页岩气井连续油管钻塞提速对策

(整期优先)网络出版时间:2021-04-13
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页岩气井连续油管钻塞提速对策

吴俣昊

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 重庆 408014

摘要:针对钻塞故障率升高、效率下降的问题,找出导致问题的主要工程因素为钻塞返屑率低,确认成返屑率低的原因为磨鞋尺寸偏小、钻塞循环排量偏小和钻塞液体性能不满足施工需求。通过理论计算、软件模拟和矿场实验,形成了针对性的提速对策,提速对策在现场实际应用后起到了良好效果,大幅降低了钻塞故障率、提高了钻塞效率,为气田的高效开发提供了有利支撑

关键词:页岩气 连续油管钻塞 返屑率 提速提效

2018年起,随着压裂工艺的升级和不同厂家桥塞的现场应用,压后井筒情况变得更加复杂,给连续油管施工带来了新的挑战;年度钻塞故障率曾一度升高9%、单井平均钻塞时长增长至10天,由钻塞故障率升高影响的产量高达301.4×104m³。鉴于此,找到连油钻塞故障升高的原因并提出连油钻塞提速对策十分必要。

1 钻塞故障率升高原因分析

1.1 主要工程因素确认

能够影响钻塞施工的工程因素有多种,大致有钻塞反屑率、钻塞时地层漏失、射孔炮眼数量、加砂总量等因素。从气田不同开发区块选择钻塞时长超过7天或钻塞过程中发生遇阻、遇卡及其他复杂情况的井共60口,使用分层法对各井工程因素进行统计,使用排列图对不同工程因素下的钻塞时长进行分析。

返屑率低的井钻塞总时长在样本井钻塞总时长中占比最高,达到77.9%、且相比其他井况,返屑率低的井在钻塞过程中故障率也最高,达到23%。可见,导致钻塞故障增多、效率降低的主要工程因素是钻塞返屑率低。

1.2 返屑率低影响因素确认

使用因果图对返屑率低进行影响因素分析,影响钻塞效率的影响因素有7项,分别为操作手存在疲劳操作、操作施工流程掌握不熟、短起频次低、钻塞磨鞋尺寸过小、钻塞循环排量不足、钻塞液体性能不满足要求、井眼轨迹复杂不利于碎屑返排。

1.3 要因确认

(1)人员素质方面,通过对各井的施工录像进行回放、随机前往施工现场进行巡检、检查钻塞施工记录台帐、组织各施工单位主操及副操手进行业务能力考试等首段进行验证,发现不存在操作手疲劳操作现象、主操及副操手对施工流程掌握均满足规定要求。

(2)短起频次方面,选取某平台4口井钻塞数据进行对比。发现短起平次与井下故障率并无明显关系、提高短起频次并未使返屑率增加,同时因短起频次变高,增加了连续油管在井内起下趟数,钻塞施工时长也有所增长。短起频次并非要因。

(3)井眼轨迹方面,对各井井眼轨迹穿行图进行查阅,结合实际钻塞情况进行分析,发现井眼轨迹与钻塞反屑情况、钻塞故障率及钻塞时长无明显相关性。且为实现页岩气井高效开发,页岩气井水平段须在甜点层段穿行,井眼轨迹须根据地层变化而变化,属于不可抗拒的因素。井眼轨迹并非要因

(4)磨鞋尺寸方面,使用φ95mm磨鞋进行钻塞施工的2口井,均不同程度发生井下故障,其中某平台X-1井发生桥塞金属卡簧套住磨鞋导致的井下卡钻,延误工期24h;且选用φ95mm直径磨鞋进行钻塞施工的井,施工时长均长于选用Φ100-105mm磨鞋进行钻塞的井。磨鞋尺寸偏小为要因。

(5)循环排量方面,循环排量<380L/min的井,钻塞时长均≥7天,且其中60%的井发生不同程度的井下故障。循环排量偏小为要因。

(6)液体性能方面,钻塞过程中,井筒内循环液体流态多处于紊流区(1000<Re<200000),气田常用钻塞液体为“减阻水+胶液”组合,粘度范围8-35 mPa·s,减阻水用于钻塞过程中循环润滑、胶液用于携带桥塞碎屑,现场实际施工过程中,液体循环使用,水质变差、性能下降,易造成携屑能力不足。液体性能不满足要求为要因。

2 钻塞提速对策

根据磨鞋尺寸偏小、钻塞排量偏小、钻塞液体性能不满足要求3条要因,针对性提出提速对策

2.1 优选Φ105mm直径磨鞋

考虑连续油管在水平段钻塞时为偏心状态,不同直径桥塞与套管、桥塞偏心距不同,钻除桥塞后碎屑大小也不同。选择4口井况类似的井,分别使用4种常用的不同直径磨鞋进行钻塞施工,记录各井钻塞时长,同时将反出碎屑烘干后称重,过8目振动筛,计算通过筛网碎屑重量与原重量比值,记为过筛率,见表1。

由表1可知,随着磨鞋直径增大,碎屑过筛率提高,即桥塞碎屑变小,同时钻塞时长缩短;使用φ105mm磨鞋施工的的井,碎屑最小,同时施工时间最短。因此建议选择φ105mm磨鞋作为首选钻磨工具。

1不同直径桥塞钻塞效果对比


2.2 优选循环排量、改进井下旁通阀

2.2.1 优选循环排量

将碎屑理想化为固体球形颗粒,根据流体力学实验、结合沉降公式进行计算,其沉降速度Vt 为:

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607558796223f_html_ae77b8dd4d8adae8.gif -碎屑颗粒密度,g/cm3607558796223f_html_da3df482c8f29b11.gif -钻塞循环液密度,g/cm

3d-理想化碎屑颗粒直径,m;g-重力加速度,m/s2

实际井眼轨迹存在上翘、下倾、起伏等不同形态,为方便计算,将实际止动反速选择为最大值。即当井斜角为90°时,止动反速最大,为3倍沉降速度。综合考虑现场实际参数,实际合理施工排量范围为390-450L/min。

2.2.2 改进井下旁通阀

根据现场实际需求,通过液体仿真计算,提出了两种井下分流阀改进方式,分别为可调式斜孔分流阀及可调式旋流分流阀,具体参数见表2。通过改进井下旁通阀,可以增大施工排量,有利于钻屑返排出井筒;并且将旁通阀喷嘴升级为可更换式,可根据钻塞情况及时更换,有效缩短工序衔接时长。


2 两种改进型旁通阀技术参数


同时,针对不同排量下不同直径的喷嘴分流能力进行模拟,见图1,以对不同循环排量下的喷嘴大小选择提供指导。


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1 不同排量下不同直径的喷嘴分流能力


选择4口井,分别使用改进后的排量及旁通阀进行施工,与改进前的I井进行对比,见表3。可知,在进行了循环排量优选、井下旁通阀改进以及针对不同循环排量进行喷嘴适配之后,钻塞返屑率均有不同程度提升,且钻塞时长均大幅缩短。因此建议钻塞全程循环排量保持在400L-450L/min范围内,且配备井下旁通阀、喷嘴直径8-10mm。


3 排量旁通阀改进前后钻塞效果对比

2.3 改进钻塞液体

泡沫属于一种多相非牛顿流体,已经在井钻井施工中广泛应用。泡沫密度比减阻水小的同时,还能起到一定的降滤、润滑作用,且其独特的结构能够提高携带碎屑的能力。优选出与现场清水、减阻水、返排液配伍性良好的A起泡剂(具体性能参数见表),按一定比列配置成泡沫钻塞液后进行现场钻塞实验,分别与“减阻水+胶液”、“纯胶液”钻塞液进行对比,见表3。

4 A起泡剂参数表


5 使用不同钻塞液钻塞效果对比


可见,相比于原有钻塞循环液体和单纯增加液体粘度、使用胶液替代减阻水进行钻塞施工,使用A起泡剂配置的泡沫液体进行钻塞能够有效提高钻塞返屑率、提高钻塞效率。

3 现场应用

截至目前,上述3条钻塞提速对策已在涪陵页岩气田应用90余口井,钻除桥塞2800余支。故障率由最高时10%降低至4%、平均钻塞时长由10天缩短至5.2天,在大幅降低钻塞故障率的同时,有效提高了钻塞效率,为气田的高效开发提供了有力支撑。

4 结束语

(1)钻塞故障增多、效率降低的主要工程因素是钻塞返屑率低。

(2)导致钻塞返屑率低的主要原因是磨鞋尺寸偏小、钻塞排量偏小、钻塞液体性能不满足要求。

(3)使用φ105mm磨鞋、将钻塞循环排量控制在400-450L/min并配备改进后的井下旁通阀、使用按比例配置的泡沫液作为钻塞循环液体,能够有效降低钻塞故障率、提高钻塞效率。


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作者简介:吴俣昊(1992-),男,硕士研究生,助理工程师,毕业于长江大学,现从事天然气开发相关工作