阜阳华润电力有限公司
【摘要】某电厂#2机组于2018年进行节能通流改造,升级再热温度,汽轮机为东汽640MW机组,原机组参数N640-24.2/538/538,升级为N640-24.2/566/566,利用先进的汽轮机通流设计制造技术对某公司#1、#2机组汽轮机实施节能提效改造,达到节能降耗收益和项目性价比最大化的目的。启机一段时间后发电机侧#7、#8瓦轴振、瓦振突然性升高。对机组振动原因进行分析,并提出相应的措施,确保机组振动恢复至正常,确保机组长期稳定运行。
【关键词】 超临界 升级提效 振动 发电机
1.前言
某电厂汽机为为东方汽轮机厂引进日立技术生产制造的超临界压力、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、纯凝汽式汽轮机,型号为:N640-24.2/566/566, 额定出力 640MW。机组采用节流变压运行方式,汽轮机具有八段非调整回热抽汽,汽轮机的额定转速为 3000 转/分。发电机型号:DH-600-G,额定功率:655.2MW,额定定子电流:19105A,#2机组在2018年进行节能通流改造,包括汽轮机本体所有施工工作,包括高中压缸模块检修、A低压缸模块检修、B低压缸模块检修;各轴承箱检修;发电机本体机务检修总合(发电机抽穿转子、发电机轴瓦密封瓦检修、发电机端盖、内端盖检修,9号轴承检修,励磁转子拆装(不含励磁电气部分,如碳刷接引线));高压主汽门调门检修(包含油动机)、中联阀检修(包含油动机);缸体保温拆卸与恢复。
2.#2机组发电机#7、#8瓦振动发生情况
事情发生经过:
2018年#2机组由于#5、#6瓦振动偏高,联系某电科院对低压转子进行频谱分析与计算,在2018年调停时间进行动平衡试验。该机组共有9个支承轴承(如图1)。#1、#2号轴承为支撑汽轮机高中压转子的两个落地轴承; #3、#4、#5、#6号轴承坐在低压缸上,其中#3、#4轴承支撑低压转子I,#5、#6轴承支承低压转子II;#7、#8号轴承为支撑发电机转子的端盖轴承,#9轴承为支撑发电机集电环的落地轴承,由于#1机组节能提效改造后,正常运行期间#3、#4、#6、#7瓦盖振偏大,长期高于50um,故通过现场动平衡的手段降低转子残余不平衡质量,控制瓦振。
现场动平衡加重位置为低压转子两端末级叶轮燕尾槽与低发对轮处。在低压A转子末级叶轮上加重180g×2反对称重量,其中#3瓦侧角度为240°,#4瓦侧角度为60°。在低压B转子末级叶轮上加重140g×2反对称重量,其中#5瓦侧角度为289°,#6瓦侧角度为109°。低发对轮加重量为300g,角度为70°。在动平衡后,有效控制了汽轮机低压缸转子的振动数据,达到了优秀,经过动平衡处理后,3000r/min 空载,机组轴振均小于 70μm,#7 瓦振为 56μm,其余瓦振测点均小于 50μm。180MW 负荷时,轴振测点均小于 70μm,#7、#8 瓦振分别为:65μm、52μm,其余瓦振均小于 50μm。与动平衡处理前数据对比,轴振、瓦振均明显降低。本次试验最高负荷 610MW,该负荷下机组轴振均小于 80μm 达到优良标准。#3、#5、#6、#7、#8 瓦振分别为 51μm、74μm、85μm、80μm、72μm,其余瓦振测点均小于 50μm。#7、#8 瓦振大的原因是发电机底座与台板的连接刚度低,发电机转子与密封瓦之间存在动静碰摩,建议严密监视两测点振动变化趋势,利用停机机会在低发对轮与集电环风扇上加重,控制#7、#8 瓦振。
2019年2月8日19:36,#2机组负荷627MW,主机#7瓦轴振7Y:79um,7X:48um,#7瓦瓦振95um,#8瓦瓦振75um,达到#2机组检修动平衡后的振动最高值,且#7、#8瓦振动随#2机组负荷变化曲线一致。
3.#2机组发电机#7、#8瓦振动发生原因分析
查询#2机组主机振动曲线,与之前#2机组运行振动进行比对:
3.1、60万负荷振动对比
调取2019年1月2日#2机主机振动曲线,在#2机组负荷641MW时,#2机#7轴承瓦振最高82um,#2机#7Y轴振65um,#7X轴振40um。
3.2调取其他负荷阶段的参数进行分析比较
比较上述数据,在500MW以上负荷阶段#7瓦的振动数据较之前轴振、瓦振高10um左右;在其它负荷阶段,与之前数据差异较小,在2-5um浮动;#1-6轴承的瓦振与轴振与之前相比均无变化。
3.3参数原因分析
在同等负荷下,#2机在2月份振动比较一月份要高近10um,#2机组#1-#6瓦振动变化差异较小,考虑非机组真空等因素导致,#2机发电机的振动源于本身的振动引起,而非它因强迫振动,主要考虑的因素为发电机本身运行参数变化造成。
采集发电机无功、定子电流、负序电流、氢温、定冷水温等参数发现:
发电机无功在2019年2月1日起,在同等负荷下无功有较大的幅值变化,且#7、#8瓦振动随无功变化曲线一致,在2月8日19:36负荷630MW时#2发电机无功达265Mvar,此时7、8号轴承振动均达到了最大值,初步怀疑因发电机AVC下发无功幅值的增加,导致发电机励磁电流增加,发电机发热量增加,对发电机的振动可能造成一定影响。
采集#1发电机无功与7号轴承振动关系曲线:
#1发电机无功在2019年2月1日起,在同等负荷下无功有较大的幅值变化,且7、8号轴承振动随无功变化曲线一致,在2月8日负荷630MW时#1发电机无功为215Mvar,此时7号轴承Y向振动由25um涨至45um,8号轴承Y向振动波动较小。
在2019年2月11日,#2机组负荷600MW,无功较2月7-8日下降50Mvar,#2机机组发电机#7、#8瓦振下降约10um左右。
4.#2机组发电机#7、#8瓦振动发生后采取措施
4.1进行润滑油温度变化扰动
在41-45℃之间变化是,#2机#7瓦振动依然随负荷变化一致,未见振动改善。
4.2对发电机冷却器出口风温进行调整
对应曲线可以看出,负荷和无功变化小,发电机风温37℃降至35℃过程中,#7轴承瓦振从82um增长至87um,后又对发电机风温从35℃提高至42℃,#7瓦瓦振从87um降低至77um,初步分析发电机风温和发电机振动有反向对应关系,表明风温的提升有利于发电机振动的稳定。
4.3联系润电科技专家对#2机组频谱分析
#2机组振动和之前振动数据比较,未见较大差异,初步排除发电机内部脱落零部件等缺陷,应主要是发电机运行参数的变化,导致振动增加。(见下附图)
经验教训:
2018年2月机组#8瓦振增大的原因是机组无功(励磁电流)显著增大,发电机冷风温度略有降,与2018年11月机组振动相比,振动基本稳定(幅值变化小于20μm,相位变化小于20°)。在负荷较稳定期间,对风温进行调整,#7瓦振动与风温有较明显的反向对比关系,高风温利于减少#7瓦振动,分析因为发电机风温的提高,发电机内部热交换减少,稳定发电机内部部件变形量。依据上述现象,判断7号轴承振动增大原因为发电机无功增大所致,同时由于环境温度较低,导致发电机风温温度较低,未及时关注春节期间电网工况的变化,#2机组发电机无功幅值的增加,对发电机振动与无功、风温之间的联系,缺少专业性预知。
《汽机专业设备检修规程》
张新科、孙显杰《防止电力生产重大事故的二十八项重点措施》
作者简介:
刘晶晶(1986- ),男,工程师,本科,单位:阜阳华润电力有限公司,专业岗位: 汽机主管,工作职责:负责本岗位生产、技术工作。
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