安徽响水涧抽水蓄能有限公司 安徽芜湖市 241083
摘要: 某抽水蓄能电站2号机组发电启动过程中由于逆功率保护动作,导致2号机组启动失败,经过对事件现象和可能存在问题的环节进行分析查找,最终找到原因,并提出了解决对策。
关键词 抽水蓄能 逆功率保护 有功设定值 有功测量值 调速器 导叶开度 导叶开启速率
0 引言
抽水蓄能机组发生逆功率现象,即发电工况转为水泵工况运行,从水流方向、电网潮流等方面就会发生影响变化,发生后可能短时恢复,也可能引起逆功率保护动作。本文对某抽水蓄能电站2号机组由于逆功率保护动作,导致2号机组启动失败事件原因的查找及处理做了介绍,最终通过优化完善调速器导叶开启速率程序,解决了此次启动失败事件的问题。
1 事件概况和初步判断
1.1事件概况
17:35:01 AGC(自动发电控制)要求开2号机组,随后2号辅机启动,2号换相隔离开关(发电工况)合位动作,2号进水阀全开,机组励磁系统建压,转速达100%,同期发并网令,17:37:53 2号机组GCB合位动作,17:37:58 2号机组发电电动机A套和B套保护装置及总报警动作,同时监控报2号发电电动机保护A、B套保护逆功率信号报警,17:38:05 保护跳闸动作, 监控流程启动2号机组紧急事故停机操作。为满足负荷曲线要求,17:38:06 AGC要求开3号机组,待3号机组并网稳定运行后,查找2号机组逆功率保护动作原因。
1.2初步判断
逆功率保护是抽水蓄能机组特有的保护之一,机组并网初期,可能出现机组负荷带不上情况,出现反水泵工况,此时机组会吸收电网功率,为避免该情况出现而设置的保护。现场通过对保护装置、监控负荷曲线以及调速器程序设置等方面梳理,初步从以下方向进行查找及确认:
(1)保护功率测量不准确,保护误动作;
(2)监控负荷下发有误,导致机组出现逆功率现象;
(3)调速器导叶控制回路故障,导致导叶拒动、误关闭等情况。
2 故障查找与原因分析
2.1 逆功率保护动作分析
该电站逆功率保护定值按10%额定功率(25MW)整定,延时2S报警,延时9s动作事故停机。查阅2号机组保护装置动作报告,显示如下:
17:38:05 A套保护装置逆功率保护动作,此时刻采集有功功率为-10.86%;
17:38:05 B套保护装置逆功率保护动作,此时刻采集有功功率为-11.09%。
通过分析,A套和B套保护动作时刻的有功功率存在微小偏差,属正常现象。查阅2号机组故障录波装置电压电流波形,2号机组三相电压和三相电流保持平衡,但每一相的电压跟电流相角相差180度,表明此时机组的有功功率测值确实为负值,查阅监控历史数据,保护动作时机组有功功率为-41MW,保护动作正确,排除保护误动的原因,具体见图1所示(2号机组故障录波图)。
图1 2号机组故障录波图
2.2 监控功率设定下发情况分析
通过对监控系统2号机组启动失败时历史数据的查阅分析,可以看出机组有功设定值与调速器功率给定反馈值保持同步,排除调速器接收监控下发有功给定异常,同时由曲线可知从37分57秒到38分05秒,导叶开度正常增大,但机组有功测量值均未超过-25MW,并维持了9秒,逆功率保护动作事故停机。现场人员对监控盘柜及机端PT柜二次端子紧固检查,并未发现功率测量回路中有异常,排除监控功率下发异常情况。具体见图2所示(监控系统功率下发与反馈曲线图),其中橙色值为2号机组有功设定值,蓝色值为2号机调速器功率给定反馈值,绿色值为2号机组有功测量值。
图2 监控系统功率下发与反馈曲线图
2.3 调速器系统分析
1)对调速器导叶给定和反馈进行5%小开度检测,导叶给定和反馈数据正常。
2)对调速器导叶副环扰动试验和开启速率检测,导叶从0-100%用时25S,数据正常。
3)2号机组启动失败时导叶开度分析,见图3、图4所示。
图 3 2号机组监控下发负荷时导叶曲线
图 3所示监控负荷下发时(37分57秒),导叶开度(红色)为19.6%,有功实测功率为-39.7MW。
图4 2号机组保护动作时导叶曲线
图4所示2号机组逆功率保护动作(38分05秒)时,导叶开度(红色)为27.5%,机组功率(蓝色)为-40.9MW,并未上升。
根据2号机组启动失败时的曲线记录及监控系统相关二次回路检查分析,监控系统负荷下发后导叶开启方向正确,但在并网后机组功率一直维持在-40MW左右,并未随着导叶开启而上升,排除导叶拒动、误关闭等情况,所以判断应是导叶开启速率不够,机组功率未能及时上升导致逆功率保护动作,2号机组启动失败事件发生。
3 故障处理
3.1 调速器程序的优化处理
该电站调速器原程序设定机组并网前频率模式运行,以调节至50HZ频率为最终目的,机组空载转发电并网以后采用功率闭环,导叶以0.85%/s的速率开启,功率从0升至150MW,再由150升至250MW,导叶开启速率仍为0.85%/s。经过讨论沟通确认,对导叶开启速率进行优化完善,在并网初期,提高导叶开启速度,在短时间内将导叶开到一个较大的开度,以便迅速克服逆功率现象和缩短逆功率时间。程序修改后设定机组在并网初期导叶以K1=1.5%/s的速率迅速开启ΔY=10%个开度,之后清除1.5%/s导叶开启速率设定,导叶仍以0.85%/s的速率开启,将功率逐步带到额定功率250MW,另外如果机组在并网后的10%导叶开度内启动失败,则清除1.5%/s导叶开启速率设定,K1和ΔY通过程序编程来精准实现。
3.2 程序优化后的静态试验
程序优化后对2号机组调速器A套、B套导叶开启速率进行静态试验,分析机组并网令发出以后,导叶在6.8秒从22.9%(空载开度)开启至32.9%,与程序修改数据相符合。再将对2号机调速器B套导叶开启速率进行静态录波,导叶从22.9%(空载开度)开启至32.9,用时6.7秒,数据与程序相符合。
3.3程序优化后的动态试验
2号机组开机对导叶开启规律进行试验,分析机组并网后,导叶开度迅速上升,在6.3秒内从22.9%(空载开度)开启至38%(此开度为程序设定的10%与PID开启的导叶开度之和,即10%+0.85%*6.3=15.3,误差在合理范围之内),开启速率为2.39%/s,误差在合理范围内,符合导叶开启规律以及修改程序的要求(机组带上功率以后导叶的开启速率应为1.5%+0.85%=2.385%)。程序修改前,机组并网后导叶以0.85%/s的速率开启10%所需时间为11.7s。程序修改后,导叶开启速率提升,功率上升稳定,有效的避开了反水泵区,大大提高了机组的启动成功率。
4 事件的结果
此次2号机组发电启动失败,主要是由于调速器在小开度下并网,导叶开启速率不够,导致功率未能及时上升。机组并网初期增加负荷时,受水力特性的影响,功率波动较大,加之导叶开启速率较慢,存在功率波动振幅处于保护动作值附近的情况,出现反水泵工况,此时机组会吸收电网功率,若在逆功率保护动作时限内功率不能迅速爬升避开逆功率区,易引起机组逆功率保护动作,所以并网后初期要合理加快导叶开启速率,提高机组启动成功率。