上海电力建设启动调整试验所有限公司
摘要:南京某燃煤热电联产项目3×480t/h超高温高压煤粉锅炉+2×CB50级抽背式热电机组,单炉膛π型结构、四角切向燃烧、摆动喷嘴调温、平衡通风、全钢架悬吊结构、紧身封闭、采用机械湿式刮板捞渣机的锅炉。
关键词:磨煤机;风速调平;脱硝喷氨优化试验
引言:锅炉烟、风系统采用平衡通风方式,采用容克式三分仓回转式空气预热器,一次风和二次风同时在空气预热器内被加热。本工程烟风系统风机为双列配置即两台送风机、两台引风机、两台一次风机,两台空气预热器。送风机、一次风机采用液耦离心式风机,引风机(增引合一)采用液耦离心式风机。采用正压冷一次风机中速磨煤机直吹式制粉系统,每台炉配4台中速磨煤机,燃烧设计煤种时,3台运行,1台备用。
1.2.1 锅炉主要参数
表1 锅炉主要设计参数表
1.2.2 送风机技术参数
表2 引风机主要设计参数表
序 号 | 项 目 名 称 | TB工况 | BMCR工况 |
设计煤种 | 设计煤种 | ||
| 风机入口体积流量(m3/s) | 113 | 98.7 |
| 风机入口温度(℃) | 90 | 90 |
| 当地大气压(Pa) | 101500 | 101500 |
| 入口空气密度(kg/m3) | 0.9592 | 0.965 |
| 风机入口静压(Pa) | -4420 | -4200 |
| 风机全压升(Pa) | 9040 | 8050 |
| 风机出口风温(℃) | 116.8 | 125.0 |
| 压缩性修正系数 | 0.9697 | 0.9729 |
| 风机全压效率(%) | 85.0 | 85.0 |
| 风机轴功率(kW) | 1189.2 | 928.0 |
| 风机转速(r/min) | 943 | 876 |
2.1 试验内容
(1)磨煤机出口一次风速调平试验。(2)磨煤机出口煤粉细度测试。(3)SCR喷氨优化调整试验。
2.2 试验目的
(1) 一次风调平试验:调整磨煤机出口一次风速,使每台磨煤机出口一次风速偏差小于±5%。保证锅炉稳定运行;(2)煤粉细度测试:测试磨煤机出口煤粉细度,并对煤粉细度做适当调整,以满足机组运行需要。(3) 脱销喷氨优化试验:测试烟气中NOx浓度,调整脱硝入口喷氨量,降低SCR出口NOx浓度偏差,提高SCR经济性。
3.1 磨煤机一次风调平:对于每台磨煤机,确定三个试验工况为磨煤机入口一次风量:50t/h,42t/h,37t/h。
3.2 磨煤机煤粉细度试验:根据机组负荷情况,选取磨煤机试验工况为正常运行煤量约23t/h,正常运行时的分离器转速。
3.3 脱硝喷氨优化调整试验:根据机组负荷情况,确定试验工况为机组满负荷工况:主汽流量约430t/h,给水流量约477t/h,总燃料约66t/h。
试验仪器、仪表名称、型号、规格、准确度等级见下表。
表3 主要测试仪器清单
序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 准确度等级 |
1 | 平头取样枪 | 常规 | / |
2 | 比托管 | S型 | ±1% |
3 | 压力计 | U型 | 10Pa |
4 | 烟气分析仪 | TESTO 350 | / |
5 | 煤粉筛分仪 | 常规负压式 |
5.1 #2炉2A、2B、2C、2D磨煤机一次风速调平试验。
#2炉处于停炉状态,磨煤机可调缩孔消缺后启动六大风机,调整试验磨煤机进口风量,使用S型皮托管(靠背管)在试验磨煤机出口煤粉管直管段内测量风速,并通过所测量煤粉管对应的可调缩孔调整风速大小,使得每台磨煤机4管风速偏差在±5%以内,并对每台磨煤机进行三个工况的调平试验以验证试验结果准确性。
5.2 #3炉SCR喷氨优化试验。
通过网格法测量SCR装置前后烟道内烟气中NOx浓度测量,得到烟道断面NOx浓度分布,通过SCR进口喷氨调整手动阀调整支路喷氨量,减少NOx浓度偏差。
5.3 #1炉1A、1B、1C、1D磨煤机一次风速调平试验,并进行相关试验数据处理。
5.4 #3炉3A、3B、3C、3D磨煤机出口煤粉细度测试。采用平头等速取样枪进行煤粉取样,利用现有的煤粉取样阀门管座,对#3炉每台每根煤粉管进行煤粉取样,并经过专用煤粉筛分仪筛分,称重后得到煤粉细度R90。
表4给出磨煤机一次风调平试验后简要结果,详细试验数据参考附录A。从表4可以看出,调整后的一次风速偏差均在±5%以内。满足机组正常运行要求。
表4 磨煤机一次风调平试验主要数据
项目 磨煤机 | 缩孔开度(%) | 风速偏差(%) | ||||||
#1角 | #2角 | #3角 | #4角 | #1角 | #2角 | #3角 | #4角 | |
1A | 90 | 100 | 47 | 52 | -0.99 | -0.99 | 2.96 | -0.99 |
1B | 100 | 73 | 85 | 50 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -0.36 |
1C | 68 | 90 | 90 | 70 | 0.26 | 0.26 | -0.26 | -0.26 |
1D | 75 | 75 | 100 | 100 | -0.29 | 0.89 | -0.89 | 0.30 |
2A | 75 | 100 | 75 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2B | 90 | 90 | 100 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2C | 76 | 66 | 100 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2D | 45 | 69 | 60 | 100 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -1.02 |
6.2 磨煤机煤粉细度试验
本次试验期间3A、3B磨煤机投用煤种相同,3C采用其他煤种.故对3A、3C磨分离器转速进行调整,并得到合适的煤粉细度。如表7所示,经过调整后3A、3C磨煤粉细度变化明显,建议讲3A磨煤机分离器转速调整至115rpm运行,3C磨煤机分离器转速调整至116rpm运行。
6.3 脱硝喷氨优化调整试验
图1、图2给出了SCR入口NOx浓度分布图,从图中可以看出,A侧SCR入口烟道NOx浓度分布不均,两侧较高,中间交低,均值249.48mg/m3;B侧SCR入口烟从炉右至炉左逐渐升高,均值259.43mg/m3。
图1 A侧SCR入口烟道NOx分布图
图2 B侧SCR入口烟道NOx分布图
图3、图4给出SCR出口NOx浓度分布图,从图中可以看出,A侧SCR出口烟道内靠近炉前区域NOx浓度较高,且靠近炉右侧区域较高,均值19.32mg/m3;B侧SCR出口烟道内NOx浓度纵向分布较均匀,靠炉左侧NOx浓度普遍较高,均值45.20mg/m3,故本次重点调整B侧烟道NOx浓度分布。
图3 A侧SCR出口烟道NOx分布图
图4 B侧SCR出口烟道NOx分布图
图5给出脱硝喷氨调整前后B侧烟道SCR出口NOx浓度变化,如图所示,炉左侧NOx浓度下降明显,调整前NOx浓度均值45.56 mg/m3,调整后均值32.61 mg/m3,NOx浓度调整后下降幅度最大达45.32mg/m3。有效提高脱硝喷氨利用率。
图5 调整前后B侧SCR出口烟道NOx分布图