热电厂余热锅炉疏水管爆管失效分析

(整期优先)网络出版时间:2021-03-12
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热电厂余热锅炉疏水管爆管失效分析

郑振峰

国电投河南电力工程有限公司 河南 郑州 450000

摘要:余热锅炉作为热电厂关键设备,主要对产生的高温烟气进行冷却、换热、产生蒸汽,是余热回收、节能减排的重要支撑。本文就对其疏水管爆管失效展开了相关探究。

关键词:热电厂;余热锅炉;锅炉疏水管;爆管失效

1概况

某热电厂1号余热锅炉为三压、再热、无补燃、无旁通烟筒、自然循环、带除氧器、全封闭、卧式余热锅炉,与GE9371FB型燃气轮机匹配,本台余热锅炉配“二拖一”蒸汽轮机,于2014年6月20日正式投运。2018年01月20日,运行监盘人员发现1号余热锅炉高压主蒸汽流量264t/h,高压给水流量314t/h,高压给水流量异常大于高压主蒸汽流量50t/h,立即就地检查,发现1号余热锅炉零米烟道处有异常声音,1号模块下部周围有少量蒸汽冒出。停机后发现高压低温过热器疏水管发生爆漏。高压低温过热器疏水管设计材质为20G,规格为准60mm×5mm。1号炉高压汽包压力10.45MPa,温度310℃。高压低温过热器入口为高压汽包,高压低温过热器压力、温度与高压汽包参数基本相同。爆漏部位发生在疏水管的竖直管段,竖直管段撕裂为上部爆口、中间铁片和下部爆口三部分。爆口边缘无明显的剪切唇和毛刺等塑性变形特征。爆开的铁片外表面可见众多轴向裂纹,符合长期过热特征。高压低温过热器疏水管设计规格准60mm×5mm,爆口附近有明显胀粗,胀粗最严重部位外径为70.1mm,胀粗量达管外径的17%。水平管段距离爆口越近的部位胀粗越明显。

2余热锅炉失效原因

2.1热负荷过大

在投产初期,该余热锅炉运行正常,能满足生产所需。近年来,通过加大管理力度、优化生产组织,半钢及钒渣产量都大幅度提高,其中半钢年产量超112.5%、钒渣年产量超104.5%,热负荷过大,锅炉管内的水汽化严重,冷却不良,出现管子烧裂漏水现象,特别是在三段、四段烟道表现明显。

2.2循环冷却水水质控制不严

由于汽包无加药、取样装置,锅炉冷却水在循环过程中不断蒸发、浓缩,pH值动态变化,很难保证水碱度平衡:PH值超标会破坏锅炉管金属钝化膜,加速氧对锅炉管的电化学腐浊,管壁变薄,严重时形成深坑和穿孔泄漏“5”如果锅炉冷却水水碱度过高,锅炉管使用一段时间后就会出现结垢。通过对失效锅炉管研究分析,水垢主要为碳酸盐及磷酸盐水垢,局部厚度约1mm,严重影响汽化冷却烟道的传热效果,在锅炉管最薄弱处产生裂纹,发生漏水。

2.3烟道结构设计不合理

国内外大部分钢铁企业为使转炉余热锅炉更加紧凑,设计安装时立体空间3个方向都有布置.烟道末端结构常用圆弧式、多边形式、直角式,有利于与净化系统设备连接[1]。烟气在拐角处产生较强的漩涡、易结渣,温度高、烟气流速高的区域锅炉管劣化趋势明显,产生裂纹或爆管漏水:通过应用Fluent软件数值模拟不同结构形式下烟道内的烟气流场、温度场分布状况,分析不同结构形式烟道的使用寿命,制定优化措施。(1)物理模型。根据已知几何尺寸,建立余热锅炉三维空间模型,模型空间区域为烟气的流动区域。(2)边界条件、数值模拟时,网格划分忽略膜式水冷壁对烟气流动的影响,设人口烟气流速为6.5m/s、人口烟气温度1400℃、人炉炉气量75000m/h、烟道直径2450mm、中心线长度37661mm、自然循环壁面温度140℃。(3)速度场分析:活动烟罩处流速相对较低,在烟道末端流速逐渐增大。同等边界条件下,直角式烟气流速最大为31.6m/s,圆弧式烟气流速最大为35.2m/s,多边形式烟气流速最大为33.3m/s。受转角的作用,烟气在烟道转角处产生较大离心力,出现分层现象,而在内侧或拐角处出现回流,烟气流速相对较低,出现较强的漩涡和低温区,易结渣,烟气离心力大的区域锅炉管磨损最严重。烟气分布均匀性与烟道结构形式有关。在实际运行中,余热锅炉三段、四段锅炉管漏水频率高,使用寿命最短。圆弧式烟道内部没有死角,烟气流场分布均匀,对烟道磨损小;直角式烟道有2个90o死角,流场分布很不均匀,烟道末端安装基础面两侧流速较高,冲刷最严重;多边形式烟道弯管相比直角式弯管,结构平缓,流场分布比较均匀。通过对比,圆弧式、多边形式烟道弯管受烟气磨损较小,更有利于提高使用寿命[2]。(4)温度场分析。随烟道的延伸,烟气温度逐渐降低,到烟道末端出口温度降至允许范围。直角式烟道出口烟气温度为892℃,圆弧式烟道出口烟气温度为945℃,多边形式烟道出口烟气温度为923℃经过对比可知,圆弧式烟道的温度场分布最均匀,出口温度相对较高,说明换热能力最差;直角式烟道温度分布不均匀,烟道内壁面温度高,出口烟气温度相对较低,换热能力强;多边形烟道结构平缓,温度分布较均匀,低温区范围要大一些,出口温度相对较低,换热能力较强。

3分析与讨论

通过光谱成分分析和夹杂物分析,失效的疏水管为20G材质,与图纸标注材质相符,也未发现夹杂物超标等原始缺陷。爆口附近明显胀粗,且存在大面积纵向裂纹,为受热面长期过热失效的特征。通过对不同部位的金相组织分析。发生爆管的竖直管段整体上珠光体球化级别达4级或以上,包括上下弯头区域。而水平管段远离竖直管(距离约500mm)部位为珠光体轻度球化。可见,该疏水管垂直段存在明显胀粗和老化现象,爆口上方的水平段也存在胀粗和老化现象,但是远离爆口区域材质损伤程度较轻。爆口边缘金相组织发生石墨化现象,石墨化会严重降低材质性能,导致材料处于脆性状态。根据DL/T715-2015《火力发电厂金属材料选用导则》附录A,其中提到“20G适用于壁温≤430℃的蒸汽管道和联箱”,“在470~480℃下长期运行过程中,会发生珠光体球化和石墨化”,由此,可推断失效的竖直管段处于石墨化形成的温度区间,远高于该管的设计壁温范围。故该疏水管在与运行期间材质性能严重劣化,最终发生胀粗爆管。从材质的室温拉伸性能来看,抗拉强度已经略低于GB/T5310-2008《高压锅炉用无缝钢管》要求的下限值,说明疏水管材质已经老化,性能下降[4]。从结构上看,该部位位于受热面下方隔仓内,但是隔仓与受热面烟气通道之间缺乏有效的密封,靠近侧墙部位可能存在高温烟气向隔仓内流动,导致该部位环境温度偏高。且该疏水管在机组运行期间,阀门处于关闭状态,管内介质不能流动换热,导致疏水管温度接近环境温度,从而偏离设计值,导致材质无法满足使用要求。

结论及建议

泄露疏水管存在明显胀粗和老化现象,爆口附近碳化物分解产生石墨,表明该疏水管为长期超温爆管。按照DL/T715-2015《火力发电厂金属材料选用导则》中的论述,20G在470~480℃高温下长期运行,会发生珠光体球化和石墨化,这表明该管实际运行壁温在470~480℃温度区间附近,20G材质等级偏低,无法满足使用要求。后续对该电厂提出了以下建议:①对发生爆管区域安装温度测点,掌握环境温度情况。②提高该区域疏水管材质等级。③对2号炉相同部位开展检查和更换工作。

参考文献

[1]郑天艳.余热锅炉角焊缝裂纹原因分析及防范[J].电力安全技术,2020,22(03):60-64.

[2]张立新.末级过热器出口联箱疏水管焊缝裂纹分析及处理[J].山东电力技术,2019,46(08):61-66.

[3]陆定康,胥建国,钱松锋.燃机电站余热锅炉受热面泄漏原因及预防措施[J].华电技术,2018,40(11):27-30+33+78.

[4]黄洁.垃圾焚烧卧式锅炉过热器爆管的原因分析[J].工业锅炉,2018(03):54-56.