山东华鲁恒升化工股份有限公司 山东德州 253000
摘要:甲醇合成蒸汽过热炉设计正常产S25GR蒸汽量159T/h,最大处理量200T/h,但由于园区过热S25蒸汽用户仅一台丙烯压缩机及两台贫甲醇泵汽轮机,实际用量低,导致蒸汽过热炉实际运行负荷仅在50T/h左右,负荷较小。蒸汽过热炉实现在线停运,做好停炉后工艺处理;确保蒸汽过热炉停炉后,安全处理,设备正常备用;根据装置操作规程,装置PID图。本方法适用于装置蒸汽过热炉系统在线停运及工艺处理。本文就煤化工企业化工装置过热炉停炉应用技术研究。
关键词:蒸汽过热炉;工艺处理;安全处理
园区S40减S25GR减温减压器完全可以满足S25GR管网需求,且过热炉停运后节省下燃料气可以用于公司内其他用户使用,因此过热炉在线停运具有可行性及必要性。[1,2]过热炉停运后,汽包副产S25蒸汽全部送入饱和S25管网,S25BH管网增加约50T/h送汽量,北区过热S25蒸汽全部由S40减温减压补充。本次调整需要实现过热炉独立系统在线安全停运,且过热炉进行停运后工艺处理保证正常备用,部分停运蒸汽管线保持暖管状态。甲醇合成蒸汽过热炉设计正常产S25GR蒸汽量159T/h,最大处理量200T/h,但由于园区过热S25蒸汽用户仅一台丙烯压缩机及两台贫甲醇泵汽轮机,实际用量低,导致蒸汽过热炉实际运行负荷仅在50T/h左右,负荷较小。
1 具体作业步骤
1.1 准备工作
停车后系统隔离用盲板位置及规格统计,需更换垫片准备齐全。同调度室及相关岗位做好沟通,适当降低S25BH管网压力,及做好S40减S25GR加量准备,确保S25蒸汽管网稳定不出现大的波动;过热炉出口放空管线导淋暖管排放,管线备用。[3]
1.2 过热炉停炉
通知调度室及相关岗位,蒸汽过热炉准备停炉,做好相关准备。现场将汽包蒸汽直接去S25BH管网阀门HV2010旁路双阀打开,确保该管线外送蒸汽量最大,缓慢关闭S25BH来过热炉阀门(阀1),实现汽包产蒸汽走HV2010直接去S25BH管网。
现场逐渐关小过热炉出口并网第一道阀(阀2),过程中根据外送蒸汽温度,中控逐渐关小燃料气阀门TV2045,降低过热炉高压燃料气流量,保持辐射室顶部温度以50℃/h的速率下降,同时调节烟囱调节挡板DP1,保持炉膛压力稳定,随着燃料气用量逐渐减少,注意控制膜分离尾气外送量。适当打开过热炉出口蒸汽放空阀门PV2079,过热炉熄火前必须保持蒸汽流动,直至阀2全部关闭,过程中同调度及变换岗位做好联系,维持S25GR及S25BH管网稳定。[4,5]
中控将过热炉关闭高压燃料气阀门及长明灯燃料气火盆阀门,关闭TV2045,PV2002及PV2001,通知现场将上述阀门切断阀关闭。现场逐渐关闭汽包来过热炉阀门(阀3),直至阀3全部关闭,过热炉炉管内压力泄净后关闭过热炉出口放空阀PV2079,此时汽包副产蒸汽全部送至S25BH管网。
因过热炉蒸汽出口至减温减压器较远,为保证该段管线暖管状态,微开过热炉出口倒流程放空阀门,保持外送管线暖管状态。[6]
1.3 过热炉停炉后工艺处理
过热炉停炉后,打开进炉膛S5蒸汽进行炉膛内吹扫,直至吹扫合格,关闭S5蒸汽及进气快开风门及烟囱调节挡板,合格标准为炉膛内取样分析,CO+H2<0.2%,通电不爆。
现场关闭0.8MPa燃料气界区阀,阀后8字盲板(4”)导盲;0.08燃料气界区阀关闭,阀后8字盲板(10”)导盲,膜分离尾气至N3短接临时管线双阀间加盲板(2”),将燃料气通N3上8字盲板(2”)导通,通入N3对V2007及高压、低压及长明灯燃料气管线进行置换,打开燃料气管线末端去火炬阀门进行排放,对V2007进行升降压置换,通过PV2085A排放,最终V2007设备内及燃料气末端取样N2>98%。V2007置换合格后充压倒流程对V2003来闪蒸气管线置换,在V2003侧拆口进行排放,取样分析N2>98%。
置换合格后进过热炉各股燃料气进行盲板隔离,膜分离尾气来阀后(8”),T2001来阀后(8”),液氮洗来阀后(10”),V2003来阀后(6”)均加盲板隔离(详见盲板隔离图)。燃料气管线通入N3氮封保护。[7]
因目前汽包直接去S25BH管线较细(12”),为解决以后装置加量后S25外送阻力问题,本次停炉后,在过热炉蒸汽进口管线上增加一台切断阀(阀4),可利用汽包去过热炉蒸汽管线外送蒸汽,消除汽包外送蒸汽阻力。
1.4过热炉长期停运监控
过热炉停炉后,按照长期停炉备用处理,日常做好阀门状态检查及盲板检查,备用风机定期盘车。炉管定期进行氮气置换,防止炉管生锈腐蚀;炉膛内定期取样分析,建立监控分析台账。过热炉外送蒸汽管线暂时采取倒流程暖管排放方式,保持过热炉出口至减温减压管线暖管状态,现场定期对管线沿途导淋进行排放。做好停运后饱和蒸汽至过热炉管线疏水工作,随时做好管线投用准备。
1.5作业过程中可能存在问题
目前直接去S25BH管网管线较细,是否满足蒸汽全部外送需求,如不能满足则需要借用去过热炉蒸汽管线外送,打开阀门1及阀门3,过热炉内带压,待甲醇合成装置停车检修期间,将阀门4增加,消除蒸汽外送阻力。[8]
汽包蒸汽来过热炉管线阀门3或管网来蒸汽阀门1内漏,则过热炉仍旧无法完全切出,待甲醇合成装置停车检修期间,将阀门4增加。
为防止炉管烧坏,过热炉熄火前,出口PV2079保持开度,保持蒸汽流动,同时监控好炉膛温度,熄火后再逐渐关闭PV2079。
2作业的安全环保控制
2.1安全环保危险因素
主要因素:过热炉炉管损坏、高温烫伤、管线振动
次要因素:CO中毒、登高作业、抽堵盲板作业
2.2 消除以上因素的措施
作业安全关键控制点监护确认签字表
关键点内容,炉管损坏,高温烫伤,CO中毒,抽堵盲板作业,登高作业
关键点控制标准,熄火前炉管内蒸汽流动不得中断,监控好炉膛温度;作业人员佩戴好防护用品,作业时确认安全条件,及作业环境;作业时进行彻底工艺处理,置换合格,办理相关票证;工艺交出彻底,办理票证;高处作业佩戴好安全带,需要时搭设脚手架
3 结论
调整方案进行充分论证,全员进行培训学习;停车及置换处理时现场无关人员要撤离。中控人员和现场要做好联系工作,现场遇到紧急情况要及时通知中控,以免事态扩大。停车隔离结束后,要及时做好盲板的“盲、通”工作,并做好记录;现场设置警戒区,界区内场地平整、通道畅通。现场夜间必须保证有充足的照明;严格个人防护措施落实,执行公司、车间的安全管理制度、标准、规范。作业时必须佩戴防尘口罩、防护眼镜等防护用品。作业时现场备长管面具、空气呼吸器等应急救援器材。作业时现场应准备的应急药品:现场配有急救站,医生熟悉现场作业环境
参考文献
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