备模块化改造,提速、提效工具的研制及推广应用,二开一趟钻等一系列措施的实施,创造了较好的经济指标和良好的社会效益。