某市典型10kV线路越级跳闸原因分析及改进措施

(整期优先)网络出版时间:2020-12-21
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某市典型 10kV 线路越级跳闸原因分析及改进措施

舒和平

云南电网公司红河供电局

摘要:供电可靠性是影响客户满意度的重要因素之一。近年,随着供电可靠性要求的不断提高,关注配网线路越级跳闸显得尤为重要。本文结合该地区配网实际运行情况,着重分析了两条典型越级跳闸线路,在此基础上提出相应的改进措施。


关键词:越级跳闸、故障隔离、供电可靠性

1.越级跳闸概述

1.1越级跳闸的定义

越级跳闸是指当一次设备发生故障时,由于断路器拒动、保护拒动或保护整定值不匹配,造成上级断路器跳闸,本级断路器不动作,从而使停电范围扩大,故障影响扩大。

1.2越级跳闸的常见原因

(1)保护出口断路器拒动

断路器电气回路故障、机械故障、分闸线圈烧损、断路器辅助触点不通等原因造成断路器拒动。

(2)保护拒动

交流电压回路故障、直流回路故障以及保护装置内部故障等原因造成保护拒动。

(3)保护定值不匹配

如上级保护整定值小或整定时间小于本保护等引起保护动作不正常。

(4)保护电源熔断器熔断。

2.越级跳闸实例分析

2.1案例一:

据统计,2017年1月至2018年5月,10kV兰增线073线路发生5次越级跳闸事故,具体情况如下表1所示:


时间

越级情况

故障位置

扩大停电范围

扩大停电负荷

2017.07.06

变电站、48号杆同跳

48号杆后段

变电站至48号杆线路区段

200kVA

2017.08.04

越过168号,108号跳闸

168号杆后段

108号杆以后线路区段

5760kVA

2017.08.05

越过支线63号杆#1号、屏边支线6号,108号跳闸

屏边支线63号杆#1号后段

073主线108号杆以后全段、屏边支线全段

2760kVA

2017.11.08

越过屏边支线63号杆#1号、支线6号,108号、48号同跳

屏边支线63号杆#1号后段

48号杆以后073主线全段、屏边支线全段

3685kVA

2018.02.14

变电站、48号杆同跳

073主线83号和84号杆之间

变电站至48号杆线路区段

200kVA


表1.兰增线073线路越级跳闸情况统计

2.1.1线路基本情况

10kV兰增线073线路情况如下:线路长约80km,运行变压器55台,容量6685kVA,运行断路器11台,其中48号杆和108号杆配置为微机保护型断路器,带控制箱,可查询跳闸记录,其余后段线路配置为过流脱扣型断路器。073线路简图见附录一所示。

2.1.2断路器保护定值配置

  1. 变电站出线保护定值为变比400/5、Ⅰ段11A,0s、Ⅱ段3.8A,0.5s(一次值为Ⅰ段880A,0s、Ⅱ段304A,0.5s)。

  2. 48号杆保护定值为变比400/5、Ⅰ段6A,0s、Ⅱ段2.2A,0.3s、Ⅲ段2.2A,0.3s(一次值为Ⅰ段480A,0s、Ⅱ段176A,0.3s、Ⅲ段176A,0.3s)。

  3. 108号杆保护定值为变比400/5、Ⅰ段5A,0s、Ⅱ段1.8A,0.2s、(一次值为Ⅰ段400A,0s、Ⅱ段、Ⅲ段144A,0.2s)。

  4. 168号杆保护定值为变比200/5、速断倍率不详、过流延时0.2s

  5. 10kV屏边电站支线6号杆断路器保护定值为变比200/5、速断倍率不详、过流延时0.1s

  6. 10kV屏边电站支线63号杆两台断路器保护定值为TA变比200/5,速断倍率3倍,延时0s、过流延时0.04s。(两台断路器都安装在屏边支线63号杆,一台控制屏边支线63号杆后段,一台控制屏边电站支线T它涂白支线)

2.1.3越级跳闸分析

(1)2017年8月4日跳闸情况统计记录:

厂 站

开关编号

跳闸

时间

送电

时间

故障原因

35kV

兰亭变

10kV兰增线073线路108号杆

2017/08/04

16:00

19:00

35kV增新变10kV白猛孔线045线路息牛场支线#2至#3杆间有竹子担在导线上。



2017年8月4号,168号杆断路器后段10kV白猛孔线045线路息牛场支线2号至3号杆间线路故障,168号杆断路器拒动,保护越级至108号杆断路器速断保护动作。现场查阅108号杆跳闸信息记录,速断分闸、T=45ms、Ia=576A、Ib=554A。168号杆配置过流脱扣型断路器,保护整定为TA变比200/5,速断倍率3倍,延时0.2s,后经现场查证实际选择变比为600/5,该保护配置在此线路中基本失去保护作用。

此次越级跳闸,是由于168号杆断路器变比设置不合理造成的。

厂 站

开关编号

跳闸

时间

送电

时间

故障原因

35kV兰亭变

10kV兰增线073线路108号杆

2018/08/0514:00

18:43

它土白新寨公用变喷油严重


(2)2017年8月5日跳闸情况统计记录:


2017年8月5号,10kV屏边电站支线63号杆#1断路器后段它土白新寨公用变压器故障。该故障没有被63号杆断路器正确隔离,最终导致108号杆断路器过流保护动作,108号杆后段停电。现场查阅108号杆跳闸信息记录,速断分闸、T=46ms、Ia=157A。108号杆所记录的故障电流分析,显然没有达到10kV屏边电站支线63号杆#1断路器动作的最低条件200A、0.1s和200A、0.04s(过流脱扣型断路器的最低动作条件是所选变比一次值,不可更改)。

此次越级跳闸是由于过流脱扣型断路器的保护局限性所造成。



(3)2018年3月18日跳闸情况统计记录:

厂 站

开关编号

跳闸

时间

送电

时间

故障原因

35kV兰亭变

10kV兰增线073线路48号杆

17:25

20:24

待巡线。【同时主线108号杆断路器跳闸,20:50时108号杆断路器强送电不成功。断开10kV屏边支线6号杆断路器后,21:19时,108号杆断路器送电。】


查阅调度日志,2018年3月19设备缺陷、异常及处理情况记录:

35kV兰亭变:断开10kV兰增线073线路屏边电站支线63号杆断路器、屏边电站支线63号杆#1断路器后,11:05时屏边电站6号杆断路器试送电成功(18日隔离)。处理故障后,14:53时屏边电站支线63号杆#1断路器送电,16:51时屏边电站支线63号杆断路器送电。原因:①10kV它土白支线5号杆处,树木离导线安全距离不足,有放电痕迹。;②10kV屏边电站支线#66塔处,有小动物爬到杆塔上已烧焦,分局已清理。

现场查阅48号杆断路器跳闸信息,速断分闸 T=44ms 、Ic=967A,108号杆断路器,速断分闸 、T=45ms、Ic=951A。结合3月19日故障查询情况,故障位于63号杆后段,综合前面的故障跳闸情况,确定108号杆以后的开关都已经失去保护功能。其次,48号杆和108号杆断路器定值配合不合理。


(4)2018年4月12跳闸记录:

厂站

开关编号

跳闸

时间

保护情况

重合闸动作情况

故障原因

35kV兰亭变

10kV兰增线073

11:42

过流Ⅰ段(AB=13.36A)

成功

松树倒在主线86杆三相导线上,已清理。


主线86号杆三相短路,变电站出线开关和48号杆断路器一起跳闸,是由于两级定值时限配合不好导致的。48号杆跳闸信息Ia=1479A 速断分闸T=44ms。

结合2018年2月14日、3月18日的记录,48号杆和108号杆断路器送电时需要断开后段负荷才可以合闸成功。当变压器空载投入或故障切除电压恢复时,会出现数值很大的励磁涌流,一般达负荷电流的6~8倍。108号杆断路器后段负荷共计5660kVA,48号杆后段负荷共计6335kVA,按8倍负荷电流计算,流过108号杆和48号杆断路器的励磁涌流分别为2490A、2786A,显然两台断路器的速断保护定值难以躲过励磁涌流。

2.2案例二:

10kv胡家寨063线路主要存在以下问题:143号杆和205号杆断路器后段故障会引起90号杆断路器跳闸;205号杆后段故障会引起143号杆断路器跳闸;操作143号断路器会引起90号杆断路器跳闸。

2.2.1线路断路器配置情况

10KV胡家寨063线路上,主线上配置了4台微机保护型真空断路器,分别位于10KV胡家寨063线68号杆、90号杆、143号杆和205号杆,支线上除了碧云村支线2号杆为微机保护型断路器,其余支线均配置过流脱扣型断路器。此次越级跳闸主要涉及主线上4台微机保护型断路器。

2.2.2断路器保护定值配置

①变电站出线断路器保护定值:TA变比300/5、Ⅰ段1998A、0.1sⅡ段996A,0.5s、Ⅲ段396A,0.8s。

②68号杆断路器保护定值:TA变比400/5、Ⅰ段1440A、0s、Ⅱ段800A,0.3s、Ⅲ段304A,0.7s。

③90号杆断路器保护定值:TA变比600/5、Ⅰ段1656A、0.05s、Ⅱ段324A,0.3s。

④143号杆断路器保护定值:TA变比200/5、Ⅰ段600A、0s、Ⅱ段268A,0.2s。

⑤205号杆断路器保护定值:TA变比200/5、Ⅰ段640A、0s、Ⅱ段240A,0.3s。

2.2.3越级跳闸分析

(1)2017年11月13日跳闸情况统计记录

厂 站

开关编号

跳闸

时间

送电

时间

故障原因

110kV天马变

10kV胡家寨063线路#90杆G01

17:00

18:18

检查断路器保护装置二次电流为2.2A,站内10kV胡家寨063线路负荷电路为96A,怀疑互感器变比异常,已退出断路器过流保护(2.7A,0.3S)。


二次电流2.2A,站内负荷电流为96,计算变比约40,查调度下达的定值记录单,新装90号杆断路器三挡变比为600、400、200/5,怀疑互感器二次抽头误接200/5。现场查看断路器跳闸记录,2017年11月13日定时限过流动作三次,分别是:

08:31:04 Ia=4.138A Ic=4.159A

08:32:31 Ia=4.112A Ic=3.864A

17:10:07 Ia=2.701A Ic=2.601A

按600/5折合为一次值:

Ia=496.56A Ic=499.08A

Ia=493.44A Ic=463.68A

Ia=324.12A Ic=312.12A

按200/5 折合为一次值:

Ia=165.52A Ic=166.36A

Ia=164.48A Ic=154.56A

Ia=108.04A Ic=104.04A

查110天马变10KV胡家寨063线路2017年11月13日的负荷曲线,当日负荷最大值为143.511A。

调度下达执行的定值为TA变比600/5、限时速断、1656A,0.05s,过流324A,0.3s,二次值为13.8A,0.05s,2.7A,0.3s。若误接变比200/5,则实际定值变为552A,0.05s,108A,0.3s。

最大负荷值143.511A,未达到调度下达的过流定值,而达到TA变比200/5、 108A,0.3s的动作条件。综合分析,确定为互感器变比抽头误接200/5。


3.存在的问题

结合上述实例分析,造成线路越级跳闸的原因主要有:

1.微机保护型和过流脱扣型断路器难以配合。

过流脱扣型断路器从保护精度和性能上都比微机保护型的要差。过流脱扣型断路器的动作条件设定比较粗糙,速断只能设定倍率,延时微调,过流动作值就是所选互感器变比的一次值,加上延时来整定,其次,这种开关的固有分闸时间相对较长,运行时间长带来的机构卡涩也会加长固有分闸时间。该地区配网线路保护基本上都存在一条主线上两种开关的配合混用,且大部分过流脱扣型断路器都装在线路靠后段,后段线路故障时,由于上述原因,就有可能造成越级跳闸。

2.定值整定配合不当。

由于10KV配网线路属于电网的末级,线路参数繁多易变,难以严格按照整定规程整定。然而,按照简化的整定原则就容易造成上下级配合不当,从而导致越级跳闸。

3.电流互感器变比选择不合理。

从过流脱扣型断路器来看,由于其保护方式的局限性,若互感器变比选择过大,就基本等于失去保护功能。统计中发现,在以往的农网改造中常出现未按要求接变比抽头,导致断路器运行期间从未动作过的情况。从微机保护型断路器来看,在设计阶段未考虑线路负荷增长,将变比选择偏小,短路倍数不够,在发生严重短路故障时,互感器易饱和,保护精度降低,最后有可能导致断路器拒动,严重时,互感器甚至爆炸,从而引起越级跳闸。

4.同一线路不同断路器性能差别。

在定值整定配合合理的情况下,保护的正确动作还会受上下级断路器的性能影响。不同供应商的断路器固有分闸时间大同小异,大部分一般在几十毫秒内,但有的甚至高达上百毫秒。

5.控制箱配备电池容量太小。

目前,有的厂家为节约生产成本,未按要求配备控制箱电池容量(按照相关技术规范,控制箱备用直流蓄电池容量至少是DC24V 17Ah或DC48V 10Ah)。在断路器PT损坏或PT误装在负荷侧的情况下,电池续航时间短,巡视人员没有及时发现的情况下,控制箱失去电源,保护功能丧失。这也是造成越级跳闸的原因之一。

4.整改意见

1.尽量避免微机保护型和过流脱扣型断路器的配合使用。若实在无法避免的情况下,可以将过流脱扣型断路器安装在支线上靠近负荷末端的位置,作为支线负荷的进线保护,将定值整定相对偏小,就不容易发生保护越级。

2.定值整定尽可能全面优化处理,考虑上下级的合理配合。其次,要注意同用户分界断路器的定值配合,用户定值可尽量整定相对常规值偏小,避免故障出门,越级跳闸,造成停电范围扩大。

3.在工程设计阶段,互感器的选择要考虑未来负荷的增长,另外,在测量和保护共用一组互感器时,变比选择兼顾测量但应该优先保护的需要。在施工阶段,一定要按要求搭接变比抽头,投运前验收要做相应的检查。

4。尽量避免同一条线路上的断路器供应商太多。不同批次或供应商的断路器投运前要做固有分闸时间测试,试验数据不超过出厂数据,然后不同供应商或批次的要进行横向对比。定值整定时要参考这些试验数据。

  1. 要求供货厂家按要求配备蓄电池。按照《云南电网公司10KV柱上断路器技术规范》,断路器控制箱备用电源采用蓄电池,电池容量不小于DC24V,17Ah或DC48V,10Ah,应保证在交流失电后,装置正常工作8小时,在保证故障信息传输的同时,可驱动开关分合闸3次。

  2. 合理规划断路器的安装位置。断路器的安装主要要考虑线路负荷的分布,同时,要预测未来网架的发展带来的变化。断路器尽量避免大部分布置在靠近电源侧,应布置在主干线负荷侧、各支线T节点处。另外,城区环网柜可适当投资安装断路器,必要时,建议客户在出门处加装分界断路器,这对于隔离客户故障和故障查找分析都很有帮助。

5.总结

配网线路的越级跳闸造成的后果虽远不及主网越级跳闸事故恶劣,但是,配网的越级跳闸却直接关系到客户满意度,影响同样不可小视。因此,关注解决配网越级跳闸十分必要。本文着重分析了两条配网典型跳闸线路,总结了造成越级跳闸的诸多原因,最后提出相应的整改措施和意见。

参考文献

[1]配电自动化10kV柱上真空断路器成套设备技术规范.云南电网公司.2017

[2]鞠桂珍.越级跳闸故障的原因及处理方法. 科技风


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