调度自动化系统的设备监视优化方案

(整期优先)网络出版时间:2021-06-15
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调度自动化系统的设备监视优化方案

夏雨潇 张悦

国网孝感供电公司 湖北 孝感 43200

摘要:调度自动化系统是调度进行电网管理的重要手段,也为电网安全、稳定、可靠运行提供重要保证。调度自动化“五遥”是电力系统对调度自动化遥信、遥测、遥控、遥调、遥视的简称,主要来进行设备监视。随着省、地、县(配)调层面的“调控一体化”的实现,变电站监控业务的调整,变电站基建、改造工程的日益增加,调度自动化系统设备监视就显得尤为重要。

关键词:调度自动化系统;设备监视;遥信信息;

1电网调度自动化设备监视信息概述

调度自动化系统针对调度监视人员设置的设备监视信息主要由遥信(包括二次保护的遥信信号、SOE信号、遥信操作)、遥测(遥测越线)、遥控(遥控操作)、遥调、遥视组成。调度自动化“五遥”是电力系统对调度自动化遥信、遥测、遥控、遥调、遥视的简称。遥信是指远程状态信号,它是指将电力调度范围内的发电厂、变电站中电气设备的状态信号远程传给调度中心。遥测是指远程测量,它是将发电厂、变电站的主要参数和变量,如电流、电压、有功功率、无功功率等远程传送给调度中心。遥控是指远程控制,它是指电力调控中心发出命令以实现对发电厂、变电站电气元件的操作和切换,如改变运行方式、切除各种短路故障,以及改变有载调压的分接头、无功补偿电容的投切、保护装置整定值的改变等。遥调是指电力调控中心远程调节调度范围内的发电厂,变电站中电气设备的各种参数。遥视是以视频传输的方式将电力调度范围内的发电厂、变电站中电气元件的状况实时传送给电力调控中心。

2.调度自动化系统的设备监视优化方案

2.1案例一——A变电站遥视监控不上传

2.1.1问题的提出

2020年7月1日由调控中心值班员报,某A变电站遥视监控不上传,随即在机房检查遥视通道柜上A变电站通道板子上指示灯,根据指示灯闪烁情况,初步判断为A变电站站端遥视通道网桥死机或有故障,需要去变电站端处理。

2.1.2解决问题的方法

(1)因为是某一站遥视不上传,首先排除局端遥视服务器故障。

(2)应检查遥视通道柜上对应站网桥板子的指示灯告警情况,然后根据指示灯闪烁告警情况判断故障。

(3)根据告警情况,判断故障是在局端还是在站端,是网桥原因还是光端机2M通道原因,是硬盘录像机原因还是网线原因。

(4)根据以上思路和步骤进行检查。

2.1.3解决问题的经验

A变电站变电站遥视监控不上传,根据局端检查,判断可能是站端故障。下到变电站站去检修,到了A变电站变电站:

(1)首先查看显示器,发现本地有图像,判断硬盘录像机无问题。网桥指示灯不闪烁,重新关机重启后,故障依旧,判断网桥有问题,随即换一个备用未开封的新网桥,换上后故障依旧,判断不是网桥原因。

(2)架上笔记本电脑,拼局端服务器IP地址,时通时不通,检查网线及2M连接线,用仪器测量,连接无问题。

(3)检查局端网线及2M连接线,无问题。‘

(4)换局端和站端光端机对应2M板子,故障依旧。

(5)是否是光缆衰耗大原因,用光功率计测试光缆,衰耗在8.5db,在正常范围内。是否尾纤原因,在站端光端机换2根尾纤,还是不行。

(6)最后,又想到原来换的新网桥是否存在问题,把邻近变电站正在使用的网桥拿来一试,运行正常,确定是换的新网桥也有问题。

2.2案例二——调度自动化数据和遥视监控同时不上传

2.2.1问题的提出

(1)据运维站人员反映,已经三次出现B变电站数据不通,遥视不上传,运维站人员在未通知自动化运维员情况下,去到站后,把有关空气开关开及逆变器重新通断重启以后,调度自动化数据和遥视都正常上传了。

(2)在2020年10月1日早上6:30分,调控人员打电话说,B变电站又出现调度自动化、遥视监控同时不上传现象。

2.2.2解决问题的方法

(1)很可能光端机2M不通。

(2)因为据变电站运维人员反映,站里的电话通,说明光端机无问题,光端机出的2M业无问题。

(3)电源有可能有问题,因为调度自动化站端终端机和遥视电源都是交流220v,且都是取自同一个逆变器电源,因此,可能逆变器出了毛病。

(4)在去到站里以后,应该先观察现象,用万用表测试逆变器看有无输出,再做判断和处理。

2.2.3解决问题的经验

(1)去到站里后,首先告诉变电站运维人员不要擅自轻易动手,保持原故障状态。

(2)查看现象,经查看,电源逆变器运行不正常,用万用表检查无输出,经重新把逆变器启动后,有输出,运行正常,判断是逆变器死机是根本原因,至于运维站人员反映说是由于光端机电源空气开关跳引起的原因,经查证分析,与逆变器死机毫无关系。

(3)由于逆变器已经出现多次死机现象,为了避免不必要的麻烦,把逆变器输入和输出短接,暂时不用逆变器,待以后处理。

(4)至于调度自动化数据和遥视监控同时不上传原因,经查证,由于调度自动化数据交换机和遥视硬盘录像机的电源都是取自逆变器输出电源,逆变器死机无输出,交换机和硬盘录像机失电,也就都无法正常运行了,所以调度自动化数据和遥视监控同时不上传。

2.3案例三——遥信变位时间差过大

2.3.1问题的提出及解决问题的方法

2020年5月4日6时38分,某220kVAB线掉闸(重合成功),A变电站全站事故总信号、220kVAB断路器分闸信号变位时间差都大于3s。现场检查,A变电站AB线路测控装置的对时源和远动主机的对时源不一致,测控装置采用GPS对时,远动主机采用报文对时。这是典型的厂站内未采用统一对时源类故障造成电力调度自动化遥信变位时间差过大。将AB线测控装置的对时方式和远动主机的对时方式重新调试,采用同源的GPS对时系统进行对时后问题消失。

2020年8月4日,某地区22OkVCD线跳闸(重合成功),C变电站全站事故总信号、22OkVCD断路器分闸信号变为时间差都大于3S,经变电站现场检查时间同步装置,发现天线插头接触不良,重新拔插紧固后查看时间同步装置对时情况恢复正常,这是厂站内时间同步装置器件损坏或接触不良造成电力调度自动化遥信变位时间差过大。

2020年6月22日2时47分某地区220kVGH线跳闸(重合成功),220kVGH断路器分闸信号变位时间差大于3S,此问题属某厂家远动程序的家族性缺陷,经与厂家研发人员确认为104总召数据上送机制存在问题,需要对远动程序进行升级。该缺陷于7月2日进行了处理,远动厂家对H站远动软件版本程序进行升级,由V5.13版本,升级到V5.132版本,解决了遥测刷新慢和调度数据总召慢导致SOE报文上送时间延迟问题。这是远动装置软件版本问题造成电力调度自动化遥信变位时间差过大。

2020年8月16日16时37分,某地区220kVIJ线A相跳闸,重合成功。该变电站220kVIJ断路器分闸信号变位时间差大于3s,通过传动实验检查,发现该站使用的测控装置问题,信号在站内传输时间长,导致信号传输时间不满足自动化要求,更换测控装置后问题消失。这是测控等其它设备问题造成电力调度自动化遥信变位时间差过大。

2.3.2解决问题的经验

电网故障时,引起遥信变位时间差过大原因主要有厂站内未采用统一对时源、厂站内时间同步装置器件损坏或接触不良、远动装置软件版本问题、测控等其它设备问题等。该文结合工作实践,分析遥信变位时间差过大问题,并给出如下合理化措施与建议,以减少类似问题的重复发生,消除事故隐患,提高电网运行可靠性。

(1)新建厂站严格按照统一时间同步系统进行建设;对已投运厂站内对时装置情况进行排查,未采用统一对时源的厂站应及时整改。

(2)开展时间同步装置入网检测工作,防止不符合要求的设备进入;加强厂站时间同步装置的运维管理,加强对现有厂站尤其是投运年限较长的厂站时间同步装置对时情况的监视以及现场工作人员的日常检查、定期巡视,及时发现问题并消除缺陷。

(3)对主要远动厂家的主流产品的软件版本情况进行跟踪,建立软件版本库,新软件版本接人系统前先在离线试验系统进行试运行和功能测试等,测试结果满足相关技术要求后方能投入实际运行,而当某一产品的软件功能达到变电站的使用需求且运行性能良好后,可在整个区域统一使用该版本;对于存在问题的远动软件版本,当问题发现后应及时排查其它使用同样远动软件版本的厂站,及时消除事故隐患。

(4)开展测控装置、PMU等其它自动化设备的入网检测与在运设备定期巡视与检测工作,及时发现及处理设备问题缺陷。

3.结束语

电力系统的运行状况每时每刻都在发生变化,需要及时准确掌握系统状态并处理正常与异常情况,对调度自动化系统的设备监视方案进行优化和处理,保障调度自动化系统完成调度自动化“五遥”任务,准确、实时、可靠的状态信息对提高电网决策水平至关重要。

参考文献:

[1]自动化遥信正确率的影响因素及改进措施[J].咸日常,周明旺,尹延凯,武钢,吕东飞.山东电力技术.2016(04)