液体化工码头中装卸软管的优缺点及设计分析

(整期优先)网络出版时间:2021-09-02
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液体化工码头中装卸软管的优缺点及设计分析

孟凡志

天津渤化南港码头仓储有限公司


摘要:装卸软管是液体化工码头、小型液体散货码头常用装卸设备,但因其笨重、易被破坏,常给安全生产带来隐患,如操作不慎还会引发事故。软管架的设计需要根据其工程条件、使用条件,合理确定其主要尺度及荷载,以确保装卸作

业安全可靠。本文对液体化工码头中装卸软管的优缺点及设计进行分析。

关键词:液体化工码头;装卸软管;设计


1装卸软管作业的优缺点

装卸软管是液体化工品码头常用的连接于船岸间管道的装卸设备,分为金属软管和复合软管,常用口径为DN100~DN200,通常每根装卸软管由3~4节8~10m的软管通过法兰连接而成。使用装卸软管进行装卸优点如下:可以专管专用以确保货物品质;安装间距较小,可减小码头工作平台尺度,以节省工程投资;软管的价格较便宜,前期投资少等。

但因装卸软管易被破坏的原因,在安装、使用时需要注意的事项较多,给使用造成了诸多不便,如:每次装卸前后均需多人搬运软管、拆卸法兰,软管需时时处于自然伸直或自然弯曲状态,悬挂时应使用专用吊具,应避开码头护轮坎、船舶护栏等锋利边缘,装卸时避免船舶晃动挤压拉断软管等。所以,使用装卸软管作业有如下缺点:软管使用寿命较短且需定期检查、检测;操作人员劳动强度大;受装卸软管搬运的限制,常用的软管口径为DN200以下,装卸效率较低。

2装卸软管的设计分析

2.1工程概况

项目建设规模为10000DWT泊位,设计船型为1000~10000DWT油船和化工品船,装卸货种包括4种油品和12种化工品。油品分别为汽油、柴油、航煤、石脑油,运量为30万t/a;化工品分别为苯、对二甲苯、苯酚、混二甲苯、甲苯、丙酮、乙酸乙酯、环已酮、苯乙烯、甲乙酮、辛醇、环氧丙烷,运量为40万t/a,总运量为70万t。码头岸线长度176m。业主要求专管专用、专设备专用,每条工艺管道均设管道通球设施,货种“苯”的工艺管道需要建3条,另外预留6条管道安装位置。

2.2工艺设计方案

根据各货种到港船型的情况,确定汽油、柴油、航煤、石脑油的输送管道口径为DN350,其它化工品管道口径均为DN200,根据环保要求另设3条DN200的VOCs气体回收管道,共计新建工艺管道21条,并预留管道6条;装卸设备全部选用装卸软管,初步确定软管口径为DN200;工艺管道上均设清管阀用于清管作业。因本工程装卸软管的数量较多,且清管设施间要留有足够的操作空间,即工艺管道平均间距不得小于1.5m,如果工艺布置采用常规的平面布置,整个工艺操作区长度最少为42m,因码头前沿放置软管数量较多,码头工作平台宽度为26m。如果采用软管架,工艺管道采用在码头面和软管架上各布置1层的双层布置方案,工艺操作区长度24m,码头工作平台宽度22m,可节省水工投资520万元,但需增加软管架建设投资约550万元。经综合比较,最终采用软管架建设方案。

2.3软管架设计

1)根据水工结构为高桩梁板式码头的情况,软管架的纵向跨度需与其一致,以便生根,确定软管架纵向跨度为7.5m一跨,根据工艺平面布置情况,确定共4跨。2)进行软管挂架设计。软管挂架由2块三角形钢板加5个定滑轮组成,在三角形钢板上合理布置定滑轮位置并安装固定,使装卸软管在挂架内的弯曲状态满足其合理弯曲要求,并结合工艺管道接口向上安装,使装卸软管的弯曲状态较好,解决了装卸软管过度弯曲、遇锋利边缘破坏及被挤压损坏等问题。3)确定装卸软管口径油品为DN250,化工品为DN200,软管选用中间无接头的整条软管,总长度为28m。确定软管架总长为30m,宽为7m,第1层层高为3m,总高度为18.5m。为了节省空间和方便操作,将清管阀相向布置,使2个阀共用一个操作空间,并结合软管架跨度,确定工艺管道间距分别为2.25m(有操作空间)和0.75m。4)将防爆电动机、减速器、钢丝绳及卷筒安装在钢制框架式结构的顶层,装卸软管安装在软管挂架内后,再将软管挂架吊装在钢制框架式结构内,电控系统安装在码头面上。电控系统发出控制信号,带有制动装置的防爆电机通过减速机驱动钢丝绳卷筒,卷绕或释放钢丝绳,带动软管挂架提升或降下软管,使其能稳定、可靠的定位在预期位置,实现机械式移动、吊运软管,辅助装卸作业。

2.4软管架与常规方案对比

1)减小码头工作平台尺度,节省水工投资。因本工程工艺管道和装卸软管的数量较多,如采用常规的布置方案,需要的工作平台尺寸为82m×26m,采用了软管架方案后,工作平台尺寸为64m×22m,水工投资节省了520万元。2)提高油品装卸效率,节省油品作业时间。采用软管架方案后,实现了利用机械吊运软管,突破了因受搬运软管困难而常选用DN200以下口径的限制,本工程油品的装卸软管选用了DN250口径,从而油品的装卸效率从500m

3/h提高到850m3/h。油品船舶到港船舶平均卸货量为6000t/艘,要完成30万t/a的运量时,年需装卸船舶数量为50艘;完成1艘油船装卸可节省作业时间约4h,完成年运量时可节省作业时间共计200h,如果利用此时间进行油品装卸,年可多装卸油船11艘,可增加泊位通过能力约为7万t/a,增加装卸利润约为120万元/a。3)使装卸软管为一节长软管(中间无连接)成为现实,改变常规的装卸软管由3~4节8~10m的软管通过法兰连接而成的现状,节省了人工连接法兰的安装时间,缩短辅助作业时间,并减小了泄漏的可能,有利于作业安全及环境保护;4)减少操作人员,节省人员开销。因为本工程选用的软管是中间无接头的整条软管,且非装卸时间吊装在软管架内,从而无需操作人员进行搬运、连接软管中间接头等工作。当进行船与岸连接时,只需2人用0.5h即可完成,与常规的软管作业需要5人用1h完成连接相比,节省了大量人力和时间。本工程按四班三运转计,可减少操作人员12人,人员工资按4000元/人/月计算,可节省开销约57万元/a。5)增加软管架及其设备等投资,增加日常维修保养费用。采用软管架方案后,因需建造钢制框架式结构及采购软管升降机系统等,需要增加工程投资约550万元。经测算,这些设备的日常维修保养费用约为28万元/a。6)安全性对比。因为软管受到过度弯曲、挤压、过度拉扯、拖拽时容易破坏,给生产带来较大的安全隐患。软管架的使用,能确保软管处于合理的弯曲状态,且当软管移动时其受力为滑动摩擦力,避免了人工搬运软管可能引起软管受磨损、弯曲半径过小而损坏的情况,可延长软管的使用寿命,提升了码头作业的安全性;软管架的使用,可使用中间无接头的整条软管,消除了常规软管的中间法兰泄漏的可能性,有利于作业安全。综上,从投资和运营成本方面分析,软管架的建设可以带来一些利润;从其对作业安全方面分析,软管架比较先进,较大地提高了软管作业的安全性。

2.5现场使用情况

经过将近1.5a的试运营,共装卸46条船,实际装卸效率与设计的装卸效率相当,使用状况良好,得到了业主的好评。

3结语

软管架是一种新型港口装卸辅助设备,且操作方便,提升了液体化工码头装卸工艺的机械自动化程度,改善了软管的安装、使用环境,减少了软管泄漏点,可减少码头作业人员,一定程度上提升了液体化工码头的安全性。在液体化工码头中推广使用,对提升码头机械自动化程度及码头安全性具有重要意义。

参考文献:

[1]自动化集装箱码头装卸工艺方案设计[J].胡凯,陈进.港口装卸.2019(06)

[2]液体化工码头软管架装置[J].港工技术.2018(06)