河钢宣钢 360m2烧结机提高烧结矿质量的生产实践

(整期优先)网络出版时间:2020-07-13
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河钢宣钢 360m2烧结机提高烧结矿质量的生产实践

刘 媛

河钢宣钢炼铁厂烧结作业二区 河北省张家口市 075000

摘要:介绍了河钢宣钢炼铁厂360m2烧结机通过改善工艺条件,改造工艺设备,改进工艺操作等技术措施,360m2烧结机各项指标大幅度提升。

关键词: 改善;提高;质量指标;实践

引言

受工艺设施、设计问题和原燃料条件的制约,河钢宣钢360m2烧结机烧结矿各项经济技术指标与全国同类机型相比,烧结矿质量指标处于中下游水平。为稳定过程控制,提高烧结矿综合指标,对制约环节进行综合分析,提出改进方案,充分发挥360m2烧结机大型化、现代化设备效能,通过工艺改进和技术创新,推动了360m2烧结机各项指标大幅度提升。

1、技术措施

1.1改善工艺条件

1.1.1针对不同钙灰生产厂家,品质不同。根据资源情况进行简易配灰,解决了各烧结厂家普遍存在的钙质量不稳定问题。钙灰破碎系统增加间隙筛网,入烧钙灰粒度-3mm达到89%,提高1.2个百分点,粒度+5mm降低0.2个百分点,入烧钙灰粒度改善,缩短了消化时间,减少烧结矿中“白点”,促进了其烧结矿成分稳定。

1.1.2对无烟煤、焦粉由原来混破改为分系统破碎,实现分开破碎,分盘配加,消除了破碎煤、焦切换对燃料粒度的影响和混料现象,保证了入烧燃料质量的稳定性,每次铁混料切正常后,燃料配比波动幅度一般稳定在0.02%以内,实现了烧结过程热量水平稳定。

1.1.3根据不同外粉配比确定适宜燃料粒度,根据生产摸索,外粉配比在60-50%时,入烧燃料粒度-3mm控制在67±2%,外粉配比在40-45%时,入烧燃料粒度-3mm控制在68±2%,外粉配比在36-40%时,入烧燃料粒度-3mm控制在70±2%,有利于烧结矿粒级均匀稳定。

1.1.4将铁混料仓篦子加装间隙为180mm的篦子,滤掉大块物料,在铁混料皮带秤出口加装过滤篦子,间隙为由155mm改为140 mm,2017年6月份间隙为由140mm改为80 mm,80 mm以上物料不再进入烧结工艺系统,大块物料卡布料扇形阀现象减少,布料平整度提高,烧结断面趋于整齐,促进了整体工艺过程的稳定。

1.2、改造工艺设备

1.2.1 由于原料性质阶段性变化,缓冲仓粘料严重,影响布料,为防止缓冲仓粘料,采取调整梭式小车行程和小车行走速度,变换落料点,另一方面,在保证不影响布料前提下,每天利用1-2小时一次拉低料位控制,振动器振打,缓解了缓冲仓粘料。

1.2.2 在不影响正常生产前提下,逐一拉空铁料圆盘,对铁混料仓内衬板和圆盘底板进行检查、加固。为确保圆盘稳定运行。将配料系统5个铁混料圆盘的短节进行重新设计改造,设备改造后,圆盘与短节之间形成积料,避免物料直接与设备产生的连续摩擦,保护了圆盘底衬;通过过程跟踪,圆盘运转正常,出料的料流稳定,圆盘底衬板的使用寿命延长。

1.2.3配料秤皮带加装活动挂料器

雨季,各种物料水分偏高,皮带秤小皮带粘料多,严重影响配料精度,导致烧结参数不稳定,烧结矿成分波动大。为此大组人员在配料秤皮带后加装活动挂料器,根据水分大小,通过调整挂料器收缩程度,改造后配料精度提高,对烧结过程稳定起到积极作用。

1.2.4对缓冲仓蒸汽预热管路进行了改进,保证各蒸汽喷头气量均匀,缓冲仓出口料温夏季达到55℃以上,冬季达到45℃以上,改造后有效消除了烧结过湿层的影响。

1.3改进工艺操作

1.3.1实施自动加水技术

由于在实际生产中,原料的变化较多,仅仅通过红外线探测水份的高低(红外线测试水分偏差大),调节加水量,经常出现混合料水分波动,且每次开机停机导致头尾料多情况。

安装自动加水系统,一混机出口水分值为设定值。根据入烧原料理化性能做阶段性调整,

不断完善开停机期间打水、停水时间。该系统的加水开始时间可通过人工进行设定,根据不断摸索开机、停机控水时间,实施后,水份稳定率由80%升高至95%,开机废料由100t减少至40t以下。

1.3.2推进厚料层、低水分烧结技术,严格控制烧结终点温度、稳定烧结终点位置。确保厚料层烧结,发挥利用“自动蓄热”作用,优化烧结水份控制标准,既充分发挥水在烧结过程中作用的同时,也能降低入烧混合料水份,有利于降低烧结固体燃耗、煤气单耗等工序能耗,通过指标参数的调整,能耗指标及成品率提升效果明显。

1.3.3重新修订规范烧结各岗位操作规程和技术标准,确定各工序控制参数范围,大力推行标准化操作。

1.3.4落实烧结工艺筛更换标准,控制自循环返矿中+5mm粒级含量在20%以内,降低大颗粒料对烧结过程的影响,降低烧结固体燃耗。

1.3.5大力推行以烧结终点控制为核心的操作理念,对影响烧结终点控制的因素进行追溯和控制,保持整体烧结过程稳定。

2、实施效果

通过工艺改进和技术创新,从运行效果看,3#360m2烧结机系统稳定性明显提高,烧结矿综合质量指标大幅度提高。

具体表现在:

2.1两台混合机粘料均匀,制粒效果改善,混合料水分控制稳定性提高。

2.2 项目实施前后其它主要技术指标大幅度改善,见表1。

实施前后主要技术指标比较 表1

强度%

碱度稳定率%

品位稳定率%

2018年

78.4

95.80

96.9

2019年

78.60

98.09

98.7

比较

0.20

2.29

1.8

3、结论

通过工艺改进,推动了河钢宣钢对360m2大型烧结机生产、工艺、设备的掌控水平, 360m2烧结机各项指标大幅度提升。且一大批参与其中的技术人员、管理人员业务上得到了锻炼和提高。

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