河口采油厂油气集输管理中心
摘要:本文通过对稠油首站脱水工艺的分析,提出了使用管道混合器提高破乳效果,降低原料油含水的方法,从而减少了加热炉燃料油的用量。
关键词:管道混合器;破乳;燃料油
稠油首站担负着滨南采油厂二、三、四矿原油的处理任务,是采油厂最大的一座原油脱水处理站。原油脱水采用掺稀油降粘、热化学沉降脱水工艺。原油进站温度55℃,日处理液量16000m3/d,其中原油3300 m3/d(稠油约占55%),脱出污水12700m3/d。原油进站综合含水79.38%。其中滨南三矿的稠油经近20年的开采,几个主要产油区块稠油粘度约在6000~10000mPa·s,属于典型的稠油、超稠油类型,稠油处理能耗在稠油首站整体能耗中占据着很大的比重。由于原油黏度较高,必须将原油加热至88℃以上进行热沉降脱水。加热炉需要的热负荷高,燃料油耗量大。
站内脱水采用两段热化学脱水工艺,一段脱水流程为:分离器油路出口原油在汇管加入破乳剂,然后进入加热炉将原油加热至72℃以上,进入一次沉降罐进行沉降脱水,然后高含水油经溢流进入二次沉降罐进行二次沉降。二段脱水工艺为:二次沉降罐出来的原料油在脱水泵前端加入破乳剂后,进入加热炉进行加热,然后经脱水器后进入三次沉降罐热沉降,最后进入净化油罐,合格原油经外输泵外输至稠油末站。
三.原因分析及措施
主要存在的问题是:一次沉降罐及二次沉降罐内原油沉降脱水效果不理想,原料油含水偏高,平均含水在35%左右。由于原油粘度较高,为了降低原油粘度,保证外输含水,必须使第二段脱水温度保持在90℃左右。为了保证脱水温度,现使用6#、7#、8#水套炉给一段脱水来油加热,2#、4#、5#三台水套炉给二段脱水原料油加热,造成加热炉燃料油耗量较高。原油处理过程中含水对加热炉负荷影响较为明显,由于水的比热为4.18KJ/Kg℃,油的比热为1.96KJ/Kg℃,在液量及温度相同的情况下,含水的降低势必减少加热炉的热负荷,节约燃料油的耗量,所以降低原料油含水显得尤为重要。
原料油含水较高的原因,经过调查认为主要是由一段脱水加药方式不合理造成的。加药泵出口管线为DN20,直接与分离器油路汇管相连,破乳剂进入油路汇管以后,无法与原油充分混合,只能与一少部分原油接触,直接随油流进入一次沉降罐。致使破乳剂没有充分作用发挥,破乳效果不理想。从而造成一次沉降罐沉降效果不理想,二次沉降罐原料油含水偏高。
针对这种情况,建议,改变分离器油路汇管的加药点的位置,将油路汇管上的流量计去掉,安装了管道混合器。管道混合器的结构:管道混合器由两段U型管组成,分别在两个进口和两个接口上焊接安装了一组旋流板,前端有加药口,破乳剂经加药口进入管道混合器,与流经管道混合器的原油混合。原理:破乳剂经加药口进入管道混合器后,与原油混合,然后流经混合器前后旋流板,通过旋流板的旋流作用,使破乳剂与原油充分混合。提高化学破乳效果,达到降低脱水温度的目的。
管道混合器的安装位置:将
原有分离器油路流程改造,去掉原有的油路汇管上的流量计,在此位置上连接安装管道混合器。
管道混合器由2011年6月1日改造完毕,现正式投入使用。使用一周,替换出站内原有的存油后,对运行参数进行了跟踪测试。并将使用前后各项参数进行对比:数据进行比较可以看出,使用管道混合器后,原料油含水降低了8%~10%,在脱水温度保持不变的情况下,可以降低加热炉的热负荷,减少燃料油的用量。按平均外输纯油3300m3,原料油含水降低10%,脱水加热炉进口温度72℃,出口温度90℃计算(燃料油发热值查表得43545kJ/kg,加热炉热效率查设备运行资料得70%)
G氺=3300×10%/24=13.75m3/h=13750(kg/h)
T=(t2-t1)/2=(90-72)/2=9(℃)
水=水(1.68×3.39×10-3×T)
=1/1×(1.68+3.39×10-3×9)=1.71051(kJ/kg·℃)
Q=G水C水(T2-T1)=13750×1.7105(90-72)=175851.225(kJ/h)
每年可节约燃料油量为 5.8×24×365=50808kg=50.808(吨)
1.使用管道混合器能够提高破乳剂的使用效果,加快原油的破乳沉降。原料油含水降低约10%左右。
2.降低了加热炉的热负荷,节约了燃料油用量。